吸附式氢气干燥器在600MW氢冷机组应用研究.doc

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吸附式氢气干燥器在600MW氢冷机组应用研究

吸附式氢气干燥器在600MW氢冷机组应用研究   摘 要 本文简要介绍了传统氢气干燥器的弊端,对吸附式氢气干燥器改造方案及其优点进行阐述,并对改造后机组运行、节能增效等方面带来的益处进行阐述。 关键词 吸附式;氢气干燥器;氢冷式机组 中图分类号:TM311 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)15-0162-02 我公司原使用的LQS-ⅡC型氢气干燥器,为2台单机,正常一台运行,一台备用。在1年多的运行检测中,氢气去湿效果始终达不到设计要求。在冬季氢气露点温度维持在+3℃―-6℃度之间,夏季氢气露点温度维持在+6℃―-4.8℃度之间,发电机内部氢气湿度在2.8 g/m?-4.0 g/m?之间,去湿能力达不到机组安全运行要求,导致氢气湿度超标现象经常发生。由于单台氢气干燥器不能满足干燥要求,在氢气湿度超标情况下,投入备用氢气干燥器进行氢气去湿,也不能够达到0℃--25℃露点温度,同时该设备运行不稳定,经常发生报警故障及制冷器内部管路堵塞等现象。由于氢气干燥器的去湿效果不佳,导致发电机在线报警装置的准确度降低,给发电机内部故障判断带来很大困难。 1 氢气湿度超标对发电机安全稳定运行的影响 1)氢气湿度超标会导致原子氢进入转子护环钢中,使钢变脆。在高温高压条件下氢对钢有强烈的脆化作用。①溶解于钢的晶格原子氢在随后的缓慢变形中引起脆化作用,而钢的组织并无变化;②氢向钢的内部扩散,与钢中渗碳体发生化学反应,生成的甲烷在钢中扩散能力很小,聚集在晶界上原有的空隙内,形成局部高压,使晶界变宽,引起脆化,损坏发电机护环并产生金属应力腐蚀。据国家权威部门,对非18Cr18Mn材料的护环试验,氢气相对湿度在50%以上时,对其应力腐蚀将急剧加速,即使是采用18Cr18Mn材料的护环,氢气相对湿度在80%以上时,同样会使发电机转子护环产生应力腐蚀。由于应力腐蚀使护环产生裂纹;同时绝缘瓦松动,引起绝缘瓦同护环端部转子线圈摩擦,引起转子线圈接地或短路,造成烧损发电机转子的恶性事故。在此次#2机组C修中已经发现转子汽、励两侧护环下出现较多磨损黄粉现象。 2)氢气湿度超标,使氢气中水分含量提高、介电强度越低,导致定子绕组受潮降低绝缘电阻;从而降低了绝缘表面放电电压,引起定子线圈电晕、闪络和绝缘击穿事故。近年来,国内大型氢冷发电机发生过多起因氢气湿度超标,导致定子线圈绝缘击穿和转子护环裂纹,造成发电机严重损坏及报废事故,此类事故教训惨重。究其原因,与机内氢气湿度超标有着必然联系。因此,降低氢气湿度已成为各发电公司和科研机构研究的重要课题。同时氢气中湿度大,水分高,使得气体密度增大,增加了发电机通风损耗,严重降低发电机的运行效率。 2 制冷式氢干燥器改造为吸附式干燥器的必要性 1)在国华公司下发的《防止电力生产事故二十五项重点要求实施细则》11.2.2.1条中明确要求,在发电机内压力下,氢气露点温度要在-25-0℃之间。11.2.2.2中要求使用性能优越的吸附式氢气去湿。XQS-DB型分子筛吸附式氢气氢气去湿,该装置采用双塔交替吸附、再生,可连续不断地对氢气进行干燥去湿。氢气露点温度值最低可达-50℃,可以有效地控制发电机内氢气湿度。 2)LQS-ⅡC型氢气去湿除湿、节能、环保效果较差。该型号的氢气去湿运行时间过长,制冷系统各接口及法兰处可能泄露氟利昂,从而造成环境污染。与此同时,补充短缺的氟利昂也一项非常棘手的工作。该种型号的氢气去湿还有一大弊端,没有配套的油过滤器器,因此发电机的油水极易随着热氢进入干燥器的蒸发器内部。油雾附着在蒸发器换热表面,影响冷媒与热氢热交换,去湿效果变差。在这种情况,使用单位不具备检修条件,只能返厂进行处理,增加了维护成本。因此上海电气集团在设计、配套上有所改进,现已经淘汰了LQS-ⅡC型氢气氢气去湿同600MW以上容量发电机组配套。采用新型的XQS-DB型附式氢气去湿,可以满足目前600MW以上机组运行需要。 3)QS-DB型分子筛吸附式氢气去湿,该装置采用双塔交替吸附、再生,可连续不断地对氢气进行干燥去湿。干燥剂的再生采用压力下加热后再冷凝脱水,不消耗再生气体,既节约再生气体又安全简便。该去湿装置具有吸附容量大、性能稳定、环保、节能等优点。去湿装置内置循环风机,当被处理系统中气体无流量或气体流量小的情况,可增大气体流量,尤其在发电机停机情况下,气体干燥效果不受影响。该去湿装置还设计安装了油过滤器,可在气体干燥前先将气体内的油蒸汽去除,既保证了去湿效果又可延长吸附剂的使用寿命。吸附剂采用进口活性氧化铝吸附容量大、化学性质稳定,使用寿命可大于4年(一个大修周期),经干燥出口氢气露点值可达-40℃。 3 氢气干燥器改造的可行性 1)经国华公司技术中

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