合成氨间歇造气炉工艺技术改进.pdfVIP

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第十七届全国造气技术年会论文集 83 ●_一 合成氨间歇造气炉工艺技术改进 狄重阳 (太原化工集团有限公司太原030021) 摘要分析合成氨生产现状,改变造气原料,将①3600常压固定床间歇式制气改为连 续富氧气化,块煤与型煤掺烧成功,降低生产成本,提高企业效益. 关键词合成氯造气炉焦炭煤富氧气化型煤优化生产工艺 80k比、60 我公司合成氨生产能力1 M甲醇。其中造气炉为直径03600常压固定床炉 型。属20世纪50年代前苏联的且型造气炉。造气工艺为间歇式制气技术,原设计原料为 焦炭,设备产气量低,原料耗量大,操作繁杂,造气成本高,严重影响企业的生存和发展。 针对上述问题,我们对原炉型不进行改动的前提下,通过改变工艺操作条件,进行富氧造气, 变烧焦炭为块煤、型煤,大大降低了合成氨生产成本,摸索出一套适合我公司合成氨生产的 常压固定床块煤、型煤造气生产工艺条件。主要做了以下四个方面的工作: l 改变造气用原料 1.1选用山西阳泉煤业集团有限公司生产的块煤作为造气原料,其组成为: 表1 l组成 含碳量 灰份 挥发份 水份 硫 热稳定性 备 注 l含量(%) 70 20 63~51.O 95 气孔率低、机械强度差、粉率高 1.2操作工艺条件 针对上述特点,我们采用了缩短循环时间,减少吹风时间,增大蒸汽量,降低炉上温度 S。 的操作方法。现总循环时间为170~175 表2 项 目 送风 上吹 下吹 二次上吹 吹净 l时间(s) 42~45 44~46 56~58 16 8~10 m3N000 气汽比:一次风量/蒸汽量:10000 kg 炉上温度:400℃ 炉下温度:180~250℃ . 上吹C02:6%~8% r/min。 炉条转速因原料中灰份含量而定,灰份大时600~800r/min,灰份低时2卅400 1.3操作要点 1.3.1 由于煤的挥发份高,具有一定的粘结性,故烧煤时上吹蒸汽不宜控制过低,否则容易结渣。 1.3.2由于煤的热稳定性差,故炉上温度必须严格控制,否则就会造成原料热碎,负荷加不 起来,气化强度会受到严重影响,现规定炉上温度300~400℃。 1.3.3 由于煤的机械强度低,造成入炉粉率高,所以条筛及粉管也是需加强管理,尽量降低 入炉粉率。 1.3.4由于煤的气化率低、粒度小,故控制其发生炉料层必须低一些。否则负荷加不起来。 mm。 根据经验,一般控制料层高度3200±100 第十七届全国造气技术年会论文集 84 ●●一 1.3.5 由于烧煤炉上温度低,停车下灰或检修时,必须将炉上温度提至400℃以上,确保 停车时炉面燃烧,防止爆炸。 1.3.6火层控制不能过大,100~300mm为宜,火层过高炉温低,容易产生氧含量高。 2 富氧连续气化 2.

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