降低故障复杂时效促进经济效益提高.docVIP

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降低故障复杂时效促进经济效益提高

降低故障复杂时效促进经济效益提高   摘 要:钻井是一个技术密集、资金密集的高风险行业,钻井生产中出现的各类故障复杂情况,往往停钻时间长,经济损失大,故障、复杂对经济效益的影响巨大。文章通过分析钻井故障、复杂时效对经济效益的影响,剖析典型案例,找出产生事故、复杂的原因,提出针对性措施,抓好生产工序各环节衔节,降低复杂、故障率,强化管理、技术和安全提速,以达到提高效益的目的。 关健词:钻井 故障复杂 原因 措施 中图分类号:F407.22 文献标识码:A 文章编号:1004-4914(2013)05-294-02 以往开展钻井提速提效活动时,主要是开展针对不同地区的地层和井段,优选钻头类型,优选钻井工艺技术的技术提速,很少提及通过开展管理提速和安全提速,降低故障、复杂时效来促进提速提效。钻井故障、复杂时效是指钻井过程中因钻井事故、处理复杂情况而占用的时间占钻井总时间的比例,故障、复杂时效的高低直接影响到钻井提速提效的效果。本文通过分析钻井中故障、复杂时效对效益的影响,剖析典型案例,找出故障复杂发生的原因,提出针对性措施,抓好生产工序各环节衔接,降低故障、复杂率,强化管理、技术和安全提速,以促进经济效益的提高。 一、故障、复杂对效益的影响 从数据来看,故障、复杂、组停是主要的非生产时效因素,3年来,组停时效下降明显,但故障和复杂时效却基本没有降低,甚至出现反复,主要是随着油田勘探开发的深入,井深不断增加,井型也由直井变为定向井、水平井,井下地质情况越来越复杂,地层压力系数紊乱情况突出等原因。而一旦出现井下故障和复杂情况,往往停钻时间比较长,经济损失大,严重影响提速提效的效果。以2011年为例,钻井总时间为1078959小时,1.43%故障率就是15429小时,以50钻机定额9万元/天计算,仅故障时间的定额产值损失就达5786万元。事实上,处理故障、复杂现象而造成的各类成本则更为巨大,如以下典型井分析中濮深*井处理故障成本2750万元,元陆*井包括泥浆损失、钻具工具仪器等直接经济损失在1245万元以上。这说明故障、复杂不但给单井造成巨大经济、时间损失,甚至能对单位经济效益产生巨大的影响。在当前材料价格、人力成本不断上涨,市场竞争日趋激烈,行业赢利空间愈来愈小,挖潜增效的压力越来越大的情况下,找出故障、复杂出现的原因,制订出行之有效的针对性措施,降低故障、复杂时效,对油田经济效益的提升有着十分重大意义。 二、故障、复杂发生的主要因素 (一)故障、复杂典型井分析 1.塔河TP*井。塔河TP*井,在井深2564.16m短起至第2柱时有遇卡显示,但灌浆管线还未连接上,当班职工存在侥幸心理未灌浆,夜班接班后继续起钻,未灌浆。在起至2345m时遇卡严重,无法开泵建立循环,活动钻具无效,钻具卡死。反复震击无法解卡,爆炸松扣后,经多次套铣倒出落鱼482.9m,后填井侧钻,钻具埋井1374.03m。钻至原井深2564.16m,损失时间31.6天,直接经济损失581.2万元。 塔河TP*井说明一线技术操作人员违反操作规程、管理上有漏洞、执行措施不到位等问题。 2.濮深*井。濮深*井,三开套管试压3168-3170米处漏失,下入光钻杆挤水泥时,套管头密封失效,导致水泥上行将钻杆固住,被迫填井至2500米,在2558米处开窗侧钻,进行三开。从处理事故到恢复原井深(3188米)共损失时间40天8小时,实际支出成本2750万元,亏损1570万元。 濮深*井说明因关键岗位人员技术素质不高,造成对井下情况判断失误;套管、套管头存在质量问题;措施不当等问题。 3.元陆*井。元陆*井,钻至井深4546米时短起下,测油气上窜速度时,座岗人员发现溢流较晚,没有采取正确的分段下钻循环排气压井的方法,而是将全部钻具一次下到井底,在循环压井过程中,大量积聚气体同时排出井口,致使液气分离器泥浆回收管线崩断,碰撞出火花导致泥浆罐周边着火,后因井下跨塌控制井喷,最后填井侧钻。周期损失106天,包括泥浆损失、钻具工具仪器等直接经济损失1245万元以上。 元陆*井说明部分管理、技术人员对陆相裂缝性、溶洞性气藏,压力高、气量大、上窜速度快等井控风险认识不足、重视不够,措施针对性不强、落实不到位;出现溢流后处理不当,紧急情况下队伍慌乱,应急处置能力不强;生产组织、执行力不强,队伍操作技能差。 (二)故障、复杂发生的主要因素 1.思想认识不到位。施工过程中注意力不集中,对故障复杂的发生预判不及时,或存在侥幸心理,一味追求速度,忽视了对故障复杂的防范,极易发生故障和复杂情况。 2.不严格遵守操作规程。如施工过程中不按规定短起下钻、起下钻速度过快、不按要求通井等。 3.技术素质和能

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