YLⅡ6000A型烟气轮机振动监测和故障诊断.pdfVIP

YLⅡ6000A型烟气轮机振动监测和故障诊断.pdf

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第2期 屈双军等 YLII6000A型烟气轮机振动监测及故障诊断 6_j一 损或催化剂堆积结垢、冲蚀等情况时,发生质量 衡可能为由催化剂堆积结垢或冲蚀引起的渐发式 变化处的不平衡矢量与原始的不平衡矢量相互叠 不平衡,因2月18日开车前,该烟机更换了新制的 加,合成的不平衡矢量在大小、位置上将会发生 备用转子,根据烟机的出功情况,可排除动叶片 新的变化。YLII6000A型烟气轮机从2月18日开车 冲蚀造成的严重性 。因此判断转子的不平衡,引 到5月10日振动加剧,历时80天,期间前后轴承的 起振动过大是催化剂堆积结垢导致而成。 振动变化 比较稳定,在正常运行范围内,故可排 3消振措施 除原始不平衡 ;XIA701/1、XIA701/2两个通道 的 根据上述分析,消振措施为清垢,烟气轮机 振幅分别达到66tam和73t.tm时,历时近24小时, 清除催化剂结垢主要有 以下三种方式,应结合生 可 以排除突发式不平衡,应考虑该机 的转子不平 产实际情况,采取其中的一种方式。 表1 烟气轮机清除催化剂结垢的方式 序号 具体方式 清垢机理 优点 缺点 烟机解体清垢,利用工具对烟 手工结合工具进行清垢 清垢彻底,最大限度保 周期长,制约生产 1 机各个零部件手工清垢后,重 证了烟机转子的原始不 新做转子动平衡 平衡,有利于再次运行 机组不停车 ,通过关 (开)烟 通过改变烟气 的特性 、温度 耗时短,约1~2小时,清垢不够彻底,因机组处 机入 口蝶阀以及增大轮盘冷却 及流动状态等物理特性 , 由 自动化程度高,不影响 于运行状态,在线处理时 蒸汽量,采用热循环法在线清 于烟机动 叶片材质GH864, 生产 可能会因不均匀脱落造成 2 垢 在 20~700℃线胀 系数 为 转子振动出现瞬间急剧升 15.05×10一,催化剂的线胀系 高。在处理过程中应密切 数为5.8×lO左右,当温度变 关注机组运行状态,视情 化时,结垢物会均匀分离剥落 况采用人为紧急停车 切换到备用主风机组,主风机 同第二种 耗 时短 ,约8~ 12小 清垢不够彻底,开车后应 +烟机组停车 ,利用轮盘冷却 时,自动化程度高,对 加强监测运行 3 蒸汽和轴封净化风交替进行吹 生产影响较小 扫 ,使附着在烟机流道上 的结 构物分离脱落,从而达到除垢 降低烟机振动的 目的 考虑到烟机运行时间短,转子为更换过的新 5总结 制备用转子 以及生产实际情况等因素,锦西石化 在国内,利用计算机状态监测诊断技术已为 采用 了第三种清垢方式,采用净化风和轮盘冷却 烟气轮机 (组)排除了大量故障,为机组的安全 蒸汽每隔半小时交替进行吹扫,使烟机轮盘前的 运行提供了十分重要的技术保证

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