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ME万能式断路器检修维护技术总结
ME(DW17)低压
1、合闸后电机出现连转故障:要想知道电机出现连转故障原因。首先要了解ME(DW17)断路器电气操作原理(见图1):
1RD 2RD HJ K1、 K2 正极熔断器 负极熔断器 合闸接触器 接触器 KK SE C1、C2 M 万能转换开关 终点开关 电容 电动机 ME(DW17)断路器电气操作原理动作过程:
操作万能转换开关后,KK万能转换开关触点接通→HJ线圈吸合→HJ合闸接触器常开触点接通→通过K1接触器常闭触点→M电动机旋转→同时K2接触器常开触点接通自保→电机带动(ME(DW17)断路器主触头接通)SE终点开关动作接通→K1接触器线圈吸合→K1接触器常闭触点断开→电动机停止旋转。
熟悉ME(DW17)断路器电气操作原理动作过程后,故障原因就很容易找得到。
合闸后电机出现连转故障原因分析如下:
序号 电气故障 机械故障 故障原因 故障处理方法 1 ● K1接触器常闭触点不能断开,常闭触点熔焊。 更换K1接触器。 2 ● K2接触器常开触点不能断开,常开触点熔焊。 更换K2接触器。 3 ● KK万能转换开关触点不能断开,常开触点卡涩。 检查KK万能转换开关卡涩原因,并修复。不能修复及时更换。 4 ● ● 1、SE终点开关常开触点卡涩,不能接通。
2、开关限位调整螺丝与SE终点开关的间隙过大,不能使其动作接通。 1、检查SE终点开关卡涩原因,并修复。不能修复及时更换。
2、调整开关限位螺丝与SE终点开关间隙,直至电机不在出现连转为准。 5 ● C2电容短路。 更换C2电容。
注: 1、(●)为选中故障类型。
2、C1、C2电容在操作回路中以减少触点间飞弧,在回路动作时,吸收一部分能量。
ME(DW17)断路器各个元件正面布置视图(见图2)
2、合闸后手柄停留位置过头(偏右)故障。
手动手柄停留位置过头故障,造成原因有以下两种:
A、前面板操作机构安装或长期在振动环境中运行,固定螺丝松动、前面板操作机构移位。
B、操作机构与本体壳配合面不平滑,造成机构与本体壳有磨察、卡涩现象不能自由动作,配合不好。
对上述故障处理方法:
A、 检查前面板调整定位螺丝是否松动或偏低,前面板固定螺丝松动移位。前面板调整定位螺丝、前面板固定螺丝出现问题后,都可使合闸后手柄停留位置过头(偏右),不能自由处于断路器最佳状态,检查后消除。
前面板调整定位螺丝、前面板固定螺丝位置(见图3)
B、定期检查操作机构传动装置内的润滑油,是否使用完。使用完后及时加油补充,以确保各个机械机构之间相互自由配合。减少其金属之间的硬磨擦对各机件的损坏,造成配合间隙过大,扭力移位出现卡涩现象不能自由动作。
3、ME(DW17)断路器合闸前电机空转。
断路器合闸前(主触头未闭合前)电机空故障,造成原因主要有以下两种:
A、操作前面板内涡轮与涡杆没有齿合。
B、机构手柄复位弹簧脱落断裂。
对上述两种故障处理方法:
A、检查涡轮与涡杆离合调螺丝是否松动,有松动现象应重新调整。
涡轮与涡杆离合调整步骤:
1)应先将离合调整螺丝完全松开。
2)然后旋转涡杆,将涡轮调整至与涡杆齿中间位置。
3)将离合调整螺丝调整到刚与花架接触上时,在加90度的力。
B、机构手柄复位弹簧脱落后,应重新扣拉好;弹簧断裂,应更换同型号的弹簧。
后果:弹簧脱落断裂后,机构不能复位,是涡轮与涡杆不能齿合,开合闸前电机空转。
4、开关合闸过程中,机构噪声大 ,电机拖不动或烧坏、过热、速度缓慢。
上述故障形成、产生原因:
A、前面板内机构“花篮”支架0.4~0.6mm轴向活动间隙,因长期合闸、分闸发生移位,最后导致涡轮变形。
B、涡轮、涡杆严重磨损或扭曲变形,相互齿合间隙中有异物卡涩。
对上述两种故障处理方法:
A、调整前面板内涡轮与涡杆的中心,以及它们相互齿合间隙0.2~0.3mm。调整“花篮”支架与前面板体的位置,0.4~0.6mm轴向活动间隙。
B、发生涡轮、涡杆严重磨损,或扭曲变形时,应即时更换备品,并重新调整,以确保各个机械机构之间相互自由配合至最佳状态,发现涡轮、涡杆齿合处有杂物或金属宵,应立即时清除,确保扭力的正常传输。
5、前面板机械机构常见故障处理,及各个机械机构之间相互自由配合最佳状态要求调整尺寸标准。
A、前面板内“花篮”杠杆卡死。
“花篮”严重变形或无轴向活动,其活动间隙为0.4~0.6mm。(见图4)
B、前面板内“元宝”铜杠杆卡死。
因机构内垫片在垫装各个机械机构时,间隙较大或长期合闸、分闸运动引起各个机械机构磨损或因内部结构变形,移位卡死。
C、不绣钢顶杆上锁紧螺帽松动后,顶杆移位引起机构“吊死”(电机空转)。
处理时,应注意顶杆的调整要求:当机构手柄处于合闸位置最大点时,“大刀”与“黑扣板”之间应有1.2~2mm
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