新型掺配喂料装置的研制16日.ppt

新型掺配喂料装置的研制16日

方案2:使用圆弧式可变滑槽 试验 分析 需要重新设计,制作圆弧式可变滑槽调节装置。 将调节装置设计在变容计量管的右侧面 模拟试验:利用圆弧式可变滑槽联接管体与装置前部的大容量变径体,通过两个圆心间的距离及滑槽上的定位工装实现调节变径管容量。 特点 优点:具备了调节功能,稳定性好 缺点:制作上有一定难度 时间:2010年3月5日 地点:掺配间 负责人:胡晓 提出方案并确定最佳方案 表12 制表人:张成 制表日期:2010年3月5日 提出方案并确定最佳方案 方案 调查分析 方案评估 结论 1.主轴体紧固在装置上 2.小轴套在轴体里 3.轴体上设计有一个定位孔 4.通过定位孔来实现调节杆 的移动 优点:方便直观的进行调节 操作 不采用 缺点:调整精度低,操作调 整不便 1.主轴体紧固在装置上 2.小轴套在轴体里 3.设计一个独立的定位工装 4.通过定位工装来实现调节 杆的移动 优点:通过大小容量调节杆配合调节使用达到容量控制的目的,方便快捷,调整精度高 缺点:调整后需要留有一定 的空间 方案二: 圆弧式可 变滑槽调 节装置 采用 表13 制表人:张成 制表日期:2010年3月6日 方案一:直线式滑槽调节装置 提出方案并确定最佳方案 三. 确定变容计量管所选用的出料挡板 确定方法:调查分析 标准要求:装置出料方式能满足大~小切换 提出方案并确定最佳方案 挡板方案的选择 待选方案 切割挡板 调查分析 优点:通过滑门上下调节,实现控制计量管出料厚度,保障电子皮带秤的正常运行,保证出料方式满足大~小切换 缺点:需要重新设计,加工 优点:增高料层高度,保障大流量烟丝出料 缺点:挡板与皮带之间距离大,小流量烟丝出料不稳定,落灰现象严重 是否选用 不选用 参与人:胡晓 单志民 李玉坡 时间:2010年3月8日 料位限制滑门 表14 制表人:张成 制表日期:2010年3月8日 选用 提出方案并确定最佳方案 使用可变容积计量管,当掺配物料比例较大时,向外调节大容量调节手柄,调节加大变径管容积,以增加单位时间供烟丝量;当掺配物料比例较小时,将大容量调节手柄收至原始位置,同时调节小容量调节丝杆向内,将小容量变径仓向管体内部收缩,以减少单位时间供烟丝量。通过管体底部的滑门,可调节落到皮带秤或定量带上面的物料厚度。 根据所选用的方案,我们构思了新型掺配喂料装置整体的设计思路。 提出方案并确定最佳方案 管体结构改造 调节装置选用 挡板方案 材料选择:不锈钢 选用大、小变径装置 圆弧式可变滑槽 料位滑门 制定对策 序号 对策 目标 措施 责任人 地点 时间 1 实现计量管可变容喂料 1.绘制变容喂料装置设计图纸 2.制作管体和变径装置 胡 晓 张 亮 技术室 维修房 2010年4月 5日-15日 2 利用调节装置准确调节管体容积 绘制变容喂料装置变容设施图纸并加工制作 单志民 胡 晓 技术室 维修房 2010年4月 5日-15日 3 有效控制计量管出料厚度 绘制出料滑门图纸并加工制作 单志民 胡 晓 技术室 维修房 2010年4月 5日-15日 4 使变容喂料装置通行流量达到150-3400kg/h 安装变容喂料装置与调试工作状态 单志民 张 亮 掺配间 2010年4月 16日-20日 5 变容喂料装置满足各牌号烟丝掺配生产 试验各牌号梗丝掺配生产情况 胡 晓 李玉坡 掺配间 2010年4月 21日-25日 喂料装置容 积大小、结 构改造 制作变容 调节装置 加工出料 滑门 安装调试 测试 表15 制表人:张成 制表日期:2010年3月28日 对策实施 1为管体,尺寸为700*250*900 2为大容量变径体 3为大容量调节手柄 4为上料斗 5为上料斗检修窗,尺寸为400*300 6为上料位控制光电管 7为中料位控制光电管 8为下料位控制光电管 9为料位限制滑门 10为小容量调节丝杆 对策实施 实施一:计量管容积大小、结构改造 实施时间:4月10日 实施人:胡 晓 张 亮 我们按照变容喂料装置的设计图,制作管体和内部变径装置。 对策实施 实施二:制作变容调节装置 实施时间:4月10日 实施人:胡 晓 李玉坡 我们按照设计图,制作圆弧式可变滑槽并与管体前侧大容量变径体相连。 对策实施 实施三:加工出料滑门 实施时间:4月12日 实施人:胡 晓 单志民 我们按照设计图,制作料位限制滑门并与管体前侧大容量变径体配合使用。 对策实施 实施四:安装调试 工作时,管体两侧三对对射式光电管接收信号,下料位光电管:有遮挡时发出信号,使出料端设备启动,喂料机以最大速度工作;

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