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PHC桩检测过程中发现的若干问题探析
精品论文 参考文献
PHC桩检测过程中发现的若干问题探析
汤坚
广东省建筑材料研究院
摘要:通过对工程中PHC桩的检测,结合设计图纸、勘察报告和施工资料,发现存在的问题,分析问题产生的原因,提出补救处理措施,希望能在今后的基桩施工中尽量避免此类问题的发生。
关键词:PHC桩;检测;施工;处理
1、前言
从1984年广东省研制成功现代形式的预应力混凝土管桩至今,30多年的发展让预应力混凝土管桩在各工程领域得到了广泛应用,其中PHC桩(先张法离心高强预应力混凝土桩)因其桩身质量稳定、单桩竖向承载力高、施工快、适应性强、抗震、造价适宜等优点被大量应用到建筑、公路、水利工程中。而工地上常说的管桩即PHC桩。
PHC桩是在预制厂中制造成型,在目前混凝土配比、高效减水剂、先张法、离心成型、蒸压养护等成熟的材料及工艺流程下,PHC桩能做到很高的合格率,笔者在检测过程中还未发现因为PHC桩本身不合格而造成返工。在勘察正确、设计合理的情况下,主要问题还是存在于施工过程中。
2、影响原因分析
2.1短桩
某工地为二层地下室,地质情况从上往下为:1、粉质粘土;2、砂质粘性土;3、全风化花岗岩;4、强风化花岗岩;5、中风化花岗岩;6、微风化花岗岩。设计桩长约21m,桩基础施工采用静压法施工,从原地面标高处向下压桩。施工后桩长约18m~37m,基桩低应变和静载检测工作在原地面标高处已完成,均合格。整个桩基础施工完成后进行基坑开挖,开挖后的管桩如插蜡烛一样密密麻麻(见图一),锯桩后发现,最短的桩长仅7m左右,用高应变抽检了两条锯桩后约10m左右的桩,承载力达不到设计值的2/3,通过设计复核,对其中低于15m的桩进行补桩处理。该工地主要有两个问题:首先应该在基坑开挖后再进行桩基础施工,因为管桩的端阻力相比桩侧摩阻力要小很多,主要还是依靠桩侧摩阻力承担上部荷载,在桩身少了一半的情况下,承载力大大降低,达不到设计要求,很容易造成工程事故。其次检测单位的静载试验没有按照规范要求开挖到设计标高,就在原地面标高处试验,其试验结果包含了多出的约10m的桩侧摩阻力,真实的承载力可能达不到设计要求,检测结果应该视为无效。
图一
2.2桩身浅部开裂
实例一:佛山某工地在施工完成后进行土方开挖,开挖后陆续发现很多管桩桩身有横向开裂或断裂,严重的从上到下有三、四条裂缝,桩基施工单位与土方开挖单位相互指责,彼此推诿。甲方担心开裂会出现在更深的部位,于是委托进行低应变检测。在锯除上部开裂部分后进行的低应变检测结果显示所检桩均合格,由此可以判断是后期开挖造成管桩浅部横向开裂,挖掘机和泥头车在地面反复碾压,侧向挤压力超过管桩抗剪强度,随土层开挖部分受压严重的管桩会层层开裂,具体见图二、图三:
实例二:佛山某大型房地产工地管桩施工完后,为抢工期,在没有进行支护措施的情况下,直接开挖核心筒,地面与坑底高差将近十米,开挖一半后,地表粉砂和淤泥质粉质粘土向坑内流动,带动核心筒周边管桩一起移动,虽然马上进行了钢板桩支护,但部分管桩移位已达到1m多,对周边管桩进行低应变检测,相当一部分都已断裂,后进行扩大检测,又进一步检测出了部分不合格桩。因为断裂部位在较深的位置,故设计方要求补桩处理。对核心筒回填后打桩机进场补桩,补桩数量又较多,共花去3个多月时间,造成基础无法按原计划完成,工期延长,费用增加。
2.3焊缝问题
低应变检测管桩时大多数情况测不到桩底,而往往桩身出现缺陷后,桩身下部缺陷无法检测到。在检测中经常遇到焊缝存在问题,主要原因在于:1、端头板未清理干净;2、电焊工水平差;3、施焊后未自然冷却就继续锤击。而有资料显示由于管桩在沉桩过程中对桩周土的干扰,在桩侧土阻力未恢复前,用低应变检测管桩时,焊缝缺陷会很明显,通过试验后发现,如焊缝缺陷本身不明显时,随时间焊缝缺陷的确会变小,但焊缝缺陷本身明显时(开裂),将不会有太大变化,具体可见图四、图五:
图五 七天后测
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB20202-2002中规定,电焊接桩,重要工程应做10%的焊缝探伤检查。其中超声法和射线法无法操作,只能通过磁粉或渗透进行表面探伤,而检测时必须在施焊后进行一定时间的冷却,所以接桩焊缝探伤存在一定的不合理性。为减少人为因素影响,预制桩的接桩还可采用法兰连接或机械快速连接(螺纹式、啮合式),可靠性好过电焊接桩,且不存在冷却时间,大大提高施工速度。
另外如果预制桩处于有侵蚀性的水或土壤中,且外露钢结构未能采取保护措施,钢结构不断锈蚀,也可能会影响到建筑物的安全性。所以应该对管桩钢结构部位进行防腐处理。
2.4桩底封口及不适宜地质
管桩桩底的桩尖可分为开口型和闭口型,桩尖的作用:1、便于将桩顺利压
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