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关于我公司300MW热电联产机组#1发电机励磁刷架和刷握、碳刷技术改造研究 摘要:大唐鸡西第二热电有限公司2×300兆瓦煤矸石热电联产新建项目是集煤矸石、供热、发电、建材综合开发利用一体化的“大型环保节能示范工程”。试运行后发电机励磁碳刷、集电环温度偏高,本文对此问题出现和改造进行介绍,仅供参考。
关键词:300MW发电机组、励磁刷架、刷握、碳刷、技术改造
一、工程项目简介
大唐鸡西第二热电有限公司2×300兆瓦煤矸石热电联产新建项目是集煤矸石、供热、发电、建材综合开发利用一体化的“大型环保节能示范工程”。是黑龙江省“十一五”发展规划重点项目之一,该项目于2009年5月12日正式通过国家发改委核准,5月25日公司注册成立。本期工程建设2台300MW热电联产机组。#1机、#2机分别于2011年6月25日,10月28日通过168小时试运后。
二、发电机励磁集电环和碳刷等方面出现的问题
公司发电机励磁方式为静止型三机励磁系统。发电机刷架与导电环合二为一,每个导电环由两瓣拼成,其材料为纯铜板,承担着导电作用,整个导电环经绝缘板固定到基础上。集电环材料为高强度锻钢,外圆周表面开有螺旋沟,并有沿集电环圆周均匀分布斜30°的通风孔,以改善与电刷的接触并强化冷却。电刷与集电环有独立的通风系统,冷空气由两个集电环的外侧进入,中间出去,由装在转子上的两个并联的离心式风扇驱动。发电机转子额定励磁电压365V,额定励磁电流2642A。刷握采用恒压式,每极碳刷共40块。
自2011年5月27日#1发电机组与系统第一次并列后,发电机励磁碳刷、集电环温度偏高,机组带200MW左右时,集电环最高温度达到100度左右,励磁碳刷最高温度达到180度左右。2011年6月18日下午13:05,运行值班员检查发现#1发电机励磁碳刷和集电环的最高温度较平时均有较大幅度升高,并且仍有继续上升趋势,当时机组所带负荷为250MW,励磁电流1748A,励磁电压222V。13:20左右我与发电机厂家电气专工到达现场后,立即进行检查、钳形表测流、远红外测温工作,测试发现发电机集电环最高温度已达200度左右,碳刷最高温度275度左右。经过减负荷、降无功、在碳刷接触面直接涂抹凡士林、更换破损掉角碳刷并重新进行研磨等一系列处理后,发电机集电环及碳刷温度逐渐下降并稳定下来。试想假如运行人员发现问题不及时,或者专业人员处理不及时、不得当,集电环、碳刷温度控制不住,再继续升高就可能造成集电环脱环、烧损等严重事故。
三、原因分析
1、发电机励磁刷架与集电环不匹配,刷握安装后,刷握与集电环的距离太近(后面有弯板,弯板距离集电环表面只有1mm左右,而按照相关规定刷握下端距离集电环表面应为3-4mm),在运行过程中碳刷容易产生震动、打火、发热的现象。2、发电机励磁刷握四个刷盒大、小不一致,有的碳刷在刷盒内受阻过大,弹簧达不到实际工作压力(碳刷压力应为0.015~0.02Mp即为1.2-1.6kg/cm2),碳刷作用到集电环上的压力分布也不均匀,使得电流分配也不均匀。3、刷握保持器对碳刷控制不住,刷握在安装和取出时碳刷经常脱出,在取出的瞬间造成碳刷破碎和掉角。使得碳刷与集电环接触面积减小,通过碳刷体电流增大,碳刷温度升高。同时,保持器受热膨胀、变形,将碳刷卡住,使得碳刷无法与集电环表面充分接触,甚至产生悬空,使得局部碳刷通过电流显著增大,如果发现不及时势必造成碳刷打火,碳刷、刷握严重过热及烧损线辫和刷握甚至发生烧毁集电环等严重故障。
另外还发现存在以下2个问题1、老式刷握恒压弹簧压力太大,普通碳刷太硬,对集电环磨损严重,大大缩短集电环使用寿命2、由于恒压弹簧(单个弹簧卷)固定在刷握上,更换碳刷以及在运行维护中极不方便,若有个别的弹簧受热、疲劳断裂将无法修复,只能更换一整套刷握。
鉴于公司#1发电机组存在上述的问题,为了保护运行人员、检修人员的人身安全,保证设备安全、经济、稳定运行,消除发电机励磁刷架、刷握、碳刷上存在的各种不安全因素,降低检修人员劳动强度,提供工作效率,所以有必要对#1发电机刷架、刷握及碳刷进行技术改造及更换。
三、 改造方案建议
1、拆除原刷架,重新调整刷架与集电环的间隙,调整(改造)导电环及导电连接板位置。通过调整刷架位置,使其轴线与集电环的轴线平行。
2、安装先进、科学的刷握,配上经过试验证明综合性能优良的碳刷以及科学的双卷恒压弹簧。
3、利用发电机大(小)修时进行,确保施工人员及设备安全,保证施工质量。
四、从技术、经济、效果等方面论证其可行性、合理性
1、技术要求
1.1、我公司采用的刷握为插拔式刷握,刷盒内腔尺寸为25㎜×32㎜,公差为正0.05~0.08mm。
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