燃煤锅炉烟气脱硫除尘设备系统改造.docVIP

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燃煤锅炉烟气脱硫除尘设备系统改造

燃煤锅炉烟气脱硫除尘设备系统改造   摘要: 通过对在用燃煤锅炉脱硫除尘设备流程分析,研究其脱硫除尘的关联性,提出新的脱硫除尘数学模型,并论述锅炉房脱硫除尘系统的改造工程,探讨了脱硫除尘及脱硫除尘设备的改造,介绍了采用该设备的脱硫效果。 关键词: 燃煤锅炉;脱硫除尘;设备改造 中图分类号: TK223 文献标识码: A 文章编号: 我国是能源消耗大国,在常规能源中,呈现多煤少油缺气现状 我国北方地区冬季严寒且持续时间长,大多采用燃煤锅炉供暖,其具有一次性投资低运行成本低的优点,受到人们的青睐,但燃煤锅炉运行过程中排放的烟气是大气污染的主要原由之一。锅炉配套的脱硫除尘设备为旋风多管除尘器,改造加装碱水喷淋式脱硫除尘塔系统。 脱硫除尘系统的研究与分析 锅炉自带脱硫除尘主要设备为XLD 型多管式旋风除尘器+碱水喷淋式脱硫塔系统。经XLD型多管式旋风除尘器除尘后,锅炉烟尘浓度为768mg/m3(表态)、SO2 浓度为958.1mg/m3(表态);新安装XPL型旋风式雨淋燃煤锅炉烟气脱硫除尘设备之后,锅炉烟尘浓度为80.3mg/m3、SO2浓度为264mg/m3 .。两份检测报告对比后发现,现有脱硫塔在实现脱硫效率达到72.5%的同时实现降尘89.5%。通过上述分析发现: 碱液作为脱硫除尘媒介均可行,但需进一步分析烟气在烟道中的脱硫和除尘过程。 1.1脱硫过程 在脱硫塔内,经过碱液喷淋,烟气中的SO2与碱液发生化学反应,化学反应式为NaOH+SO2=NaHSO3。在测试脱硫塔出口碱液pH值后,发现其偏高。说明碱液虽然对烟气进行了喷淋吸收,但在短时间内未能有效与SO2充分反应,对烟气中的SO2吸附吸收严重不足,导致脱硫塔碱液出口pH值偏高。 通过上述脱硫过程的分析,根据其相关条件,可建立如下的脱硫模型:η=#402;.F.s/L 式中 η——脱硫量 F——烟气接触的碱液比表面积 S——脱硫塔内烟气的滞留时间 L——烟气流量 #402;——修正系数 根据式(1) 可以通过以下几个方面提高脱硫效率: (1)增大碱液比表面积。在碱液流量不变的情况下,提高雾化程度,减小碱液液滴直径,增加碱液有效反应表面积。 (2)延长烟气滞留时间。通过增大雾化区体积,延长烟气滞留时间。 1.2 除尘过程 烟尘在烟道中被逆流的碱液滴浸润,形成水雾溶胶颗粒和较大的混悬液滴,碰触脱硫塔壁后受重力影响坠流塔底,随碱液流向碱液池,富集沉淀。 经过计算烟道尺寸与每平方米碱液液滴数目得出:脱硫塔内每立方米烟尘颗粒与碱液液滴比为1:10,碱液因颗粒较大,数目较多,无法全部吸收烟尘颗粒,短时间内无法形成大量水雾溶胶颗粒。烟尘与除尘设施接触面积小,水雾溶胶颗粒无法快速集聚成较大的混悬液滴,烟尘未能被有效捕捉。 通过上述除尘过程的分析,根据其相关条件,可建立如下的除尘模型:η=#402;.G.s.M/L 式中η——除尘量 G——烟尘接触的碱液滴数量 S——脱硫塔内烟气的滞留时间 M——烟尘接触的脱硫除尘设备的总表面积 L——烟气流量 #402;——修正系数 根据式(2) 可以通过以下几个方面提高除尘效率: (1) 延长烟气滞留时间; (2) 减小喷雾液滴直径,增加碱液液滴数量; (3) 增加烟尘接触脱硫除尘设备的总表面积。 2脱硫除尘过程集成设计及改造实施 依据上述建立的脱硫除尘模型,结合现场情况,对脱硫除尘进行集成一体化设计并实施设备改造如下: (1) 在烟道中增设喷头并列错位式并与烟气流向相反布置的256个高效雾化喷头。原脱硫塔内使用的为花洒喷头,经过计算,每立方米喷洒的液滴直径为2mm 的碱液液滴数目为4.29x105个,在经过市场考察和调研后,特殊材质的高效雾化喷头( 专利产品) 每立方米喷射的直径为0.1mm液滴数目高达3.92x109 个,可比原有花洒喷头喷洒的碱液液滴数目每立方米增加4x104个,符合设计要求。在采用高效雾化喷头后,使碱液每立方米的有效反应表面积从5.1388m2提高至123.18m2,增大了碱液比表面积,同时,碱液液滴在烟道中的大量喷洒,减缓了烟气的流动速度,增大了烟气的滞留时间,从而提高脱硫除尘效率。 (2) 增加43.32m2的捕尘面积 引用了捕尘网原理,通过在烟道多处设立捕尘网,增大烟气滞留时间,从而减缓尘埃颗粒布朗运动速度,增大水包固体颗粒被捕尘网捕捉的概率,达到降尘的目标。 (3) 增加烟尘接触脱硫除尘设备的总表面积将原烟道喷雾区尺寸1mx1m改为1.5mx1.5m,在延长烟气滞留时间的同时,用以降低锅炉排风阻力,保证锅炉正常

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