设备故障分析报告与预防措施.doc

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设备故障分析报告与预防措施

7.2.5设备故障分析报告与预防措施 东山矿设备故障、事故案例汇编 目 录 序号 故障原因分类 故障、事故内容 1 点检不到位 关于气力输送作业区元月5日旋转给料器设备故障 2 关于气力输送作业区3#泵称量器故障设备故障、事故分析 3 关于回转窑1#窑磨机设备故障分析 4 关于1#筛侧压板掉三破堵矿的故障分析 5 关于气力输送系统4#泵停机故障分析 6 关于气力筛分作业区破碎机事故分析7.8 7 关于破碎10#皮带梅花弹性连接块磨损故障分析7.20失控1:40 8 关于10#皮带驱动滚筒轴承损坏的事故分析7.13失控 10:27 9 关于1#输灰泵旋转给料器事故分析7.16失控 8:30 10 无点检手段 关于3#竖窑提升机近期故障频繁的分析报告 关于3#窑卸料闸板密封圈烧损的故障分析 11 关于气力输送系统中间站弯头漏灰故障分析 12 关于气力输送系统中间站15-03#直管管道漏灰故障分析 13 关于气力输送系统中间站15-02#直管管道漏灰故障分析 14 关于气力输送系统筛分发送仓至中间站管道漏灰故障分析 15 关于1#破碎机同步齿轮脱出事故报告分析6.27失管 8:03 16 回转窑2#窑ID风机停机故障分析 8.24失管8分钟 17 维护不周 破碎系统2#皮带机减速机事故分析 18 关于一破润滑油泵电机接线柱的故障分析 19 关于竖窑3#窑卷扬小车故障分析 20 关于三烧库顶切换阀未能正常切仓故障分析 21 关于2#板喂机槽扳起包卡车设备故障、事故分析 22 PC1250大臂油缸铰接销轴磨损严重的故障分析 23 关于2#破碎机减速机事故分析 24 关于2#破碎机减速机轴断事故分析6.25-27失控 56:34 25 回转窑1#窑煤粉磨机出口气动闸板线路故障分析8.25失控2h 26 气力三烧库顶切换阀故障分析 8.19失控3:00 27 气力中间站3#输灰泵故障分析 8.23失控1:30 28 3#窑6#皮带设备故障分析 8.22失控0:20 29 备件质量 关于3#皮带液力偶合器的故障分析 30 关于3#破碎机设备故障、事故分析 31 1#破碎机软连接磨损事故分析 7.29失控5:20 32 检修质量 3#竖窑卷扬机料斗坠落的事故分析 8.23失控31:40 33 工程因素 关于四烧管道脱落事故分析 8.19失控17:20 关于气力输送作业区元月5日旋转给料器设备故障 一、故障经过: 元月5日凌晨1:25分,作业区7#发送仓2#泵突然停机,作业区主控室值班人员通知操作工现场查看,操作工检查发现2#泵旋转给料器叶轮卡死,造成设备超负荷断电停机,经过人工盘车处理完毕,3分钟后合闸送电,设备恢复正常运转。当班分别又在3:45分和6:05分,连续发生两次给料器叶轮卡死故障,后都经过人工盘车恢复正常工作。 影响时间:1小时40分 二、故障、事故原因分析: 1、施工和生产同步进行,施工废料(电焊头、边角料等)掉入生产在用料仓,后进入旋转给料器,由于尺寸大,硬度高,造成叶轮卡死停机。 2、旋转给料器使用时间长,轴承磨损严重,摩擦阻力大,电机载荷加大,造成超负荷跳闸断电。 三、故障、事故原因分类: 1、施工单位管理不规范。(点检不到位) 2、设备劣化倾向没有掌控。 四、预防措施 1、强化施工现场的人员管理。 2、跟踪记录,了解设备轴承的使用寿命,定期进行更换工作。 五、故障、事故性质分类 1、对施工单位失管。 2、渐发性故障。 失控 关于气力输送作业区3#泵称量器故障设备故障、事故分析 一、故障、事故经过: 2010年2月12日13:35 ,气力输送作业区中间站接收仓3#泵罐称出现称量异常,经检查发现旋转排气阀堵塞,14:49处理完成排气阀过滤网,3#泵称量器恢复正常。 影响时间:1小时14分 二、故障、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面) 由于罐体中气体中掺杂石灰粉,导致气体经过旋转排气阀造成排气阀门堵塞。 三、故障、事故原因分类: 点检不到位 四、防范措施: 通知作业区加强螺旋排气阀巡检频次,发现异常及时处理。 五、故障、事故性质分类(随机、失管、失控?) 失控 关于回转窑1#窑磨机设备故障分析 一、故障、事故经过: 在2010年3月12日晚岗位工听到磨机声音异常,在22时31分打开磨机检查,发现磨机内磨机防护装置掉下,随即进行补焊处理,在23时06分恢复生产,影响时间0:35分钟。 二、故障、事故原因分析:(从人、机、法、料、环方面) 2010年3月10日1#窑定检,在检修期间,对1#窑磨机内磨机防护装置进行补焊,在检修完毕后,试

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