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降低石灰消耗(丙班)

南昌长力钢铁股份有限公司 炼钢厂转炉车间炉前丙班QC小组 一、小组概况 小组名称: 降低石灰消耗(在55Kg/T以下) 活动时间: 2009年2至8月 课题类型: 现 场 型 活动次数: 七次共十四小时 QC小组概况表 三、现状调查 现状调查 四、设定目标 四、设定目标 目标可行性分析: 在目前条件下,相比全国先进钢厂,我厂石灰消耗偏高,降低石灰消耗的潜能大,新高炉的上马稳定了铁水成份,采用留渣率达到90%以上,三个心中有数制度的执行,顶底复吹加强了炉内搅拌,为降低石灰消耗提供了保障。 五、确定原因 六、要因确认 六、制定对策 七、对策实施 实施一:作业长炉长和一助对每一炉钢全和监控,做到三个心中有数,结合各种实际情况,控制了冶炼过程,操作前期采用较大氧气流量较低枪位吹炼,以便快速升温,过程中氧气流量变枪位控制,减少喷溅和返干,终点大氧气流量低枪位操作,吹炼过程底吹氩气加大炉内搅拌力,使其成渣快,脱磷率高,提高终点命中率。 实施二:做到三个心中有数,在冶炼控制过程中减少过氧化渣的形成终点C0.08%,倒炉时少倒渣、多留渣,溅干渣,在Si高0.80%势必增大渣量,如果大量留渣,极易造成前期喷溅和过程中喷溅这就要求在铁水Si0.80%时,少留或不留渣,在留渣操作工艺过程中,由于存在上一炉的渣,在初期渣中,含有很高的FeO、SiO2。为了保证炉渣中的FeO不过量,从而导致前期的低温喷溅严重,所以一助在冶炼枪位必须比正常枪位低100mm左右,石灰加必须分批加入,以确保石灰能够均衡连续熔化达到去磷效果。 八、效果检查及效益 2-8月石灰耗(Kg/T) 九、巩固措施  十、今后打算 * * 硕士 组员 28 男 尹振江 12 二助 中技 组员 42 男 余国安 11 二助 高中 组员 31 男 徐志昌 10 二助 高中 组员 31 男 刘洪云 9 一助 大专 组员 31 男 蔡海建 8 一助 中技 组员 41 男 万春芽 7 一助 大专 组员 30 男 熊重辉 6 炉长 大专 组员 35 男 吴坚强 5 炉长 中技 组员 40 男 万俊文 4 炉长 大专 组员 31 男 沈永斌 3 作业长 技师 组长 32 男 谢宇宁 2 工程师 顾问 46 男 谈承富 1 工种 文化程度、职称 组内职务 年龄 性别 姓名 序号 存在问题 使用外购石灰 烧结所生产石灰量不能满足 外购石灰质量差活性度低,灼减高 厂要求石灰量 前期炉渣成渣速度慢,去磷效果差,后期炉渣难化渣,极易结枪 2009年以来,铁水成分差渣量大,同时品种钢比例大使得石灰消耗居高不下,2月份进厂灰耗高达70Kg/T以上,严重影响到公司及转炉厂的生产及成本。降低石灰消耗,必须以三个心中有数为核心,以技术创新(留渣操作)为手段,积极推进节能降耗工作的开展。在生产过程中,合理配比装入量,测好铁水温,了解铁水石灰成份,留渣操作,来降低石灰消耗。 造成石灰消耗波动因素有很方面的原因包括装入制度、铁水成份不稳定,厂灰成份不稳定,外购灰、铁水温度、操作技术水平和冶炼控制枪位,人的心理因素等等。 。 3.45 12.95 14.05 9.49 48.51 炉 渣 196 11.32 1.24 1.44 91.54 外购石灰 297 5.27 0.59 4.91 88.89 本厂石灰 碱度 FeO% 活性度 灼碱 SiO2% MgO% CaO% 由上表可见外购石灰比本厂的活性度低,灼减高,其造渣效果差,石灰的熔化时间将延长,影响前期去磷效果。采用留渣操作,炉渣中FeO含量比较高,促进了石灰的熔解,同时初期渣中含有较高的MgO有利于护炉降低轻烧的使用量,在冶炼初期能在较低的温度下迅速形成流动性的高碱度,高FeO的渣,优化了前期脱磷效果。 确定目标:对近年来石灰消耗进行统计分析,列表如下: 50.54 258 2008年 51.71 256 2007年 47.54 215 2006年 石灰用量(Kg/T) 产钢(万吨) 年份 由上表显示前3年的石灰耗较低,原因是品种钢产量少,今年品种钢产量大。如能通过留渣操作,提高留渣率大于90%以上及提高操作水平改善工艺条件等,石灰消耗能降到55Kg/T,其中品种钢5600Kg/炉以下常规钢3300Kg/炉以下可大大缓解公司外购和本厂的压力,为此我们把2009年活动目标定位于55Kg/T以下。 小组把活动目标定为:石灰消耗能降到55Kg/T 以下 68Kg/

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