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- 2017-11-19 发布于浙江
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给水泵组润滑油进水原因分析及处理
S 电力安全技术 第18卷(2016年第1l期)
给水泵组润滑油进水原因分析及处理
沈翔宇
(中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司,河南 平顶山 467000)
[摘 要]针对火电厂给水泵组润滑油中进水的现象,从给水泵密封 系统和给水泵汽轮机轴封
系统分析其原因,通过行之有效的对应措施及技术改造彻底解决了油中进水问题,保证 了给水泵组
的安全稳定运行。
[关键词)给水泵组;润滑油;进水
0 引言 运行时,润滑油油净化装置 24h不间断滤水,但
油质仍然不断乳化。为此架设临时大功率真空滤油
在火电厂,给水泵组润滑油中常存在进水现象。 机长期进行滤油,不但耗费了大量的人力物力,也
润滑油的含水量超标会造成油质变差、润滑油乳化、 给2台主机的安全运行带来隐患。
抗泡沫性能变差,进而产生乳化物和油泥。水分还
会促进润滑油氧化,使油的氧化安全性降低。润滑 2 给水泵组润滑油进水原因分析
油氧化后,还会产生不溶性物质和有机酸,在轴承
通道及冷油器、过滤器、主油箱内形成胶质和油泥。 2.1 给水泵密封系统
另外,在机组启动过程中,由于润滑油不合格而使 G22-0.8型汽动给水泵的密封系统为固定衬
给水泵组无法启动,会造成机组不能正常带负荷, 套注射密封水卸荷型迷宫密封。主要原理是采用凝
对发电量与机组效率造成很大影响。因此,分析给 结水作为密封水注射到密封腔 内向泵送水方向流
水泵组润滑油中进水的原因并彻底解决,是非常必 去,在卸荷环内与外漏的泵送水相遇,并由管子联
要的。 通到前置泵进 口;只要密封水压力保持高于前置泵
进 口压力 0.1MPa,就不会从密封腔里漏出热水。
1 概述 剩余密封水会沿着水力密封经U型管回收到凝汽
器。密封水一般采用压力控制或温度控制,该公司
某公司2台1030MW 机组,每台机组分别设 采用温度控制,即通过调整密封水流量,使密封水
置 2台汽动给水泵,共4台给水泵组。给水泵汽轮 回水温度处于设定的数值 (一般温度在 35℃),防
机型号为G22-0.8,型式为单缸、单流、冲动式、 止回水水封破坏,汽轮机掉真空。
纯凝汽、再热冷段汽外切换。运行方式是变参数、 经分析,因密封水出现异常而造成润滑油进水
变功率、变转速,设计功率 17.758MW,额定功 的主要原因有以下几个。
率 l4MW,最大连续功率22.182MW。通过鼓形 (1)密封水憋压 (回水不畅),造成密封水混
齿式挠l生联轴器,与型号为HPT400-390-6S的给 合进入汽泵轴承润滑油。
水泵相连。4台给水泵组分别有各 自相互独立的润 (2)密封水压力低,使泵体漏出大量高压水。
滑油系统。 (3)泵驱动端密封块损坏,密封水泄漏量增大。
2010-11-23和2010-12-08,该公司2台主 (4)汽泵入 口电动门关闭不严密,致使泵组隔
机分别通过 168h满负荷试运,并正式投入商运。 离后汽泵人 口压力降不下来,导致润滑油进水。
商运后,4台给水泵组润滑油在 日常运行中油质化 (5)汽泵密封水投、退时机不当,导致有压力
验长期不合格,主要问题是油中进水乳化。在正常 时泵体 内密封水中断,使润滑油进水。在机组打闸,
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