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- 2018-01-03 发布于广东
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420 第14届中国轮胎技术研讨会论文集
低系列轿车子午线轮胎常见质量问题的
原因分析及解决措施
沈茂桥,迟雯,罗吉盘,李忠东
(广州市华南榱胶轮胎有限公司,广东番禺511400)
擅要:舟缨低系列轿车子午线轮齄常见质量l可g的产生原固,井提出相应解决措施。通过来取弼节硫化定里高度
和定型压力、重新设计硫化胶囊,重新核算成型机头宽度、改造硫化机台的中心机构澜节一段反包腔囊和指形器丑二
段成型时肩压辊参数设置、加强胎体刺孔的密度、调整部分施工参数阻驶严格工艺管理等措施.有效克服了低系列轿
车子午线轮胎胎里窝气、露线、气密层裂口、脱层以及机床耐久性试验中胎侧裂口等质量问题。
美蕾谓:低系列轿车子午线轮胎滴气;露线;气密层裂口F脱层I胎侧裂口
随着汽车行业的不断发展,轿车配用轮胎向 品轮胎外观质量影响非常大,成品轮胎各种常见
高速度级别、低系列、宽断面、大轮辋直径方向发 的硫化外观质量缺陷都与硫化定型高度有关。对
展。其中低系列化轮胎代表着国际汽车轮胎发展 于低系列轮胎,由于胎侧较小,硫化定型高度偏高
的方向,它满足了车辆高速性能和操纵稳定性能 时硫化胶囊伸张不完全.导致硫化胶囊与轮胎气
的需要,同时提高了车辆的制动性能,安全可靠且 密层之间存气,因此应适当降低硫化定型高度。
节省能源,被高档汽车广泛使用。 (2)调节硫化定型压力。硫化过程中二次定
近两年来,我公司自行研制了轮辋直径为 型压力过小,导致硫化胶囊伸张不够,硫化胶囊与
508~6i0 胎里间存有气体,因此应适当增大硫化定型压力。
mm(20~24英寸)、30~35系列的w
和Y级高性能轿车子午线轮胎,如255/30ZR22(3)进一步规范硫化操作。延长新硫化胶囊的
和305/35R24等,由于其超低的断面结构、很高预热时间,减小气密层喷涂隔离剂的量,防止由于
的技术难度,在试制初期出现一些成品外观质量 隔离剂未干而产生窝气。
缺陷题、x光检测脱层以及成品机床试验胎侧裂 (4)重新设计新的适合于低系列轿车子午线
口问题,经过进行反复改进试验,这些问题得到解 轮胎的硫化胶囊。现有的子午线轮胎B型结构
决。现将有关情况简介如下。 硫化胶囊无法满足低系列轮胎的要求,需根据低
系列轮胎的断面结构重新开发新型硫化胶囊,使
1胎里窝气 其伸张后与低系列轮胎的内轮廓相匹配,解决低
胎里窝气是低系列轮胎最容易出现的外观质 系列轮胎硫化过程中易产生的窝气、裂口和疏露
量缺陷之一,是气密层表面出现渡浪状或欠硫 线等问题。
痕迹。
1.1原因分析 2胎圈/胎里露线
胎里窝气形成的主要原因是硫化时硫化胶囊 胎圈或胎里部位露出帘线或胶片表面有帘线
与胎坯之闻存有气体,造成欠硫。低系列轮胎由 痕迹。
于胎侧小,肩部曲率较大,硫化胶囊伸张时不容易 2.1原因分析
完全顶住胎坯,部分气体排不出去,造成窝气。 胎圈/胎里露线的主要原因是胶片厚度不够、
1.2解决措施 两胎圈之间的帘线过短、钢丝圈上抽、胎体帘线伸
(1)调节硫化定型高度。硫化定型高度对成 张不均。而影响两胎圈之间帘线长度的主要因素
沈茂桥等.低系列轿车予午线轮
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