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1800吨/年硫磺回收装置尾气达标排放分析
1800吨/年硫磺回收装置尾气达标排放分析
丁延彬
(大庆石化公司炼油厂, 邮编 163711)
摘 要: 本文介绍了大庆石化公司1800吨/年硫磺回收装置通过技术改造以及应用气风比先进控制技术之后,生产平稳运行装置尾气S02达标排放。
关键词:硫磺回收 尾气 达标
1.引言
大庆石化公司炼油厂的1800吨/年硫磺回收装置:是炼油厂120万吨/年柴油加氢装置的配套装置,于2004年6月建成投产。主要处理72万吨/年酸性水汽提装置和32万吨/年醇胺液再生装置生产的酸性气,年生产硫磺1800吨。装置自2004年开工以来,烟囱尾气SO2排放浓度始终超过国家标准GB/T16297-1996的要求。为了解决尾气SO2排放浓度超标问题、提高硫磺回收装置运行的稳定性、降低操作人员劳动强度、达到节能降耗的目的,车间进行了一系列的工艺改造处理,最终在2008年1800吨/年硫磺回收装置尾气达标排放。
2.工艺流程简述(如图)
2.1制硫部分
上游装置来酸性气经酸性气分液罐脱液后,进入制硫燃烧炉, 根据制硫反应需氧量,通过比值调节严格控制进炉空气量,经燃烧,将酸性气中的烃类等有机物全部分解。在炉内约65%(v)的H2S进行高温克劳斯反应转化为硫,余下的H2S中有1/3转化为S02,燃烧时所需空气由制硫炉鼓风机供给。自制硫燃烧炉排出的高温过程气一小部分通过高温掺合阀调节一、二级转化器的入口温度, 其余部分进入一级冷凝冷却器冷却至160℃,在一级冷凝冷却器管程出口,冷凝下来的液体硫磺与过程气分离,自底部流出进入硫封罐;未冷凝的过程气经高温掺合阀调节至232℃进入一级转化器,在催化剂的作用下进行反应,过程气中的H2S和SO2转化为元素硫。反应后的气体进入二级冷凝冷却器,过程气温度由308℃冷却至160℃,二级冷凝冷却器冷凝下来的液体硫磺,在管程出口与过程气分离,自底部流出进入硫封罐,未冷凝的过程气再经高温掺合阀调节至224℃进入二级转化器,过程气在催化剂的作用下继续进行反应,反应后的过程气进入三级冷凝冷却器,温度从250℃被冷却至160℃。一、二、三级冷凝冷却器壳程产生0.4MPa(g)的蒸汽自用。在三级冷凝冷却器管程出口,被冷凝下来的液体硫磺与过程气分离,自底部流出进入硫封罐;顶部出来的制硫尾气经尾气分液罐分液后进入尾气处理部分。汇入硫封罐的液硫自流进入液硫贮罐,经循环脱气处理,液硫中的有毒气体被脱出,送至尾气焚烧炉焚烧。脱气后的液硫用液硫泵送至硫磺成型机造粒、称重、包装后即为产品硫磺。
2.2尾气加氢部分
制硫尾气自尾气分液罐出来进入尾气加热器,与尾气焚烧炉出口的高温烟气换热,温度升到300℃,混氢后进入加氢反应器,在CT6-5B尾气加氢催化剂的作用下进行加氢、水解反应,使尾气中的SO2、S2、COS、CS2还原、水解为H2S。反应后的高温气体进入尾气急冷塔下部,与急冷水逆流接触、水洗冷却至40℃。尾气急冷塔使用的急冷水,用急冷水泵自急冷塔底部抽出,经急冷水冷却器冷却至40℃后返急冷塔循环使用,为了防止设备腐蚀,需在急冷水中注入NH3,以调节其pH值保持在7~8。急冷降温后的尾气自急冷塔顶出来进入尾气吸收塔。自醇胺再生系统来的MDEA贫胺液(40%的MDEA胺液)进入尾气吸收塔上部,与尾气急冷塔来的尾气逆流接触,尾气中的H2S被吸收。自塔顶出来的净化尾气(总硫≤300ppm),进入尾气焚烧炉,在600℃高温下,将净化尾气中残留的硫化物焚烧生成 SO2,剩余的H2和烃类燃烧成CO2和H2O,焚烧后的高温烟气经过尾气加热器回收热量后,烟气温度降至463℃,再掺入冷空气混合降温至350℃左右由烟囱排入大气。吸收H2S后的MDEA富液,经富液泵送返醇胺再生系统进行溶剂再生。
3.技术改造
3.1酸性气流量不稳定
3.1.1原因:入装置酸性气来自64万吨/年酸性水汽提装置、72万吨/年酸性水汽提装置、醇胺再生装置的三路进料,进料量的变化会引起分液罐压力变化,并造成整个装置运行的波动。
3.1.2改造处理:64万吨/年酸性水汽提装置、72万吨/年酸性水汽提装置、醇胺再生装置的酸性气出口前增加压力调节阀,控制入硫磺回收装置的酸性气分液罐的压力。分液罐压力高过0.07MPa分液罐顶的压力调节阀自动开启酸性气去火炬焚烧。
3.2酸性气管线堵塞
3.2.1原因:酸性气管线温度低,容易产生结晶物堵塞管线。
3.2.2改造处理:酸性气管线增加0.8MPa蒸汽伴热,提高酸性气管线的温度。尾气加氢单元急冷塔塔底注气氨停用,改用净化水置换,减少富胺液携带去胺液再生装置的氨量,避免了再生回流罐出口酸性气管线出现胺盐结晶,堵塞管线。并在酸性气管线上加脱氧水冲洗线定期进行冲洗。
3.3 过程气管线泄漏去烟囱
3.3.1原因:循环气放空线阀门泄漏。
3.3.2改造处理:循
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