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掺矿渣微粉的无均化机方案

●■一 技术改造 Modification — — 煤磨收尘器气体分析仪进水解决措施 贺世爱 (天津振兴水泥有限公司,天津 300400) 中图分类号:TF068.25 文献标识码:B 文章编号:1671—8321(2014)06-0100—01 1 问题及分析 我公司煤磨大布袋收尘器气体分析仪采用的是重庆 川仪的成套分析系统,分析仪使用的是PA200系列的仪 表。使用以来 ,特别是夏天雨季的时候 ,气体分析仪经 常湿度报警 ,更换滤纸之后 ,不到两个小时再次报警, 需要工作人员不断地更换滤纸,造成工作的重复性和滤 纸的浪费。即便这样,也有少量水分进入仪表 ,造成仪 表损坏 ,返厂修复,造成不必要的浪费。 图1 设备系统组成 (改进前 ) 通过观察和分析,主要原因有两个 :一是 由于原煤 粉末的湿度太大,进入收尘器之后,水分含量特别高, 含大量水分的CO气体通过采样管进入分析设备,通过冷 凝器的制冷作用,一部分水分经过排污泵进入储污瓶, 还有一部分随着气体进入被抽气泵抽过来经过薄膜过滤 器过滤进入仪表,由于薄膜过滤器有湿度报警装置,水 分进入薄膜过滤器,将滤纸弄湿,造成气体分析仪湿度 报警而停止运行 。二是由于压缩空气的水含量也很大, 反吹的时候 ,水分随着压缩空气进入分析设备 ,通过同 图2 设备系统组成 【改进后 J 样的路径造成气体分析仪报警而停止运行 (见图1)。 设备以后 ,首先经过过滤罐 ,吸收一部分水分,样气泵 抽出的样气经过冷凝器 ,把大量含水的气体吹到稳压水 2 改进措施及效果 罐里面 ,稳压水罐里装有一定量的水 ,通过水的压力 , 2014年大修 的时,对整套设备进行 了技改,将排 平衡样气的压力,有一部分气体通过薄膜过滤器进入气 污泵去掉,用稳压水罐替代 ,将原来的抽气泵与冷凝 体分析仪,进行分析。经过这样的技改之后,没有出现 器的位置互换,同时增加一个过滤罐 (见图2)。这样 过湿度报警的现象,达到了预期的效果 ,解决了因为水 做的 目的就是含水量很大的采样气体通过采样管进入 分含量过大而造成的设备报警停车现象。 新增加的设备: 315ramX13m螺旋输送机1台。 (2)矿渣微粉掺入量十分稳定。根据实际情况, 水泥磨后掺矿渣微粉无均化机的工艺流程见图1。 可设定掺加量5%~8%,并稳定实现。 (2)前后掺矿渣微粉质量指标及经济性 比较 (生 (3)提高台时产量平均在4t以上,经济效益显著。 产P ·042.5强度等级水泥 ),见表1。 (4)节能降耗:综合电耗下降2kWh/t,吨水泥生 后掺矿渣微粉无均化机的效果是: 产成本下降1.3元。 (1)后掺矿渣微粉比前掺平均多1.3%; (5)后掺矿渣微粉的水泥烧失量下降。 100 /中国水泥 2014

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