煤气干法及TRT技术创新及优化2016.ppt

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煤气干法及TRT技术创新及优化2016

主要内容  一、煤气干法除尘工艺  二、干法及TRT生产实践介绍  三、TRT发电情况介绍 净煤气反吹清灰    LG干法从2007年对“清灰”工艺进行了发展创新,针对氮气脉冲清灰存在的诸多弊端,目前全部实施“净煤气反吹清灰”技术,不需要脉冲阀或加压风机,仅需配置少量的管道及阀门,利用净煤气压力进行反吹清灰。节约运行检修成本同时也延长了布袋寿命。 全密封埋括板机械式压力输灰技术    从机械输灰发展到气力输灰,究其原因:一是卸灰阀门的寿命,二是卸灰现场的扬尘。而LG干法全部采用机械式输灰技术,设备的寿命与现场的环保问题都得到解决,相对气力输送技术投资及运行成本低得多。 埋括板压力输灰工艺示意: 3、配套干式TRT发电,回收煤气显热(约100℃),TRT发电量增加40%,TRT年发电量为5亿kWh,年发电量增加了2亿kWh,按电价0.65元/ kWh计,每年可增效益1.3亿元。 4、热风炉系统煤气温度提高30℃,可提高热风温度12℃,降低焦比1.8kg,每年可节约焦碳1.6万吨,按焦炭价格1850元/t 计,每年可降低成本2960万元。  配置干法除尘效益:1.85亿元/年 注:TRT因叶片磨损返厂修复情况: (1)2010年10月,3#高炉生产性封炉期间,对TRT常规性开盖检查,一级静叶有磨损,返厂更换一级静叶22片。(炉顶温过高,布袋烧毁) (2)2011年10月,6#炉开大盖处理机组振动过大,开盖后发现11片一级静叶磨损,返厂更换一级静叶22片。 (3)2012年9月,6#高炉技改停炉期间,对TRT常规性胃镜检查,经开盖检查部分一级静叶有磨损,返厂更换一级静叶7片。 (4)2014年2月,4#炉停机检修期间,对TRT常规性胃镜检查,经开盖检查部分一级静叶有磨损,返厂更换一级静叶22片。 值得一提的,柳钢第一套TRT(6000 Kw)投产6年没有开过一次大盖,直到扩容改造。 关 注 过滤:1煤气:顶压、温度、 2布袋:材质、风速、寿命, 负荷均布 清灰:反吹:前后压差、反吹周期、(文丘里管) 合理清灰强度(吹到底且保护预附层) 密封蝶阀 卸灰:排灰时间及周期?系统故障多不多? 净煤气反吹:要求有一个良好的氛围! 炼铁厂 2016年10月 高炉配置干法除尘,项目符合国家发改委2011年第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》第一类鼓励类第八项第17条 “高炉煤气干法除尘”的要求。 煤气干法除尘及干式TRT技术,经过近年的快速发展及应用,证明其具有显著的优越性。 一、煤气干法除尘工艺 高炉煤气干法除尘工艺流程关键有三个系统: 1、煤气过滤工艺 2、布袋清灰工艺 3、箱体卸灰工艺 典型高炉煤气干式布袋除尘工艺流程 1、煤气过滤工艺流程: 通过“过滤”获得高品质的煤气是干法工艺的根本目的。典型工艺: 反吹风内滤式大布袋除尘; 低压脉冲外滤式布袋除尘(占95%以上) ; “净煤气反吹外滤式布袋除尘”,LG干法“布袋过滤”工艺先后历经“反吹风内滤式大布袋除尘”、“低压脉冲外滤式布袋除尘”,目前已全部采用净煤气反吹外滤式布袋除尘。也是同行中唯一应用的。 核心:箱体负荷均布技术。 2、布袋清灰工艺: “清灰”的高效是保障干法生产稳定持续的关键。布袋除尘技术的发展进程可以说是围绕布袋清灰技术而不断前进的。   行业典型清灰工艺: 风机加压煤气反吹 (大布袋) 低压氮气脉冲清灰 (小布袋) 净煤气反吹清灰(LG独有技术) 前提:密封蝶阀、煤气压力。 净煤气反吹清灰工艺示意 3、箱体卸、输灰工艺: “卸、输灰”的环保性及设备长寿,无疑是从侧面考验着干法工艺系统的高效低耗,也是干法生产稳定持续的关键之一。    按输灰系统来分 : 气力输灰 机械输灰 全密封埋括板机械式压力输灰技术(LG独有) 二、干法及TRT生产实践介绍 LG炼铁厂干法及TRT自: ☆1994年12月 第一座300m3高炉开始使用煤气干法除尘技术(反吹风内滤式); ☆1997年10月 进行布袋外滤式氮气脉冲反吹清灰改造; ☆2001年4月 全部5座高炉实现煤气干法除尘; ☆2004年5月 全部实现环保加湿卸灰; ☆2004年12月 第一台TRT机组配置在750m3高炉投入; ☆2007年 立项研发净煤气反吹清灰技术;   走过近20的历程,技术上取得全面完善。 至今有1#~6#炉容1500~2650m3高炉,均采用煤气干法除尘、配置TRT,在干法工艺、 TRT生产的高效、节能、环保方面取得了显著效益。结合行业应用情况,干法除尘已适应目前所有炉容,应用于大型高炉的效果、效益更加明显。 TRT2014年主要数据统计情

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