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铝 一技术交流 石油和化工设备
2014年第 17卷
油浆蒸汽发生器设计与制造的改进措施
胡艳芳
(抚顺石油机械有限责任公司,辽宁抚顺 ¨3122)
[摘 要] 阐述了油浆蒸汽发生器管板发生裂纹的原因,针对存在的问题,从管束设计、材料、制造、检验等方面进行了改
进,改进后的管束运行状况 良好。
[关键词]油浆蒸汽发生器;管板裂纹;泄漏原因;管柬;技术改进
中国石油锦西石化分公司重油催化油浆蒸汽 油浆蒸汽发生器 由于管程温度高、壳程压力
发生器管束于2005年7月检修更换,该油浆蒸汽发 大,根据强度计算的管板厚度210mm较厚。换热
生器管束型号为 :BJS1600—2.5/4.64547—6/25.6I。 管与管板采用强度胀+强度焊 。胀接时采用深孔
管板材质为16Mn锻件,换热管材质为1O钢 ,该设 机械胀接 的方法,换热管处于平放位置 ,没有采
备设计数据见表1。 取任何工艺措施来保证换热管与管板间的间隙均
匀,胀接完成后造成局部过度变形,产生冷加工
表l 油浆蒸汽发生器管束设计数据表
硬化 。另外,机械胀接易存在过胀 ,在胀接处产
介质 设计压力 (MPa) 设计温度 (℃) 生较高的残余应力 。管板厚度太厚,管头焊缝 由
管程 催化油浆 2.5O 360 于焊前预热不足和焊后冷却速度较大,在焊缝和
壳程 水、水蒸汽 4.64 464 热影响区产生较大的残余应力 。
1.3从材料方面分析
固定管板尺寸为: 1760×210,浮动管板尺
寸为: 1562×210。2005年9月检修更换为我公 管板采用l6Mn锻件 ,II级,未进行100%超
司制造 的管束投产运行仅一个月,管板孔桥多处 声检测,锻件 内部可能存在缩孔残余、疏松、夹
出现开裂 ,管头焊缝处产生许多裂纹 ,导致油浆 杂 、白点和裂纹等缺陷,造成焊接接头质量不好
泄漏到壳程 中,严重影响了设备正常运行 。为此 以及管板孔桥处产生裂纹。锻件未采取正火+回火
我单位设计和工艺技术人员对此台发生器管板的 状态供货,如果是正火+回火状态供货,可以消
开裂原因进行了分析,提出了有效的预防措施 。 除正火控制不当形成的空淬效果,改善和细化组
织,消除残余应力,增加材料的延展性和韧性,
1管束泄漏原因分析 布氏硬度降低到HB145左右 。
1.1从生产操作工艺方面分析 1.4从制造加工方面分析
油浆蒸汽发生器管、壳程温度和压力相差较
将管束抽 出割断换热管后,解剖管板开裂
大,管程 (油浆)入 口处管板和换热管的温度远
处 ,发现裂纹从壳程侧孔桥严重超差处开始 ,因
高于 出口处的温度 ,造成管板、换热管各部分热 此判断管板开裂的主要原因是孔桥偏差 。由于管
胀冷缩变形不一致,产生较高的温差载荷 ,造成 板厚2l0mm,用传统 的孔加工方法,钳工划线、
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