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解决湿煤筛分洗选的途径提升煤通过转载带固定筛进入8#分级筛8
解决湿煤筛分洗选的途径
王俊峰
(山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司)
摘 要:通过对筛分流程的分析,提出解决因煤湿而影响洗选、提升的办法,实施后,效果
明显。
关键词:湿煤;分级;洗选
1 前 言
伯方煤矿选煤厂筛分、洗选系统是 1994 年建成投产的,采用分级筛筛分分级、跳汰洗
块、煤泥经沉淀池沉淀后抓运的流程。
2 问题的提出
随着伯方煤矿矿井生产能力的增加,选煤厂筛分、洗块系统已处于超负荷运转状态。2005
年由于矿井井下地质条件的变化,提升煤中含水量又急剧加大,造成地面筛分、洗选系统生
产困难;分级筛糊筛严重,大量的煤粒进入跳汰洗块系统,洗水浓度居高不下,块脱水筛无
法正常脱水,严重影响矿井的正常提升、洗选。
3 解决途径
筛分、洗选设备流程为:
# #
提升煤通过转载带、固定筛进入8 分级筛 8 分级
筛一层筛上物进入捡矸带、破碎机,通过块转载带运至 14#分级
筛上分级。
# #
8 分级筛二层筛上物 块转载带 14 分级
14#筛上物 块转载带 跳汰机
筛
14# #
筛下物 煤转载带 6 分级筛
# #
8 分级筛二层筛下物 煤转载带 6 分级
# #
6 筛上物 块转载带 14 分级筛
筛
#
6 筛下物 经煤转载带进仓或落地
设备流程如图 1:
图 1
通过现场观察研究发现,由于井下提升煤含水量过高(水分高时达 20% 以上),8#分级
筛二层筛网糊筛严重,透筛率极低,大量的煤粒随块一起进入到 14#分级筛筛上,14#分级
筛负荷增加,带来的负面影响是:14#筛透筛率降低,煤粒与块不能及时分离,一起进入跳
汰洗块系统,造成洗水浓度升高;同时,14#筛故障率增大,影响正常的洗选、提升。
对设备流程图进行分析,可以看出,8#分级筛二层筛孔尺寸为Φ13mm,6#分级筛的筛孔尺
寸为Φ13mm,14#分级筛二层筛孔尺寸为Φ13mm,即 6#分级筛是对 8#筛筛下物的再一次
筛分。针对该情况提出对 8#分级筛筛网尺寸改进管理。
(1)对 8#分级筛二层筛网筛条隔一根抽取一根,使 8#二层筛网尺寸由Φ13mm 变为Φ30mm
(Φ13mm×2+4 mm ),即分解 8#筛的负荷由 6#筛分担,Φ30mm 以下粒级经6#筛分级后进
入到 14#分级筛上。
(2 )加强 8#分级筛筛网清理工作。制定筛网清理制度,建立筛网清理记录本。每班清理,
填写记录,由验收员验收合格签字认可。
以上途径实施后,仍有部分煤粒、煤尘粘附在碳块上进入跳汰系统,增高洗水浓度。为了降
低洗水浓度,净化循环水,确保洗选的正常进行,自行设计制作一台简易絮凝剂搅拌加药装
置。该装置由加药桶、电机、减速箱、搅拌机构组成。加药桶由δ3 的钢板卷制成圆形,下
部用钢板焊严。加长电机与减速箱的输出轴,输出轴上焊接十字风扇,(输出轴与十字风扇
组成搅拌机构);在电机的运转下,十字风扇旋转转动,驱动加药桶中的水流旋转,絮凝剂
从桶顶部缓慢加入,溶入到旋转的水流之中,使药剂与水充分均匀混合。
将该套搅拌加药装置放于 19#煤泥沉淀池的高处
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