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IE改善案例汇编

岗位布局立体设计。 优化返修流程,减少辅助生产岗位和生产员工。 净化间布局标准化。 优化物流。 减小投料转件批量,加快物流。 规范领料、投料时间,提高生产效率。 提高生产线平衡率。 优化设备生产能力,减少相同设备能力差异。 产生潜在解决方案(2) 解决方案选择程序 力场分析 力场分析 缩短候选方案清单 标准差的 影响 明显的障碍 组织 适用性 潜在解决方案 解决 方案 标准差 影响 2 时间 影响 1 成本收益 影响 1 其他 影响 1 总计 排列 方案筛选流程 缩短候选方案: 优化员工操作动作,重新设定每个岗位的UPH。 规范领料、投料时间,提高生产效率。 优化设备生产能力,减少相同设备能力差异。 设计新的生产线Layout:合并QST和OCR岗位,使用旋转UV炉。 评估和选择解决方案: 设计新的生产线Layout:合并QST和OCR岗位,使用旋转UV炉(1) Cell 1 Cell 2 Aisle USB Swage Load HGA TSA Tack Con-coat Cure/Unload Load HGA HGA Installing FVMI OCR/QST testing 70 90 90 70 70 HGA Installing Swage machine USB Bonding Dispen-ser Rotat-ing oven Microscope OCR-QST 120 70 70 330 330 USB Swage Load HGA TSA Tack Con-coat Cure/Unload Load HGA HGA Installing FVMI OCR/QST testing 70 90 90 70 70 HGA Installing Swage machine USB Bonding Dispen-ser Rotat-ing oven Microscope OCR-QST 120 70 70 展示解决方案: 设计新的生产线Layout:合并QST和OCR岗位,使用旋转UV炉(2) 展示解决方案: 优化员工操作动作,重新设定每个岗位的UPH: 展示解决方案: 2X HSA Assembly APFA Assembly Process IE Data (s) Process Data (s) Cycle Time (s) UPH UPH- modified Process IE Data (s) Process Data (s) Cycle Time (s) UPH UPH- modified 装配 17.76 装轴承卡圈 9.57 9.57 376 325 冲孔 16.76 焊线 16.06 点胶 15.60 下工装 18.02 18.02 200 190 绘制解决方案流程图: 1. 使用旋转UV炉; 2. 合并下工装和目检工位 合并Quasi和OCR工位 改进后 HPU 状态 HPU 12月份开始HPU有上升的趋势,主要是因为RMA HSA增多,而RMA HSA又不算正常头堆产出,因而影响HPU。剔除RMA异常影响因素后,HPU如后图所示: 改进后 HPU 状态 HPU(修正后) 从2003年10月至2004年3月,平均HPU=0.144 备注:2004年一月和三月,RMA头堆产出与正常产出之比分别为:21%和28%。 控制阶段报告 试点计划: 试点总结: 解决方案的实施: Highlight: 1. Production schedule doesn’t allow to stop line for re-layout. *Require one full day to re-layout 2 cells. *Re-layout requires re-routing of electric cables and pneumatic pipes. 2. Require further confirmation on next quarter MPS for accurate line re-layout planning. 解决方案的实施(计划中的方案): 这样,在一部100级净化间,总共可以建26条头堆装配线(从Cell-1到Cell-L),产能达到4.91个头堆/( m2·hour )的能力,超过项目开始制定的目标4.86个/ ( m2·hour )。 CJ CL 解决方案的实施(实际执行的方案): 由于WD客户在2004年第二季度给一部的定单减少到整个季度只有500K头堆,比去年同期2840K头堆定单相比,下降了80%。 磁头厂出于成本控制的考虑,将头堆生产线搬到

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