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BOGE空压机变频节能改造.PDF
BOGE 空压机变频节能改造
1 空压机系统存在的问题
1.1 BOGE 螺杆式空气压缩机简介
某卷烟厂空压系统有4 台螺杆式空气压缩机,为德国博格(BOGE)制造,设计考虑为正
常生产情况下运行三台机组,一台作为备机,实际运行中根据各工序用气情况运行2 台或3
台机组。所用BOGE 螺杆式空气压缩机型号为SO340,主要参数如下:
最大产气量:40.9m3/min 额定压力:0.8MPa
驱动电机额定功率:250KW 额定电流:455A
额定转速:1488r/min 功率因数:0.87
BOGE 螺杆式空气压缩机压缩气缸(压缩腔)为双螺杆结构,有两级压缩气缸。压缩气
缸结构原理图如图1所示,其工作过程是由一对相互平行啮合的螺旋形转子(阴转子的槽和
阳转子的齿,也称阴阳转子或螺杆)在气缸内被主电机驱动而旋转,使转子齿槽之间的空气
不断地产生周期性容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至排气侧,实现螺杆式空压
机的吸气、密封、压缩和排气的四个连续过程。
空压系统的气路流程是:空气经前置滤网→空气过滤器→进气控制阀→初级转子压缩腔
图1 BOGE 螺杆式空压机的螺旋形转子
→中间冷却器→二级转子压缩腔→后冷却器(产出的压空气体)→储气罐→冷干机→分气缸
→各卷烟生产工序。
BOGE 螺杆式空气压缩机控制系统主控制器为SUPERTRONIC,带LCD 面板,能显示空压机
一级排气压力、二级排气压力、润滑系统油温、一级排气温度、二级进气温度、二级排气温
度等机组运行参数,具有主电机PTC 保护、油压保护、油过滤器压差保护、级间压差保护、
一级二级进排气温度、二级排气压力压力上限等保护功能。可在面板上修改系统设定压力、
温度等保护参数。
空压系统运行控制方式为:空压机启动时,进气控制阀处于关闭状态,电机以Y—△降
压启动方式启动。启动完成后(油压正常后),如果机组二级排气压力未达到压力上限值,
则压力继电器使加载电磁阀动作,油路与液压活塞接通,推动进气控制阀动作(逆时针),
打开进气口,电机负载运行。当压缩空气压力渐渐升高达到二级排气压力上限设定值时,压
力继电器动作使加载电磁阀回路断开失电,油路与液压活塞间通路被关断,电磁阀排放口打
开,进气控制阀反向动作,关闭进气口,电机空载运行。
1.2 存在的问题及原因分析
空压系统设计是按用户用气量的最大值来选择压缩机的容积流量(空压机系统设计产气
量都要大于实际运行的用气量),生产过程中运行机组的容量又必需满足各工序生产用气的
最大需求量,而各工序设备运行时多有间隙性用气情况,用气需求量要发生波动,这就使得
空压系统中负荷调整机频繁加载、卸载,进气控制阀动作频繁,且负荷调整机存在多数时间
处于空转的运行工况。
由于BOGE SO340 型空压机电机功率大,采用进气控制阀来控制空压机的产气量(原有
的的运行控制方式),必然存在空压系统负荷调整机进气控制阀动作频繁,故障率高,且负
荷调整机空载运行时间长,电能浪费严重的问题。具体表现为:
⑴ 卸载状态下,主电机仍然工频运转,不仅使设备机械磨损大,同时存在电机功率因
素低,线路损耗高,白白的浪费能源。
⑵ 机组输出压力在0.57~0.75MPa 之间,压力波动范围大,对用气设备的工艺质量有影
响,且高压低用也是浪费。
⑶ 空压机频繁加载、卸载,进气控制阀动作频繁,结果是进气控制阀磨损大、故障率
高,检修工作负担重。同时,由于每台空压机加载状态时主电机运行电流在430~470A 之间,
卸载状态时电流在170A 左右,频繁的加载、卸载导致运行电流频繁的大幅度波动,对设备
和电网造成较大的冲击。
⑷ 主电机虽然是Y—△降压启动,但启动时的电流仍然很大。一方面主电机工频启动
对设备有冲击,对降低电机轴承及设备的机械磨损不利;另一方面启动时的大电流对电网的
稳定及其他用电设备的运行安全有影响。
2 维修措施
2.1 改造可行性
针对空压系统负荷调整机空载运行时间长,进气控制阀动作频繁,故障率高,电能浪费
严重的问题,2007 年4 月车间技术人员对空压系统运行状况进行了调研:
正常生产用气情况下,空压系统四台机组运行三台,其中一台空压机的二级排气压力上
限值设定为0.75 MPa、下限值设定为0.57 M
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