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俄制500WM汽轮机EH系统故障研究和处理
俄制500WM汽轮机EH系统故障研究和处理 摘 要:本文是对伊敏发电厂#1、#2汽轮机EH系统的简要介绍,并对EH系统调试、启动过程中出现的问题进行了总结;逐一分析设备发生故障的原因及处理方法,仅供参考。
关键词:EH系统;故障;分析;处理
前言:
伊敏发电厂一期安装两台列宁格勒金属制造厂生产的K-500-240-4型汽轮机,为超临界、单轴、四缸、四排汽、凝汽式汽轮机。1号、2号机组分别于1998年l1月和1999年9月投产。原有调节系统为机械液压式,通过凸轮配汽机构喷嘴调节方式对汽轮机进行转速控制和负荷调节,所有操作均由运行人员就地进行。这种方式存在许多不足:(1)调节方式灵敏度低、迟缓率大,负荷响应慢、适应力差;(2)所有操作必须就地进行,转速控制和负荷调节不能远方自动控制,运行人员劳动强度大,影响机组可靠安全运行;(3)原有调节方式不具备与其它系统的通信能力,无法实现机组协调控制,更不能满足电网自动负荷调度AGC的要求。针对以上问题,为彻底改善汽轮发电机组的调节水平,实现协 调控制,对原有汽轮机的液压调节部分进行了改造,采用DEH-3A控制器和高压抗燃油液压部分组成的数字式电液控制系统,实现电液调控功能。改造后的EH系统如图1所示。
在EH系统调试和以后的运行期间相继发生过各类故障,现对常见故障的产生原因及处理方法进行分析和总结。
一、EH油压波动故障
EH油压波动是指在正常工作的情况下,EH油压上下波动范围大于1.0MPa。
EH系统中配置了三台柱塞式恒压变量柱塞泵(PV29),泵组根据系统所需流量自行调整,保证系统的压力不变。如果压力波动范围超过1.0MPa,则认为该泵出现故障。EH油压波动现象,主要是由于泵的调节装置动作不灵活造成的。调节装置分二部份:调节阀和推动机构。调节阀感受泵出口压力变化并转化成推动机构的推力,其上的调整螺钉用于设定系统压力。当调节阀阀芯出现卡涩或摩擦阻力增大时,不能及时将泵出口压力信号转换成推动机构的推力,造成泵流量调整滞后于压力变化,使泵输出压力波动。出现这种情况,可以将调节阀解体,清洗相关零件,检查阀芯磨损情况,复装后基本可以消除该阀故障。否则应更换调节阀。推动机构在泵体内部,活塞产生的推动力克服弹簧力来决定泵斜盘倾角。当推动活塞发生卡涩或摩擦力增大时,调节阀输出信号变化不能及时转化成斜盘倾角(即泵输出流量)变化,使泵的输出压力发生波动。这种情况下,需清洗推动机构的相关零件,并检查推动活塞的表面质量。因该部分机构装在泵体内,最好由泵制造商专业技术人员来完成。油泵进出口滤芯脏污、电液伺服阀内漏,也可能造成EH油压波动。
二、电液伺服阀故障
我厂使用的电液伺服阀有MOOG072和MOOG761两种型号,结构型式为喷嘴挡板式结构。其结构原理如图2所示。电磁部分是永磁式力矩马达,由永久磁铁、导磁体、衔铁、控制线圈和弹簧管组成。液压部分是结构对称的2级液压放大器,前置级是双喷嘴挡板阀,功率级是四通滑阀。滑阀通过反馈杆与衔铁挡板组件相连。
其工作原理如下:高压油进入伺服阀分成2股油路,一路经过滤油器,到左右端的固定节流孔及断流滑阀两端的容室,然后从喷嘴与挡板间的控制间隙中流去。在稳定工况时,两侧的喷嘴挡板间隙是相等的,因此排油面积也相等,作用在断流滑阀两端的油压也相等,使断流滑阀保持在中间位置,遮断了进出执行机构油缸(油动机)的油口。另一路高压油就作为移动油缸活塞用的动力油,由断流滑阀控制。
当电调装置来的电流送入控制线圈,在永久磁钢磁场的作用下,产生了偏转扭矩,使可动衔铁带动弹簧管及挡板旋转,改变了喷嘴与挡板的间隙。间隙减小一侧的油路油压升高,间隙增大一侧的油路油压降低。在此油压差的作用下,使断流滑阀移动,打开了油动机通高压油及回油的2个控制窗口,使油缸活塞移动,输出位移量来操纵调节汽阀的开度。当可动衔铁、弹簧管及挡板旋转时,弹簧管发生弹性变形,反馈杆发生挠曲。待断流滑阀在两端油压差作用下产生位移时,就使反馈杆产生反作用力矩,它与弹簧管、衔铁动力等的反力矩一起与输入电流产生的主动力矩相比较,直到总力矩的代数和等于零,即断流滑阀达到一个新的平衡位置,这一位置与输入电流增量成正比。当输入电流信号极性相反时,滑阀位移方向也随之相反。
(一)故障表现
通过现场调试及对伺服阀的检测,发现DEH系统中电液伺服阀常见的几种典型故障,现列于表1。
通过对DEH系统的研究和对伺服阀的检测、维修,发现由油质污染造成伺服阀卡涩故障的约占40%;由伺服阀本身的结构特性引起的伺服阀振动,导致汽门摆动的约占10%;由磨损引起泄漏增大故障的约占10%左右;零偏不稳的约占5%,其它故障约占35%,解决上述问题应注意以下几点:
(二)处理
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