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提高预制箱梁外观合格率
发布单位:廊坊市交通公路工程有限公司 Q C 名称:箱梁外观质量缺陷小组 发 布 人:李富山 发布时间:2012年3月7日 目 录 1、小组概况 2、小组成员简介 二、选题背景 概 述 四、现状调查 QC小组成立后,项目部领导组织QC小组全体人员对预制箱梁的施工条件及施工工艺进行了详细的研究,并结合近年来同类预制箱梁的施工表观质量评定的统计调查,总结得出了影响其施工及质量的主要因素,列表、图如下: 五、确定目标 2、可行性分析 不利因素: (1)我公司尚属首次承包东淀特大桥如此规模的工程,施工经验和施工技术不足。 (2)如何控制好T梁混凝土施工质量是本工程的难点。 (3)T梁混凝土质量外观质量不好保证。 六、原因分析(鱼刺图) 1、针对混凝土T梁外观质量产生的原因,小组成员集思广益,从人、机、料、法、环五个方面进行了分析讨论。 七、要因确认 3、要因对策表 九、对策实施 实施一、控制进场骨料质量 实施二、振捣不均匀 1.振捣采用分层下料、分层振捣,每层厚度严格控制在30cm。并要求振捣棒插入下层混凝土5~10cm ,采用“快插慢拔”,均匀的梅花形布点,并使振动棒在振捣过程中上下略有抽动。 2. 对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。 3.对现场振捣情况进行检测,现场派一到两名有经验的混凝土技师专门负责振捣,插入式振捣器以30cm间距梅花型插入振捣,持续振捣时间为15-20秒。 为了解决前趾斜面振捣不密实问题,我们采取以下措施: 1、采用“插入式振捣”与“附着式振捣”相结合的施工方案; 2、在前趾斜面模板上开孔排气,排水,振捣时间适当延长,并通过模板开孔观察混凝土的振实情况,以此来控制振捣时间。 实施三、针对模板漏浆问题 1、箱梁模板采用定型组合钢模板,以型钢围令、钢桁架作为模板骨架,外模制作大片整体吊装,内模采用吊装整体支立、抽芯。通过在1#箱梁浇注过程中不断的加工完善,优化了模板拼接技术,有效的解决了因模板拼接不到位而产生漏浆的现象。 2、为了防止施工缝处上层模板与下层混凝土面结合不严密而漏浆,在外模顶部内口设置5mm,宽5cm的钢板,拆模后施工缝处形成了一条凹槽,在凹槽中粘贴两层厚3mm的双面胶,再粘贴特制橡胶止浆条,依靠拉紧对螺栓而使模板、止浆条以及混凝土面之间达到彼此严密结合,以达到良好的止浆效果。 十、效果检查 小组通过这次活动,箱梁外观合格率问题得到解决,实现了预期目标。主要表现在以下几点; 1.有效地解决了箱梁混凝土外观气泡以及蜂窝、麻面等问题。 2.在保证质量的基础上,加快了施工进度,提高了工作效率。 3.箱梁预制分项工程一次合格率100%,完成了既定目标。 十二、今后打算 采取正确的振捣方法施工后,气泡现象明显减少,表面呈现平坦、泛浆。 按照以上的技术措施进行施工后,我们对已完成箱梁进行检查,共检查600个点,其中合格点586点,不合格14点,合格率为97.6%,统计数据如下表: 92.86% 7.14% 1 施工人员熟悉操作工艺 7 85.72% 7.14% 1 模板清理到位 6 1 1 1 2 3 4 不合格数 7.14% 7.14% 7.14% 14.3% 21.4% 28.6% 不合格率 100% 78.58% 71.44% 64.3% 50% 28.6% 累计不合格率 8 5 4 3 2 1 序号 按时拆模 脱模剂涂抹均匀,箱梁表面不出现色差 色泽均匀,表面光洁度好 混凝土振捣充分 模板拼接不会导致漏浆 作业人员责任心强 外观质量合格要求 制表:李富山 制表日期:2011-05 十一、巩固措施 1.把本次活动的经验、施工工艺纳入班组的作业指导书中 2、建立完善的岗位责任制,实行奖惩和质量挂钩,提高大家的积极性,防患于未然。 3.加强全员思想责任感教育,做到人人关心质量,让每个人心中始终树立“质量高于一切”的旗帜。 4。加强监管力度,组织专人对现场进行全过程的监控,并保证其正常运行。 针对活动结束后尚未完全解决的缺陷,T梁的外观质量中气泡和麻面还可以进一步减少,甚至消除,这都是我们以后的努力方向,同时将此活动结果应用到下个工程的混凝土施工中。 * * * * * * * * * * * * * * * * 一、小组概况 二、选题背景 三、选择课题 四、现状调查 五、确定目标 六、原因分析 七、要因确认 八、制定对策 九、对策实施 十、效果检查 十一、巩固措施 十二、今后打算 平均98小时 Q C 教 育时 间 2-4次/月,出勤率100% 活动频次 注册编号
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