- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第 44卷 第 8期 化 工 技 术 与 开 发 Vo1.44 No.8
2015年 8月 Technology DevelopmentofChemicalIndustry Aug.2015
不同制氢装置工艺冷凝液回收利用的对比分析
刘永辉
(中国石油广西石化公司,广西 钦州 535008)
摘 要:某石化公司4×l0Nm · 和14xlo4Nm · 两套制氢装置分别采用不同的工艺技术回收系统凝结水。
4×lO4Nm3·h-制氢装置采用汽提塔对凝结水处理,经处理后的凝结水可直接送往除氧器利用,也可外送至全厂酸性
水管网。14×101Nm。·h-制氢装置则设置单独的蒸汽发生系统,凝结水直接送至除气器,经处理后的凝结水送至蒸
汽发生器产生蒸汽。
关键词:凝结水;汽提;除气
中图分类号:TE624.4 文献标识码:B 文章编号:1671.9905(2015)08-0040-03
某 石 化 公 司 先 后 建 有 4×104Nm。·h 和 氢技术具有投资省、能耗低、操作可靠性、灵活性高
14×10Nm ·h 两套制氢装置,分别采用国内和国 等优点。UOP公司的PSA净化技术简化了装置流程,
外的专利技术,造气部分均采用烃类水蒸汽转化制 氢气回收率高达90%,产品氢气纯度高达99.9%。
氢,净化部分采用PSA提纯工艺,生产纯度为99.9% 2套制氢装置工艺流程基本相同,都是由原料
的工业氢气。为了取得较高的转化率和防止转化催 升压、原料精制脱硫、转化 中变、中变气冷却、PSA
化剂积碳,反应系统中需要配人过量的水蒸汽,未反 提纯等部分组成,14×104Nm’·h 制氢装置增加了
应的蒸汽在后续系统冷却成凝结水。合理回收利用 预转化系统,且其换热流程、转化炉设计更加先进,
系统中的凝结水不仅能降低装置能耗,而且可以减 能耗远远低于4×104Nm ·h一制氢装置。
少酸性水排放,保护环境。此公司2套制氢装置分
别采用不同的工艺回收工艺冷凝液,4×10Nm。·h一 2凝结水回收利用工艺对 比
制氢装置采用汽提塔对凝结水处理后 回收利用,
2.1凝结水回收工艺对比
14×104Nm ·h一制氢装置则采用单独的除气器对
制氢装置的核心反应为转化反应,其基本原理
凝结水进行处理,2套装置处理后的凝结水均能满
是烷烃和水蒸汽在转化催化剂的作用下,产生氢气、
足装置生产的需求。
一 氧化碳、二氧化碳。为了增加烷烃的转化率用来
1 装置简介 产生更多的氢气,以及防止转化催化剂积碳,转化炉
中配入的蒸汽量远远高于转化当量,多余的蒸汽除
为了平衡氢气管网,以及全厂首次开工的需要,
在变换反应器中继续参加反应外,尚有 50%的蒸汽
某石化公司4×10Nm。·h 制氢装置于 2010年与
没有参与反应 ,这部分蒸汽在后续冷却系统中冷却
1000万t炼油工程共同建设开工。制氢装置 由洛阳
成凝结水。此部分凝结水由于溶解了大量二氧化碳
石化工程建设公司设计,采用典型的烃类水蒸汽法
及部分系统中的杂质,不能直接作为装置用水被利
制氢,经变压吸附(PSA)提纯后得到纯度为 99.9%
文档评论(0)