选矿厂多级皮带机控制系统设计与应用.docVIP

选矿厂多级皮带机控制系统设计与应用.doc

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选矿厂多级皮带机控制系统设计与应用   【摘 要】皮带机分级控制作为选矿作业中的一个重要流程,是一个复杂的非线性时变系统,本文结合巴润分公司选矿厂300万t/a选矿厂皮带机研究了分级过程控制,对皮带分级控制系统进行了硬件和软件设计,工程实施证明,本文设计的智能控制系统具有良好的性价比、高可靠性、易于扩展和先进性的特点,为选矿厂的安全、故障提供实时监控。   【关键词】选矿厂;智能控制;设计与应用   0 引言   从全球范围内看,钢铁储量已处于过剩状态,钢铁和铁矿石的市场价格持续走低,很难创造可观的利润。在自然条件相同的前提下,选矿自动化技术可以帮助选矿厂带来更多的效益,降低人力成本,提供必备的安全保障[1-2]。选矿生产和作业过程中,皮带分级控制是比较关键的环节,它的作业工序对选矿厂内很多生产指标实现与否有很大的影响,它是磨矿作业的前提,皮带分级控制的好坏直接对磨矿作业产生影响。皮带分级过程往往受到很多因素的干扰,其运行的连续性,有多种参数待控制且彼此间具有明显的相关性。不能仅对运行分过程进行控制,形成闭环控制系统,或是把多个系统重新组合起来,我们需全面控制皮带分级过程中涉及的各个参数,应用控制算法和优良设备。单纯通过人工对皮带分级进行调节,很难为下一步球磨机发挥最大的处理能力做好铺垫,溢流粒度也很难保证100%合格。特别在矿石硬度、粒度波动性大、作业指标及其不稳的情况下,其合格率更没有保证。优质的管理和自动化控制,能够带来超额的效益。可见,探讨皮带分级实施智能控制是很有必要的[3-6]。   本论文结合了皮带分级过程这一重要的工业背景,选取巴润分公司选矿厂作为研究对象,经过多年对设备改造及设备管理水平的提升,设备运行逐步趋向于稳定,而对于设备管理者来说不断提升设备管理水平是个永恒的主题,正值此时公司提出了创建国内一流,国际先进的现代化矿山的战略目标,为了实现公司战略目标,使我公司的设备管理水平再上一个台阶,于是提出了巴润选矿厂破碎区域皮带系统无人值守的课题,此项目实施后不仅可以提升设备管理水平,而且可以极大的起到将本增效的作用。通过分析皮带分级流程中遇到的控制问题,对巴润300万t/a特大型皮带分级控制系统进行详细设计。   1 工艺过程   1.1 选矿流程   宏观上,选矿可分成破碎、磨矿以及筛选这三个核心环节;微观上,则可将其细分成破碎、筛分分级、磁选以及后期处理等不同工序,铁矿的选矿工艺流程见图1。   1.2 磨矿流程   在国内,铁矿磨矿工艺基本适用两段磨矿。中小型选矿厂,则以单段磨矿为主。磨矿,一般是通过研磨、冲击两种形式实现。对产品进行破碎,使其粒度达到10-300μm。磨碎粒度,可参照矿石内有用矿物实际的浸染粒度,适用的选别方法等进行挑选。   1.3 皮带分级流程   皮带分级控制是比较关键的环节,它的作业工序,对选矿厂内很多生产指标实现与否有很大的影响,它是磨矿作业的前提,根据筛面筛孔不同的大小,我们可将物料划分成多种粒度级别,即筛分。筛分分级,适用于那些粒度相对较大的物料。根据介质(一般指的是水)中颗粒自身的沉降速度,同样可将物料划分成多个等降级别,即分级。该操作,适用那些粒度相对偏小的物料。粉碎期间,筛分、分级是将粒度适中的物料予以分出,也可以将物料划分成多种粒度级别。   2 皮带分级控制系统设计   2.1 皮带自动控制系统硬件设计   巴润分公司选厂整体控制体统要求分为三层,第一层为信息层,主要完成集中监控,集中协调控制。设定输入的操作和下达指令的操作,系统报警,运行管理及所有工艺参数、设备运行显示、控制过程显示。第二层为现场控制层(PLC子站),实现数据采集,控制算法的实施,工艺信号的联锁等功能;第三层为设备层,即各类智能传送器、各类接触器、真空断路器等执行机构和各种检测仪器、仪表,完成上层发出的命令和数据采集。破碎过程控制系统流程如图2所示:   本系统中提及的给矿部分,是由小圆盘给矿机(30个)、小皮带(数量为6条)共同予以供矿。每组包含5个小圆盘、1条小皮带;3个小皮带,可以为2条大皮带提供矿产,而2条大皮带则可为球磨机分别予以供矿;系统使用的检测仪表,主要是电子皮带秤、粒度计以及浓度计等多种。   电气控制系统,是由电源控制柜(数量为单台)、PLC控制柜(数量为2台)、电气控制柜(数量为8台)、电子称控制柜(数量为2台)、变频器(数量为14台)以及电机等多个部分组成。电源柜,能够为PLC柜、控制柜以及?子称控制柜等多个组件进行正常地供电。按照现场相应的工艺标准与要求,为保证系统自身的可靠性,我们通常选择分布式控制系统,借助HH54P继电器来对开关量进行有效控制。借助RZG-2100R处理器,完成全部隔离操作。继电器能对开关量进行有效监控,改进PL相

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