2013上半年工作总结汇报范文.docVIP

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2013上半年工作总结汇报范文

上半年工作汇报材料 各位领导,各位同事,根据会议安排,我就铝厂二季度生产、工艺和设备管理方面工作做汇报,不妥之处,请予批评指正。我的汇报材料分四个部分。 一、主要生产情况: 1、生产保持稳定,主要经济指标较好完成。4到6月,铝液产量9380t,完成年计划的33 % ,进度计划的99.94%,铝成品产量10632t,其中铝棒产量6335t。铝液交流电单耗13243kwh/t,比年计划下降2 kwh/t,铝液阳极炭块毛耗473.8kg/t,比年计划下降1.2 kg/t,铝液氟化盐单耗18.5kg/t,与年计划持平,铝液氧化铝单耗1928kg/t,与年计划持平,铝液质量AL99.70和AL99.60以上率超计划完成。铸棒柴油单耗20.5kg/t,比年计划下降5.5 kg/t,铸棒金属损失率1.659% ,比年计划下降0.641个百分点,铝棒成品率94.18%,质量稳定,客户反应良好。从4到6月完成情况看,铝厂目前主要经济指标排名处在行业第一方阵 (参加排名160KA系列以上55家),其中铝液直流电单耗比行业平均水平低366kwh/t ,行业排名第5位;铝液交流电单耗比行业平均水平低166kwh/t,行业排名第17位;铝液阳极炭块毛耗比行业平均水平低18kg/t,行业排名第3位;氟化盐单耗比行业平均水平低1.5 kg/t,行业排名第13位;槽平均电压3.882V,行业排名第6位;电流效率91.7%,行业排名第22位。 2、主要工艺参数稳定优化。电解槽温914.6℃,合格率99.46%,分子比控制范围2.35-2.55,合格率97.16%,氧化铝浓度1.5-4%,合格率100%,铝水平、电解质水平 23.3 cm、20.3cm,炉底压降384.7mv,阳极效应系数0.24次/槽日。生产运行的68台电解槽寿命达到2425天,超设计600多天,电解槽况整体稳定,炉膛基本规整,目前暂无破损迹象。整流供电电流控制偏差、铸造速度、温度、水压、磷生铁成分、供气压力、除尘器差压等都处于受控状态。 3、设备平稳运行,维护费用受控,主要大修和技改项目进展顺利。二季度未发生因设备故障和事故影响生产和安全的事件,设备健康运行,设备完好率99.63%。维检设备165台/套,设备计划检修完成率100%;发生设备维护和机物料费用83.4万元,比进度计划减少18.2 万元;共实施公司批复项目10 个,目前已完工6个,其中电解多功能行车机械部分大修、整流综合自动化和继电保护检测、车间照明灯具节能整改、铸造柴油改天然气等项目的实施和完成为提升经济效益、保生产安全稳定打下良好基础。 二、开展的主要工作: 1、将公司生产计划分解落实到车间、班组、机台,并规定完成时限,做到以日促月,以月保年。今年以来,厂部出台了《2013年工作意见》、《4-12月各项工作任务分解一览表》、《电解车间工艺优化、节能降耗分月计划》、《铸造车间2013年4—12月主要指标分月目标及保障措施》,各部门围绕厂部安排和生产目标,向内挖潜,制订要求更高的内控目标和落实措施,实现人人有目标、个个有责任,确保公司下达计划的圆满完成。二季度通过对分解细化的27个项目、指标严控管理,实现增收节支170.43万元。 2、生产工艺管理主要围绕“电解保稳定、铸造抓效益、其他部门讲质量”主线开展工作,取得较好成效。 电解生产始终坚持先进的“低温低电压”生产工艺,充分发挥低温生产的作用。2010年中开始,铝厂开始推行低温低电压生产工艺,二年多的时间内,槽平均电压从4.2V降到3.89V,槽温从930℃左右降到平均915℃左右,铝液交流电单耗由之前13700kwh/t降到13250kwh/t以下,阳极炭块、氟化盐等消耗也明显下降,解决了电解槽上口槽壳发红这一老大难问题,降低了电解槽漏炉风险,电解生产更加稳定,促进电解槽寿命的延长。在坚持“低温低电压”生产工艺的同时,铝厂及时地把握住低电压工艺对经济效益影响的拐点,低电压运行的效益拐点就是当槽电压降到3.9V左右时,由于电流效率也在下降,铝液交流电单耗会出现不降反升、综合效益下降的情况。今年年初以来,电解生产出现系统波动,主要表现为阳极长包、铝水平回升速度慢、电解槽出铝能力不均衡等,完成计划目标值压力巨大,就是低电压降到拐点的前兆,对于这些电解低电压到拐点引起的问题,厂部高度重视,召开多次技术分析研讨会,并咨询同行业厂家,到同行业厂家实地学习,确定了以生产稳定为重心、综合效益为尺度的工艺路线,不刻意追求铝液产量,保持合理槽电压和极距,保主要经济指标的稳定优化。一是三月份起将电流强度从206.75KA适当回调到现在的205.2KA,减少电解槽能量输入,规整电解槽炉膛;二是上调槽平均设定电压7mv,适当增加电解槽工作极距,减少铝液二次反应损失;三是加强对电解工艺的调整优化调整,电解

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