某井大修作业工况分析.pptVIP

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某井大修作业工况分析

目录 一、基础数据 二、存在问题 三、施工目的 四、井身结构图 五、主要施工过程 六、工况分析 七、结论 该井1981年1月投注杜家台油层,自2000年10月生产兴隆台油层,2005年3月低产关井。 起出井筒内丢手后下衬管固井,射孔转注。 1.压井 污水30m3正循环压井,密度1.0g/cm3,出口返出油约2m3。 2.通井 下Φ116mm通井规至鱼顶位置:1527.98m阻。 3.打印 下Φ116mm铅印打印H:1527.98m阻,加压50kN打印一次,(印痕分析为地面砂和碎石。) 4.磨铣 下Φ116mm磨鞋至1527.98m,阻,磨铣至1557.08m,无进尺,磨铣井段:1527.98-1557.08m。 5.套铣 下Φ114mm套铣筒至1557.08m阻,套铣至1558.48m,套铣井段:1557.08m -1558.48m。 6.磨铣 下Φ45mm铣杆至1557.08m,磨铣至1557.38m,无进尺,磨铣井段:1557.08-1557.38m。 7.打印 下Φ116mm铅印打印H:1557.08m阻,加压50kN打印一次。(内径为106mm环形印,分析为节箍。) 8.打捞 下WLM-92×73分瓣捞矛2次,WLM-92×73伸缩捞矛2次,GZ-NC31公锥1次,至1557.08m打捞,无捞获。 9.磨铣 下Φ116mm磨鞋至1557.08m,磨铣至1587.01m,无进尺,磨铣井段: 1557.08-1587.01m。 10.打印 下Φ116mm铅印打印H:1587.01m阻,加压50kN打印一次,起出。(印痕显示内径76mm封隔器本体,为磨铣后的Φ114mm封隔器 ) 11.磨铣 下Φ45mm铣杆至1587.01m,磨铣至1588.2m,无进尺,磨铣井段:1587.01-1588.2m。 12.打捞 下WLM-92×73分瓣捞矛2次,WLM-92×73伸缩捞矛2次,至1588.2m打捞,捞获被磨铣的Y211-114丢手封隔器1个。 13.冲砂 下Φ105mm空心磨鞋至1907.1m,冲砂至1910.36m,无进尺,冲砂井段:1907.1-1910.36m。 14.打印 下Φ116mm铅印打印H:1910.36m阻,加压50kN打印一次。(铅印显示为外径90mm节箍印,井内落物不明。) 15.套铣 下Φ114mm套铣筒至1910.36m阻,套铣至1917.34m,套铣井段:1910.36-1917.34。 16.打捞 下LM—105×62mm双滑块卡瓦捞矛3次, WLM-92×73伸缩捞矛2次,MZ-LH-73母锥2次,GZ—LH—73公锥1次,捞获井内全部落鱼(Φ73mm平式油管67根+Y521-114封隔器1个+筛管1根+丝堵 )。 17.挤灰 封堵井段:1528.0-1531.0m,1950.6-1962.4m, 18.下套管 Φ101.6mm套管鞋×0.57m+阻流环×0.6m+Φ101.6mm套管×101根×1132.03m+悬挂器×2.9m,悬挂器端口深度H:1477.04m,阻流环深度H:2609.4m。 19.固井 正打G级油井水泥浆 6.5 m3,密度:1.80g/cm3,正顶替清水10.05 m3,碰压,打掉悬挂器反洗井候凝24小时。 20.试压 全井筒打压15MPa,稳压30分钟,压力不降,合格。 21.通井 下Φ116mm通井规至悬挂器:1477.04m阻,下Φ80mm通井规至目前人工井底:2595.0m。 22.测试 电测固井质量,合格. 1. 由于井内资料提供的数据与实际井况不符(提供数据:1550.0m处为丢手封隔器,无其他落物。实际丢手封隔器位置在1588.2m ,1527.98m~1588.2m为灰塞,1910.36m处为Φ73mm平式油管67根+Y521-114封隔器1个+筛管1根+丝堵 ),施工队无法对井底情况做出准确判断。导致多次工序无效,造成质量损失。 2.工序(4)—(7)为无效工序,图3印痕实为磨鞋磨铣灰塞后形成灰环的印痕,工序(7)中打捞工具打捞位置为Φ45mm铣杆磨铣灰塞时所钻灰孔,从图4、5中可以分析得出。 3.在打捞封隔器过程中在多次打捞无效的情况下,分析为磨铣过程中的铁屑及沉砂将封隔器内腔堵死。采取先下Φ45mm铣杆再造鱼腔。然后用伸缩捞矛打捞,将丢手封隔器捞获(见图7、8)。 4.从图10、11可以分析出,井内油管落物内壁结垢、腐蚀严重,强度下降,打捞过程中变形严重。建议该井在投产后采取防腐措施。 5. 在挤灰封层过程中,采用水泥承留器挤灰技术(见图12)。做到挤灰一次合格,保证了封堵质量。 6.为保证该

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