矿井废水处理工程实例探讨.docVIP

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矿井废水处理工程实例探讨   摘要:采用絮凝沉淀―砂滤过滤―消毒工艺处理了矿井废水,运行结果表明:该工艺处理后的污水可稳定达到《城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)要求,使得矿井水全部达到回用水的标准,减轻了对周边环境的影响,同时产生巨大的经济效益。   关键词:矿井水;回用;絮凝沉淀;砂滤   中图分类号:X703   文献标识码:A文章编号2017   1引言   某煤矿位于陕西省境内,污水主要来源于采矿、洗选等工段。该地区水资源缺乏,生产用水和职工生活用水消耗量大。矿区污水循环利用是解决煤矿缺水和水污染的最佳选择。该污水处理项目设计工艺采用运行稳定、管理方便的处理系统,使矿井水能够达到回用水标准。   2设计水量、水质及出水要求   根据甲方提供的资料,设计水量为4500 m3/d。废水中的主要污染物为悬浮物(SS),浓度为680 mg/L,要求处理后的水质达到《城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)要求。   3处理工艺流程   3.1工艺流程的选择   不同的煤矿矿井水,采用不同的处理工艺。例如,高悬浮物矿井水常采用絮凝、沉淀、过滤及消毒工序流程后,即可?_到生产使用和生活饮用水源的要求[1];高矿化度矿井水常采用的技术工艺有离子交换法[2]、膜分离工艺[3];酸性矿井水常采用的处理工艺有人工湿地法[1]、中和法、吸附―中和法[4,5]等;含重金属矿井水常采用离子交换法、活性炭吸附法、反渗透法[6]等;含有机物矿井水常采用混凝沉淀法、膜分离、生物氧化塘法[6]等。   本项目属于高悬浮物矿井水,经过大量的实验、探索和改进,并结合其它相关的工程实践和实验研究,采用絮凝沉淀+过滤+消毒的污水处理工艺,污泥消化处理后外运。   矿井水经过井下排水泵提升至集水调节池,通过沉淀后的上清液再提升至絮凝沉淀池,在絮凝沉淀池前投加絮凝剂,达到充分混合、完全反应,以加速沉淀,提高澄清效果。絮凝沉淀池出水后进入砂滤池过滤,处理出水进入回用水池。回用水池前加次氯酸消毒剂进行消毒,最后进入供水管网可作为生产用水。絮凝沉淀池产生的污泥输送到污泥浓缩池储存,用泵提升到脱水机房,用带式压滤机压滤,污泥消化处理后外运(图1)。   3.2主要构筑物及设备参数   3.2.1构筑物   (1) 调节池。1座,容积为1800 m3,砼结构,用于沉淀大颗粒煤泥及调节水量水质。   (2) 絮凝沉淀池。1座,容积为500 m3,砼结构。   (3) 回用水池。1座,容积为1000 m3,砼结构。   (4) 污泥浓缩池。1座,容积为1000 m3。   3.2.2主要设备   (1) 调节池设备。污水提升泵2台,Q=200 m3/h,H=20 m,N=22 kW;高中低液位自动控制1套。   (2) 絮凝沉淀池设备。   刮泥机1套,L=9 m,功率1.5 kW;加药装置2套,用于絮凝剂的配制;   污泥泵2台,Q=30m3/h,H=15m,功率5.5kW,用于将污泥浓缩池污泥输送到污泥脱水机。   (3) 过滤池设备。   过滤泵3台,Q=100 m3/h,H=40 m,N=22 kW;反冲洗泵2台,Q=300m3/h,功率37kW,一用一备,用于冲洗滤池内的滤料,除去滤料中截留的污染物。   (4) 消毒设备。   消毒剂投加设备1套,采用CPF-100型,电机功率P=1.5 kW。   (5) 污泥浓缩池设备。   螺杆泵1台,功率5.5 kW ,Q=30 m3/h;   压滤机1套,功率5 kW。   3.3工艺运行中需注意的几个问题   (1) 过滤及清洗过程。当废水经过滤料层时,较大的悬浮颗粒首先被截留下来,而细微悬浮物通过与滤料颗粒或已被吸附的悬浮颗粒接触,由于吸附作用而被截留下来。因此系统需要及时清洗,以恢复滤料层的工作能力。本方案中设计砂滤作用:降低水的浊度5,降低水的污染指数SDI5。   (2) 废水消毒。污水消毒常用的消毒剂有二氧化氯、次氯酸钠、臭氧、过氧乙酸等。多年工程经验表明,次氯酸钠消毒能力强,运行费用低,处理效果好,故本工程采用次氯酸钠进行消毒。   4工艺运行结果分析   4.1工艺运行效果分析   工程建成后,经过3个月的调试运行,出水水质达到《城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)要求,出水水质稳定,出水水质见表1。   表1处理后出水水质   指标浊度/NTUBOD5/(mg/L)氨氮/(mg/L)   出水水质383   4.2工程投资及运行成本分析   工程总投资130.8万元。运行成本包括电费、人工费、药剂费等,合计运行成本为0.95元/t水。

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