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茂名`焦化装置生产与技术改造
茂名焦化装置生产
与技术改造
张兴永 周国平 莫欧松
茂名石油化工股份公司炼油厂(茂名市525011)
摘要 介绍茂名延迟焦化装置通过技术改造,消除了制约装置的部分”瓶颈”,装置加工能力得到了一定提高,同时在加工原料方面取得了一定的经验。
关键词 焦化 消泡济 顶循环 新工艺
1 前 言
茂名石化公司炼油厂焦化装置是1971年建成的老装置,原设计能力为30万吨,1986年又增设了”一炉两塔”装置加工能力达到了60万吨,但随着加工原料的劣质化,加上设备老化,装置存在很多问题,由于该装置在全厂渣油平衡中,作用无法替代,装置无法进行大的改造 。因此如何在现有条件下进行小的该造 ,消除制约装置的瓶颈尤为重要,本文主要对装置技术方面的改造进行技术介绍。
焦炭塔增设消泡剂。
茂名延迟焦化装置生产任务重,经常处于满负荷生产状态,而原料的性质差,残炭大,含硫高,焦炭收率高,而瓦斯的收率也很高,在这种情况下,焦炭塔中泡沫层过高,油气中焦粉的携带甚至发生,再加上大处理量,焦炭塔气体线速度较大,很容易导致焦炭塔冲塔的生产事故,影响装置的安全生产。因此,降低生焦塔的泡沫层高度,防止冲塔事故的发生,就成了生产上的迫切要求。并且降低生焦塔泡沫层的高度,可以提高焦炭塔的利用率。为此,2001年增设了焦炭塔注消泡剂设施,我们采用的是在四通阀前注入消泡剂,其作用:
(1) 减少油气的焦粉携带,保护压缩机、辐射泵和冷换设备的正常运转。
(2) 减少汽、柴油的焦粉携带,为后继加工装置创造良好的条件。
(3) 减少挥发线和分馏塔底部焦粉沉积,以利装置长周期安全生产。
2.1 消泡剂的性能
消泡剂由多种活性组份构成,专用于消除石油裂化过程中延迟焦化工序原料中产生的泡沫,从2001年10月开始投用焦碳塔注消泡剂设施,到今年4月共使用过江苏金马、江苏烨林、江西昌宁三个厂家提供的消泡剂。我们以江西南昌市昌宁化工厂提供的XWR-9812型消泡剂为例进行论述:
其主要的物理性质如表1:
表1
项 目 质 量 指 标 测 试 方 法 外观 无色透明液体 目 测 密度 (20℃)(g/cm3) 0.88 GB/T2540—88 闪点 (开口)(℃) 70 GB/T267—88 运动粘度 (mm2/s) 25~60 GB/T265—88 活性含量(%) ≥40 *以上数据为厂家提供。
剂料比的选择
XWR-9812型消泡剂的推荐注剂量为20~100ppm,结合外厂使用经验,根据本装置加工的原料复杂,而且配炼约15%的催化油浆和10%的丙烷脱沥青残渣,密度较大的特点,为提高消泡的效果,并考虑到节约消泡剂,我们将消泡剂用柴油稀释后按50ppm的浓度以35L/h的流量注入生焦塔。
中子料位计焦高曲线中红线显示的是焦炭塔14米处的焦高情况,如果曲线开始上升,则表示焦炭塔生焦泡沫层高度已达到14米处。在保证处理量和原料不变时,在注消泡剂和不注消泡的情况下,采用焦炭塔生焦泡沫层到达14米时的时间和生焦高度来计算在注消泡后泡沫层的下降高度。收集的数据如表2:
表2
日期
(2002年) 塔号 注消泡剂情况 红线上升时间 红线上升时所用生焦时间(小时) 当日焦层实际高度(米) 30日 1/1 不注 12:40 16.67 14.1 1/3 不注 20:45 20.75 12.3 31日 1/2 注 14:30 18.50 14 1/4 注 22:52 22.87 12.35
2、数据分析
从收集的数据可以看出,在原料和处理量不变的情况下,焦层高度不变,但注消泡剂后,每个焦炭塔的生焦速度为:
注剂前塔-1/1: 14÷16.67=0.840米/小时
注剂前塔-1/3: 14÷20.75=0.675米/小时
注剂后塔-1/2: 14÷18.50=0.757米/小时
注剂后塔-1/4: 14÷22.87=0.612米/小时
塔-1/1、2在注剂前后的生焦速度差为:0.840-0.757=0.083米/小时
塔-1/3、4在注剂前后的生焦速度差为:0.675-0.612=0.063米/小时
则注消泡剂后泡沫层降低的高度为:
塔-1/1、2为: 0.083×24=1.992米
塔-1/3、4为: 0.063×24=1.512米
由此可以看出,焦炭塔注入消泡剂后,泡沫层下降高度为1.512米~1.992米。参考实用过程中收集的大量数据可以看出,焦炭塔在注消泡剂后,泡沫层的高度可以下降1.5~2米。也就是说,在目前装置设备条件不变的情况下,焦炭塔注消泡剂后,每个塔可以增加生产1.5米焦高的渣油的处理量,以装置双炉生产计算,则有两个塔进行生焦
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