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变频器在制动过程中跳闸的原因剖析

精品论文 参考文献 变频器在制动过程中跳闸的原因剖析 (白银有色金属股份有限公司铜业公司 甘肃 白银 730900) 摘要:风机、水泵类设备需要经常调节负荷大小,变频器具有传统的调节方式所无法比拟的优势,我公司使用了几台变频装置,但是在使用过程中由于风机惯性及前级风机的抽拉作用,导致电机减速时处于发电运行状态,能量无法消除,引起单元过电压故障保护动作,造成变频器频繁跳闸,经分析讨论,采取了加装能耗电阻及改进控制系统等解决方案,取得了一定的效果。 关键词:高压变频器 电机转速 功率单元 单元过电压 能耗制动 1 概述 风机、水泵是冶金行业中普遍使用的设备,在实际的使用过程中,因工艺的需要经常调节风机、水泵的流量、压力等。在使用变频器之前,大多数风机、水泵采用传统的挡板或阀门进行调节,即在需要降低流量时以增加阻力的方式部分关闭挡板或阀门,使大量能量消耗在挡板或阀门上。 采用变频调速技术后,通过调节用电的频率来调节电机的转速,使电机出力与需求相当,在调节流量保证风机、水泵高效运行的同时,减少消耗在挡板或阀门上的电量,不会造成能量浪费,大幅减少能耗。另外,工频启动电机时,启动电流是电机额定电流的6~7倍,大电流的冲击经常造成电机、电缆、开关及机械设备的损坏,并造成系统被迫降低容量;而高压变频器可以降低频率,低转速启动,电流小且平稳,具有软启动功能,不仅延长了电机等设备的使用寿命,也减轻了轴承的磨损,提高了设备的可靠性。变频调速装置都配有计算机接口,可以与工业标准通讯系统、能源管理系统和其它系统联接,极大地提高了机组的自动控制水平,并可以做到配合工况迅速响应,及时进行操作控制,方便调整生产。 我公司属于有色金属冶金企业,风机、水泵类负载应用非常广泛,使用的两台高温排风机(6KV 1250KW,扭矩4000N.m),根据多台冶金炉不同的运行模式及炉体工况,负荷调整非常频繁,波动较大,考虑到运行要求,为两台高温排风机配置了高压变频器(6KV 1400KW),此风机作用为抽取经过电收尘处理的冶金炉高温烟气,再经200多米烟气管道送至硫酸系统的SO2风机(5800KW),风机处于一个相对密闭且带压的系统中。 2 结构及原理 2.1结构 选用的高压变频器由隔离移相变压器、功率单元、控制柜、旁路柜(根据控制要求选配)等几部分组成。变频调速系统输入端移相变压器采用柜式结构,与变频器可并柜安装,其采用的多重化移相叠加整流技术,电压电流谐波小,对电网产生的污染较小;调速输出利用成熟的低压变频器技术和功率器件IGBT,采用多单元串联,叠加起来实现高压输出,功率单元抽屉式设计,功率单元与主回路都是通过动静触头接插件方式连接,无需人工接线,具有良好的互换性,方便更换;控制系统采用空间矢量控制的正弦脉宽调制(PWM)叠波技术,功率单元和控制系统之间采用光纤通讯,实现强弱电间的完全电气隔离,提高了整个系统的抗干扰能力。 2.2工作原理 高压变频器由多个功率单元串联而成,通过将多个低压功率模块的输出串联叠加起来实现高压输出(单元串联脉宽调制叠波技术)。 从电网送来的三相6kV交流电,高压直接输入,经隔离移相变压器,由其副边每相的二次线圈分为5级,电压逐个移动相位角12o,供电给5个功率单元,三相共15个功率单元,构成30脉冲整流方式,相邻功率单元的输出联接起来,每个功率单元的额定输入电压为690V,经整流后直流母线电压为690V*1.414,再经过逆变后,其输出电压可最大输出1.15*690V,5个单元串联的值Unrsquo;=1.15*690*5=3967V,线电压UL=3967V*1.732=6870V,功率模块为“交-直-交”模式,输入输出为“高-高”式,可直接输出高压正弦波拖带普通高压电动机,且电流电压的谐波失真非常小,无需加装输出滤波装置,对输出电缆的长度也没有要求,并且彻底消除谐波引起的电机发热现象,对电动机的绝缘影响很小。 3 使用过程中出现的问题 当变频器减速至26~22Hz时,控制系统故障显示:单元过电压,保护动作导致变频器跳闸,后与厂家沟通,将系统减速时间调整至可设定的最大值450s,此种情况稍有缓解,但还是不能从根本上解决问题,跳闸事件仍频繁发生,且调频减速过慢,响应滞后,会造成冶金炉负压太大,炉况不稳定,烟气中含尘量太高,后续电收尘工序压力增大,收尘效果变差,对稳定生产有较大的影响。 4 原因分析及解决方案 4.1原因分析:经过与供货商多次沟通协调,并与其技术人员从设计、生产及选型等多角度深入分析后,认为:电机在减速时,由于风机机组

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