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《炭素工艺与设备》第9卷,2002年兰州,第247~251页”
提高回转窑二次风咀使用寿命的改进
宋,曦
(兰州炭索集团有限公司)
1前言
兰州炭素厂二期扩建的两台m2.2X45m回转窑原设计为节能型窑,它配置有二次风
咀。自1989年投产以来,由于二次风咀不能正常使用,无法发挥其节能作用,致使原设计为
节能型的窑反而油耗增大,不能达产达标。为了节约能源,降低煅后料的能源单耗。通过对
般烧工艺操作方法的改进和对风咀的合理使用,不仅有效地延长了风咀的使用寿命,而且
选到了节能降耗的目的.
2造成风咀断裂和脱落的原因分析
窑筒体中间设置二次风,该风咀出口中心线距窑头约为“米,共有6个风口,沿窑的轴
线方向一字分布,每相邻两个风口的中心距为l米。见图1。
圉1窑简体中间二旋风布置
1一风咀12一风机
一247—
窑简体中间设置二次风,是为了充分利用挥发份,减少燃料消耗和降低炭质烧损。二
次风咀在以往的使用过程中,由于经常出现风咀耐火层胀裂脱落,导致钢管直接暴露在窑
内,最终因承受不住窑内1300C~1400℃的高温被烧熔而无法使用。因此.二次风咀不能
发挥其作用。统计历年来风咀的使用时间,最长一次使用纪录为83天。二次风咀的使用寿
命过短,已成为制约我厂回转窑实现节能降耗的首要问题。
经过分析认为:造成风咀损坏的原因主要有几十方面。
1.窑内温度波动较大。用重油做燃料,因受蒸汽压力不稳定和频繁倒换重油小缶等因
素影响,造成煅烧带温度频繁波动,温度忽高忽低。风咀耐火层难以承受熟应力的破坏作
用,导致裂纹、脱落。
2.风咀自身存在质量缺隐。进厂的风咀中存在横裂、纵裂现象。厂家提供的只是半成
品,耐火层还要在窑上完成烧结。大窑在升温过程中,由于升温速度较快,容易造成裂纹延
伸,在使用过程中风咀发生断裂。
3.渗碳对风咀造成破坏。在生产过程中,由于蒸汽压力不稳定,经常使重油不能完全
雾化,产生一部分油烟气体。它对风咀造成渗碳破坏,使风咀耐火层变脆,强度降低,容易
造成掉块。
3煅烧工艺改进与效果
针对上述影响二次风咀使用寿命的几个重要因素,我们:jul995年进行了一次工艺改
进,并取得了可喜的效果。现将我们的一些改进措施简介如下,
3.1改换燃料,采用煤气做为煅烧燃料。
田2:次风咀使用示意目
1一=次风咀;2一煤气喷咀;3一预热带}4一煅娆带}5一冷却带
一248——
针对重油在煅烧时造成温度波动,我们大胆改用煤气煅烧。其优点在于:煤气压力稳
定能保证窑内温度平稳,避免出现大的波动。另外,煤气燃烧充分,能减少对风咀的渗碳破
坏。不足之处是煤气热值比重油低,但所欠缺部分可以通过挥发份燃烧后产生的热值加在
补充。见图2。 ’
3.2对风咀结构和材质的改进
本次试验所使用的风咀选用优质耐热钢管,材质为Ni25s·20加稀土合金,耐火材料选
用炭化硅加钢纤维。并在窑内进行现场浇注后升温烘烤。风咀钢管壁上加焊一些铆固钩,
见图3。对耐火层起到一定加固作用。
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图3改进后的风咀结构
3--铆田铂,4一窑内衬l
l—耐火层}2一耐热钢管I
3.3采用慢速升
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