通过能效测试实例谈锅炉节能.docVIP

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通过能效测试实例谈锅炉节能

通过能效测试实例谈锅炉节能   摘 要:通过典型的事故案例分析,提出影响锅炉热效率的几种主要的热损失,对如何减少相关热损失提出建议。 关键词:锅炉热效率;热损失;减少热损失的措施 一、锅炉的基本情况 泰兴市祥发染织有限公司位于泰兴市黄桥镇,锅炉用途主要是染色加热。该单位锅炉由承包商使用、维护和管理。承包商主观上只求效益,基本上不对锅炉投入,节能管理理念淡漠,锅炉外包损坏严重,炉墙多处密封不严;锅炉水处理一直未投入使用,2009年4月份因管板上水垢达4~5mm,导热效果不好,管板受热不均,致使烟管与管板胀接处泄漏,经复胀,水压试验仍不能密封,后重定施工方案,由胀接改焊接,修理完毕后请有资质单位对锅炉进行了化学清洗。但承包商未能引起重视,未对水处理设施进行整修。2010年锅炉内部检验时发现锅内水侧普遍结垢1-1.5mm,进水管附近烟管3-4mm。锅炉房无运行及水质化验记录。 二、锅炉主要的技术参数 锅炉型号:DZL4-1.27-AII 额定蒸发量:2T/h 额定压力:1.27Mpa 生产日期:1994年3月 三、试验实测数据及计算结果 四、试验结果原因分析 1.排烟热损失q2 本次实测排烟热损失q2为22.61%,为本锅炉最大的热损失,主要体现在以下几个方面: (1)排烟温度过高。因本锅炉水处理设施一直未投入运行,致使锅内结垢严重,传热热阻增大,烟气中的热量不能很好的传给锅炉介质,致使烟温偏高。同时,排烟温度过高,在锅炉受热面上容易结焦,更进一步的阻碍了热量的传导,降低了锅炉热效率。 如保持其它参数不变,只改变排烟温度,通过计算可以看出排烟温度第升高5℃,热效率就下降0.7%左右。 (2)排烟处过量空气系数αpy达3.86,根据TSG002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》规定,层燃式锅炉,排烟处过量空气系数应不大于1.65,所以本锅炉实际过量空气系数是规程规定的两倍多,大大的降低了锅炉的热效率,如保持其它参数不变,只改变排烟温度通过计算可以得到排烟处过量空气系数第增加0.5,热效率会下降2.5%左右,影响很大。本锅炉部分风室间不能密封,各风室互相串风,风量挡板可调节性能差,有的几乎无法调节。因此,很难根据火床上的各燃烧区段进行合理布风,往往是风门敞开,任其自然。炉排与侧墙间漏风严重,一定程度上影响炉内正常燃烧。另外,锅炉后部灰坑和炉墙都有漏风现象,实测锅炉过剩空气系数αpy为3.86,漏风是其主要原因。 2.气体未完全燃烧热损失q3 由于实测CO量为0.03224%,根据TSG003-2010《工业锅炉能效测试与评价规则》中表5-2选取为0.2。 3.固体未完全燃烧热损失q4 一般热效率高的锅炉固体未完全燃烧热损失q4占到1~2%,而本次实测为5.52%,偏高,主要体现在炉渣可燃物含量13.1%、漏煤可燃物含量5.09%、飞灰可燃物含量7.62%(送样由泰州质监局计量所化验)。经现场观察,煤闸板右侧已烧损,右侧煤层高度比左边高50mm,破坏了火床的正常燃烧状态,致使过量空气系数和炉渣含碳量偏大。 4.散热损失q5 根据TSG003-2010《工业锅炉能效测试与评价规则》中表5-2选取,事实上锅炉外表温破损,炉体外表面温度达65℃,散热损失要比选取的数值要大得多。 5.灰渣物理热损失q6 灰渣排出炉外时的温度比进入炉子的燃煤温度高,而带走的热量占输出热量的百分率称为灰渣物理热丧失,用q6表示,影响灰渣物理热损失大小的主要因素是排渣量的大小及温度的高低。本次实测0.69%。 6.试验结果原因不合格分析 (1)运行人员操作技术水平低。大部分工业锅炉运行人员没有经过全面系统的技术学习和培训,缺乏对锅炉基础知识的了解。运行人员不具备观察火床、火焰燃烧状态,查看煤质、烟色,判断燃烧产物,过剩空气系数大小等知识和技能,尤其对组织燃烧调整、选择合理运行方式等规律性的知识更不了解。 (2)送风量过大,造成炉膛温度低,排烟热损失增大。 (3)炉内负压偏大,炉膛及烟道各处漏风。 (4)锅炉运行人员不能合理的控制负荷率、给煤率、给风率,锅炉难于取得在较佳经济参数下的运行工况,这样就会因运行人员采用不合理的运行方式,而大大限制设备水平的充分发挥。 (5)水处理设施未投入运行,锅炉给水不符合要求。由于水质不好,锅炉的结垢比较严重,化学清洗后才运行一年水垢厚度又达1~1.5mm,局部3-4mm,已造成胀口泄漏,既影响锅炉受热面传热,又危及锅炉的安全运行。 五、确定整改方案 1.改进运行管理 (1)制定相应经济运行操作规程和管理制度。 (2)加强管理培训,努力提

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