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2500td熟料生产线达产达标的体会

25 00t/d熟料生产线达产达标的体会 李仁龙 (山东德州晶华集团大坝有限公司旋窑厂,德州市253021) 文献标识码:B 中图分类号:TQl72.622.2 文章编号:1007—6344(2006)01—0025—04 0 前言 砂岩品位均较高,满足生产优质水泥熟料的煅烧要 求,但石灰石中有害成分偏高(特别是CI一)。 我厂2500t/d新型干法生产线于2004年11月 调试期间采用石灰石、砂岩、铁粉、粉煤灰四 1513点火调试,半个月内实现了三天达标,三个 组份配料,熟料率值确定为:KH=0.90±0.02: 月内实现了达产,熟料产量稳定在2750t/d,28d抗 SM=2.6±0.1;IM=1.6±0.1。 压强度58~60MPa。该线的顺利投产改写了德州地 1.2 物料储存和主机设备配置 区水泥无旋窑的历史,为公司实现可持续发展打下 物料储存情况见表3。生产线主机设备配置见 良好的基础。 表4。由表3可见,针对我厂附近没有矿山,原燃 1 概况 材料都是外运进厂,厂区设置了以储存和均化为目 1.1 原燃材料 的的大型原燃材料预均化堆场,充分保证了原燃材 德州地区没有石灰石矿山,石灰石由济南长青 料的供应和质量,对稳定生产起到了积极的作用。 用火车运输进厂;燃料选用山西大同烟煤,用火车 1.3 运行参数 运输进厂;粉煤灰选用华能德州电厂干排灰。调试 期间进厂原燃材料分析结果见表1和表2。 见表5。 表1 原燃材料成分及其质量分数 % (2)窑系统运行参数见表6。 名称 石灰石 粉煤灰 砂岩 铁粉 烟煤灰 2 问题及处理 烧失量 42.15 7.37 0.23 3.75 2.1 石灰石预均化堆场均化效果差 3.1l W(Si02) 50.4198.38 19.4052.94 我厂石灰石堆料采用的是人字形堆料法,要求 W(At:0,)0.66 25.63 0.63 3.65 18.14 均化系数日≥2.7。但由于石灰石在堆料时离析现 形(Fe203)0.28 7.62 0.25 62.68 17.8l 象严重,均化系数仅在1.2~1.5之间。针对这个 W(CaO)50.46 4.03 0.04 3.93 3.24 问题,我们采取了以下措施: 1.53 1.05 0.03 W(MgO) 4.69 O.99 W(S03)0.06 0.35 0.20 1.02 2.53 (1)减小石灰石粒度,将破碎后粒度由≤25ram 形(K20)0.30 0.82 0.02 0.30 1.17 占90%以上,控制为≤20ram占90%以上。 0.10 0.25 O.02 W(Na20) 0.09 O.16 (2)降低石灰石堆料机的堆料落差。通过改变 形(C!~) 0.04 0.00l 0.0060.028 0.0

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