1^#锅炉排烟温度高原因分析和解决对策.pdf

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96一 ■维修改造 石20油和化工设备 一 13年第16卷 1#锅炉排烟温度高的原因分析及解决对策 李亚军 ,张友奇 ,张巍 (1.天津滨海能源发展股份有限公司,天津 300457) (2.天津渤天化工有限责任公司,天津 300480) [摘 要]在生产实践中找出了前置旋风筒型锅炉常见的排烟温度高的因素:漏风系数过大、乏气带粉偏高、受热面积灰、 省煤器换热面积不足等,针对以上原因提出了有效解决措施。 [关键词]锅炉;排烟温度;漏风系数;换热面积;解决措施 天津渤 天化工 有 限责任公 司热 电厂 现有 不为: wGZ90/6.28—1型锅炉3台,CG一90/6128一MXF型锅 a1=△ Ql+Qzf+13ky 炉2台。这5台炉系 由原75f/h锅炉增容改造为90ff 其中:a 一炉膛出口过量空气系数;△a .炉 h,经增容改造后,5台锅炉基本都能达到预期运 膛漏风系数;a 一制粉系统漏风系数,可近似认 行效果。其中1≠≠炉 由原WGZ90/6.28—1型锅炉增容 为是一个定数;Bky.空气预热器 出口过量空气系 改造为90t/h,煤粉 由前置炉顶部立式叶片喷燃器 数。 送入前置炉燃烧 ,经过与二次室相连的过渡烟道 由上式可 以看 出,在 o不变的情况下,Ao。 进入燃烧室、冷却室 ,再 由炉膛出 口送入尾部烟 增大 ,则 减小 ,即送风量减少,空气预热器 道至除尘器,经脱硫装置后 由引风机排至烟 囱。 交换热量随之减少,烟温升高。其 中A a炉膛漏 除尘采用静 电除尘器,制粉系统采用钢球磨煤 风系数与炉膛压力有关。旋风前置炉虽然用水密 机,中间储仓式供粉。 封 ,但是渣船水位随水压而波动,形成一间歇的 该锅炉设计排烟温度为147℃,最高不超过 冷风通道 。打焦 口处于长期开启状态,该处漏风 200℃。但 白2002年底1炉增容改造投运 以来,排 量是炉膛漏风量的主体 。漏风量的大小与炉膛 的 烟温度一直在200℃左右,最高可达245℃,比设 负压成正 比关系,炉膛负压越大,漏入炉膛 的冷 计值高出50℃之多,造成极大的热损失,同时因 风越多,烟温越高,相应的排烟温度就越高。经 排烟温度高,粉尘电热阻增大,造成电除尘效率 长期观察与调试,发现炉膛负压与排烟温度 的关 低 ,烟气 中含灰量增加,引风机叶轮磨损加剧, 系如表1所示。 排放烟尘达不到环保要求。 表1 炉膛负压与排烟温度的关系 经长时问的运行调试和分析 ,将大量运行数 据与其它几台锅炉进行对 比,认为造成排烟温度 高的主要原因是漏风系数过大、乏气带粉偏高、 受热面积灰过多、省煤器换热面积不足等原因造 从表1可 以看 出,随着炉膛负压的增加,排 成 。针对这些原因,采取了相应的改造措施 ,排 烟温度呈上升趋势,调整炉膛负压可保证锅炉正 烟温度 已降到160~C左右,锅炉效率得到提高,电 常运行。由于打焦 口不 冒正压,因此减少1炉漏 除尘运行正常,排烟温度有所降低,锅炉运行的

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