超临界锅炉 末级过热器及末级再热器的升级改造.pdfVIP

超临界锅炉 末级过热器及末级再热器的升级改造.pdf

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学兔兔 第45卷第4期 锅 炉 技 术 Vo1.45,No.4 2014年 7月 B0ILER TECHN0L0GY July.,2014 【运行与改造】 超临界锅炉末级过热器和末级再热器的升级改造 陈敦炳 (福建华电可门发电有限公司,福建 连江 350512) 摘 要: 分析超临界锅炉末级过热器、末级再热器升级改造原因,确定改造方案,介绍加工监造、入场验收项 目及标准,对安装过程进行优化,改造后主汽温度、再热温度达到预期值,并消除了爆管隐患。 关键词: 末级过热器;末级再热器;升级改造;加工监造;安装优化 中图分类号:TK223.3 文献标识码:B 文章编号:1672—4763(2014)04—0060—03 基于以上原因,为防止锅炉末级过热器、末 0 前 言 级再热器爆管,某电厂采用过热汽温、再热汽温 某电厂4台超临界机组采用超临界参数变 各降低10℃运行,有效延缓了氧化皮的生成速 压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、 度,因爆管引起的非停事件大为减少,但对机组 四角切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结 经济性的影响相当显著。根据测算,直接影响供 构兀型,露天布置。过热器出口压力25.4 MPa, 电煤耗在1.5 g/kWh以上。为了提高机组运行 过热器出口温度571℃,进口汽温 508℃。再热 的安全可靠性和经济性,必须通过升级改造,彻 器出口温度 569℃,进口汽温312℃。 底解决末级过热器热段和末级再热器氧化皮问 题,恢复锅炉运行参数到设计值,从而提高机组 1 改造的原因分析 安全性和经济性。 某电厂4台锅炉投入运行后,自2008年9月 2 改造方法 以来末级过热器和末级再热器多次发生因氧化皮 堵塞爆管导致机组非停事故,停炉检修期间,多次 某电厂末级过热器、末级再热器管屏结构, 检查发现末级过热器和末级再热器部分弯头存在 见图1。 不同程度的氧化皮堆积现象,严重影响机组的安 全、稳定运行。

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