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一次风机变频改造及RB功能优化.pdf
第36卷 第2期 华 电技术 V0l_36 No.2
2014年2月 HuadianTechnology Feb.2014
一 次风机变频改造及 RB功能优化
朱志军
(山东鲁能控制工程有限公司,济南 250002)
摘 要:以丹东某热电公司新建300MW机组为例,对一次风机耗能高、噪声大的问题进行 了分析,通过优化热工控制策
略、完善变频 自动调节等,降低了能耗和噪声,提高了机组运行的经济性、安全性和可靠性。
关键词:一次风机;控制策略;变频改造 ;能耗;优化
中图分类号 :TK223.26 文献标志码:B 文章编号:1674—1951(2014)02—0060—03
电气原理如图1所示,图中:QS1,QS2为刀闸隔离开
0 引言
关;KM1,KM2为真空接触器 ;QF1为原 6kV开关;
丹东某热电公司新建300MW 机组2台一次风 QF2为真空断路器;PT为电压互感器。
机为GG15—15—6型离心式风机,配套电机型号为
YFKK560—4W。改造前风机按定速方式运行,通过 母
调节风机入 口挡板开度来调整一次风压,调节范围 线
为30% ~80%额定风压,投入 自动发 电量控制
(AGC)后,负荷变化频繁,一次风机挡板调节频繁,
功耗无法随机组负荷变化进行调整,节流损失很大,
耗电率较高。电机启动电流一般为6—8倍额定电
图1 一次风机变频改造电气原理
流,严重影响电机绝缘的性能和使用寿命,从而导致
生产成本增加,设备使用寿命缩短,维护费用居高不 1.2 变频器工作方式
高压变频器 电气控制装置由3个高压真空接触
下。为节能降耗,降低厂用电率,对一次风机进行了 一]丁...空:=一二一
器KM1,KM2,QF2和2个高压隔离开关 QS1,QS2
变频改造。
构成。QS1,QS2与KM1,KM2联锁,即QS1,QS2断
1 变频器改造方案 开时,KM1,KM2合不上;QF2和 KM2互锁,QF2和
一 KM1不互锁,KM2不能和QF2同时闭合,在电气上
次风机变频改造采用 “一拖一”改造方案,变频
器为运用移相级联式多电平逆变技术的Sw曲ve—MV 实现互锁 。
工频运行时,先合 QF2,KM1和 KM2因电气机
系列高压变频器,就地另外配置 2套独立的变频控制
柜,内置可编程控制器(PIE)。改造前运行人员在分散 械闭锁断开位置,再合QF1。变频运行时,就地合上
] 一
QS1,QS2,变频器无故障时就地发出变频高压开关
控制系统(DCS)上通过调节风机入 口挡板开度来控制
一 合闸允许信号,合上 QF1,发出变频器请求运行信
次风压;变频改造后,通过变频器改变频率调节风机
号,操作发出变频器启动指令后,变频器合上KM1,
转速来控制一次风压。变频系统设置 自动旁路,保留
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