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铸造过程熔化PFMEA
潜 在 的 失 效 模 式 及 后 果 分 析
(过 程 FMEA) 第 1 页,共 7 页
项 目 名 称 缸盖 PFMEA 编 号 核 准 车型年/车辆类型
(或产品型号) 过程责任部门 熔化 关 键 日 期 编 制 曲书章 核心小组 PFMEA 日 期 编制日期 修订日期 过程
功能
要求 PC
ID
/
描述
潜在
失效模式 潜在
失效
后果 严
重
度
S 级
别 潜在失效
起因/机理 频
度
O 现行
过程
控制
不可探测
度
D 风险
顺序
数RPN 建 议
措 施 责任及
目标完
成日期 措 施 结 果 采取的
措 施 严
重
度
S 频
度
O 探测
度
D 风险
顺序数
RPN R10
原材料接收
01验收标准 不合格
水压实验漏水
冲天炉铁水温 9
9
7 生铁含P量超标
废钢中含 P、Pb量超标
回炉料中含P量高 6
9
6 检验生铁中含P量
检验废钢中含 P、Pb
检验回炉料中含P量 3
3
3 162
243
126 加优质废钢调整铁水中含 P量
选用优质废钢调整铁水中含P、Pb量
选用低磷(P≤0.06)生铁和优质废钢降低回炉料中含P 量使回炉料形成良性循环 熔化加料工
供应科
供应科 已在炉后加入优质废钢
已购入优质废钢炉后已加入
已购进低磷生铁和优质废钢炉后已加入 9
9
7 3
3
3 2
2
2 54
54
42
潜 在 的 失 效 模 式 及 后 果 分 析
(过 程 FMEA) 第 2 页,共 7 页
过程
功能
要求 PC
ID
/
描述
潜在
失效
模式 潜在
失效
影响 严
重
度
S 级
别 潜在失效
起因/机理 频
度
O 现行
过程
控制
不可探测
度
D 风险
顺序
数RPN 建 议
措 施 责任及
目标完
成日期 措 施 结 果 采取的
措 施 严
重
度
S 频
度
O 探测
度
D 风险
顺序数
RPN
R20修炉、修包
02炉膛、风口尺寸修包质量
不符合工艺要求 度低或不熔化铁水
冲天炉寿命短
熔化率降低
包衬易开裂大包寿命短
包衬脱落造成铸件渣孔 4
4
4
4
4 焦碳中固定碳含量低(80%)灰分含量高
炉膛尺寸大炉衬薄
炉膛尺寸大炉衬薄
烘干温度及时间未控制好
打结不致密时常修包时未清净修补处 2
2
2
2
2 检验焦炭中的固定碳含量及灰分
测量修炉后的炉膛尺寸
测量修炉后的炉膛尺寸
烘干温度及时间严格按工艺要求进行
按工艺要求打结致密日常维修时清净 3
3
3
4 24
24
24
32
潜 在 的 失 效 模 式 及 后 果 分 析
(过 程 FMEA) 第 3 页,共 7 页
过程
功能
要求 PC
ID
/
描述
潜在
失效
模式 潜在
失效
影响 严
重
度
S 级
别 潜在失效
起因/机理 频
度
O 现行
过程
控制
不可探测
度
D 风险
顺序
数RPN 建 议
措 施 责任及
目标完
成日期 措 施 结 果 采取的
措 施 严
重
度
S 频
度
O 探测
度
D 风险
顺序数
RPN
R30备料、加料
03配比准确
铁水中含C量过高
铁水中含C量过低
铁水中含P量过高
铸件机械性能下降
铸件料硬加工性能 不好
铸件水压实验漏水
6
6
9 的涂料
废钢质量太差加入量偏少生铁回炉料加入过多
废钢加入量过多
废钢质量太差回炉料中含P 量过高
3
3
8 修补处的涂料
提高废钢质量生铁回炉料按配比严格加入
废钢加入量按工艺要求称量后加入
提高废钢质量严格控制回炉料中的P 含量 3
3
2
3 24
54
36
216
采用锻边废钢、生铁、回炉料按工艺要求称量后加入
采用锻边优质废钢降低铁水中的含P量使回炉料中的P量降低至工艺要求以后形成良性循环
供应科、熔化加料人员
供应科
已采用锻边废钢、生铁、加炉料称量后加入
已采用锻边废钢、回炉料中P含量已降至工艺要求
6
9
2
3
2
2
24
54 潜 在 的 失 效 模 式 及 后 果 分 析
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