油浆蒸汽发生器设计和制造改进措施.pdfVIP

油浆蒸汽发生器设计和制造改进措施.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
铝 一技术交流 石油和化工设备 2014年第 17卷 油浆蒸汽发生器设计与制造的改进措施 胡艳芳 (抚顺石油机械有限责任公司,辽宁抚顺 ¨3122) [摘 要] 阐述了油浆蒸汽发生器管板发生裂纹的原因,针对存在的问题,从管束设计、材料、制造、检验等方面进行了改 进,改进后的管束运行状况 良好。 [关键词]油浆蒸汽发生器;管板裂纹;泄漏原因;管柬;技术改进 中国石油锦西石化分公司重油催化油浆蒸汽 油浆蒸汽发生器 由于管程温度高、壳程压力 发生器管束于2005年7月检修更换,该油浆蒸汽发 大,根据强度计算的管板厚度210mm较厚。换热 生器管束型号为 :BJS1600—2.5/4.64547—6/25.6I。 管与管板采用强度胀+强度焊 。胀接时采用深孔 管板材质为16Mn锻件,换热管材质为1O钢 ,该设 机械胀接 的方法,换热管处于平放位置 ,没有采 备设计数据见表1。 取任何工艺措施来保证换热管与管板间的间隙均 匀,胀接完成后造成局部过度变形,产生冷加工 表l 油浆蒸汽发生器管束设计数据表 硬化 。另外,机械胀接易存在过胀 ,在胀接处产 介质 设计压力 (MPa) 设计温度 (℃) 生较高的残余应力 。管板厚度太厚,管头焊缝 由 管程 催化油浆 2.5O 360 于焊前预热不足和焊后冷却速度较大,在焊缝和 壳程 水、水蒸汽 4.64 464 热影响区产生较大的残余应力 。 1.3从材料方面分析 固定管板尺寸为: 1760×210,浮动管板尺 寸为: 1562×210。2005年9月检修更换为我公 管板采用l6Mn锻件 ,II级,未进行100%超 司制造 的管束投产运行仅一个月,管板孔桥多处 声检测,锻件 内部可能存在缩孔残余、疏松、夹 出现开裂 ,管头焊缝处产生许多裂纹 ,导致油浆 杂 、白点和裂纹等缺陷,造成焊接接头质量不好 泄漏到壳程 中,严重影响了设备正常运行 。为此 以及管板孔桥处产生裂纹。锻件未采取正火+回火 我单位设计和工艺技术人员对此台发生器管板的 状态供货,如果是正火+回火状态供货,可以消 开裂原因进行了分析,提出了有效的预防措施 。 除正火控制不当形成的空淬效果,改善和细化组 织,消除残余应力,增加材料的延展性和韧性, 1管束泄漏原因分析 布氏硬度降低到HB145左右 。 1.1从生产操作工艺方面分析 1.4从制造加工方面分析 油浆蒸汽发生器管、壳程温度和压力相差较 将管束抽 出割断换热管后,解剖管板开裂 大,管程 (油浆)入 口处管板和换热管的温度远 处 ,发现裂纹从壳程侧孔桥严重超差处开始 ,因 高于 出口处的温度 ,造成管板、换热管各部分热 此判断管板开裂的主要原因是孔桥偏差 。由于管 胀冷缩变形不一致,产生较高的温差载荷 ,造成 板厚2l0mm,用传统 的孔加工方法,钳工划线、

文档评论(0)

aa15090828118 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档