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分析结果与手机配件实际注塑的准确性探讨
作者
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Moldflow
分析结果与手机配件实际注塑的准确性探讨
作者/ 李霞秀
随着塑胶产品的竞争越来越激烈,产业面临塑胶产品结构复杂化,
产品上市周期缩短化。如何结合Moldflow寻找最优的成型工艺参数,
如何结合Moldflow分析结果避免设计缺陷,如何减少Moldflow分析结
果的准确性等问题也成为用户的研究重点 。
影响Moldflow 分析结果有:产品几何结构、浇系统的设计、V/P
切换、螺杆曲线、注塑机的参数、材料属性、排气等。此案子只是针对
产品网格处理及螺杆曲线参数影响实际注塑准确性的专题来探讨。
问题点描述
问题点描述
问题 :产品压力较大,出现飞边,包风,短射现象。
原因:客户反应采用实际注塑参数输入进去分析,分析结果与实际注塑
结果差别较大,分析结果只有包风现象,但没有出现短射,质疑
Moldflow软体的准确性。
问题点追踪
客户模型网格前处理追踪
说明:产品壁厚为0.7mm,边长1.0 ,网格为6层。
客户模型工艺参数设定追踪
说明:绝对螺杆速率控制 。
问题点追踪
客户充填分析结果追踪
说明:采用客户的Sdy档分析,产品只存在包胶现象,但没有短射。
分析结果和实际注塑的产品确实相差很大,这是否真的是Moldlflow
软体不准确呢?
原因探寻
网格前处理
说明:网格边长调整到壁厚的2/3 ,网格为10层 。
工艺参数设定
说明:绝对螺杆速率控制,充填控制曲线方式调整。
问题点总结
结果比对
说明:充填短射结果与实际注塑短射结果一致。
结果比对
说明:困气短射结果与实际注塑结果一致。
总结
网格处理对分析结果准确性的影响
说明:Moldflow2016版本边长默认的设定值标准智能化,无
需再像以往一样手动去变更边长的值,标准客制化的边长值可减
少模型网格前处理的人为设定误差。未来版本将会与时俱进,网
格的处理部分将会越来智能化,大幅度的提升分析结果的准确性。
未来展望:3D网格的厚度缺省设置层数由原来的6层更改为10
层,随着网格数量的增加,用户所担心的分析速度并没有下降,
生成100万的四面体只需4~6分钟。这为我们未来的精密、复杂、
粗大件产品提供了很好的分析平台,缩短用户的开发周期。
总结
成型工艺对分析结果准确的影响
说明 :充填控制方式对分析结果尤为重要,Moldflow2016
版本支持导入所有注射工艺曲线,不但可以缩小手动输入及
不同机台损耗之间的误差,同时为提升Moldflow分析结果
与实际注塑准确性做进一步的铺垫。展会未来可以实现全自
动化电脑试模,降低我们的试模成本,缩短我们的成型周期。
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