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基于马莲台电厂脱硫设备的运行优化讨论
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基于马莲台电厂脱硫设备的运行优化讨论
(中铝宁夏能源集团马莲台发电厂 宁夏灵武 750411)
摘要:中铝宁夏能源集团马莲台电厂采用“石灰石-石膏”湿法烟气脱硫技术。随着电煤品质的日益降低,煤质含硫量的逐步高升,原机组所配制的脱硫装置容量已无法满足脱硫要求,基于此,我单位对原有脱硫系统进行改造。本文就此对改造后脱硫设备的运行优化进行讨论。
关键词:电厂 脱硫 运行优化
前言:中铝宁夏能源集团马莲台电厂采用“石灰石-石膏”湿法烟气脱硫技术,设置为“一炉一塔”配制,脱硫吸收剂采用石灰石粉。随着时间的推移,原机组所配制的脱硫装置容量已无法满足脱硫要求,遂决定对原有脱硫系统进行增容改造。脱硫设备在实际的运行工况中,由于吸收塔内的浆液受到各种不利因素的影响,造成烟气中的SO2与CaCO3浆液的反应无法按照理想工况下进行反应,为使吸收塔内的反应更快、更彻底,同时达到设备经济性运行的目的,必须进行运行的优化,本文就此进行讨论。
一、控制吸收塔运行浆液的密度
控制好吸收塔内的运行浆液中石膏的密度对SO2的吸收具有相当重要的意义,通过长时间的运行观察,我认为当运行浆液中石膏密度过高时,脱硫反应效率会有所下降;同时,过高的浆液石膏饱和度,将会降低了浆液对石灰石的溶解度,为维持脱硫必须的反应物,势必将会增加石灰石无为的耗量;当石膏的饱和度达到更高值时,就会形成晶核,导致吸收塔内壁结垢,容易造成吸收塔内壁防腐层脱落和腐蚀;当运行浆液密度在较低的值时,进行脱水处理,势必造成石灰石粉未完全反应消耗完成就随脱水的进行而排出,无形增加了石灰石粉的耗量,降低了脱硫副产品石膏的品质,增加了脱水的难度;中铝宁夏能源马莲台电厂在长期的运行过程中,我们发现,当运行浆液密度超过1200kg/m3时,对于脱硫运行时脱硫率的提升调整就逐步出现了较为缓慢的现象;当运行浆液密度低于1100 kg/m3以下时,浆液在脱水过程中,就出现脱水石膏中含水量过高,我们在此密度时的石膏进行了化验,发现石膏品质也有了一定的降低;通过我们长期的运行调整和实验,我们将运行浆液密度严格控制在了1100kg/m3~1200kg/m3区间运行,通过观察运行,在此区间的运行方式,不但增加了石灰石粉的利用效率,相对的降低了石灰石的耗量,同时对于脱硫运行脱硫率的控制调整也极为快捷和容易。
二、加强吸收塔浆液反应物的氧化
在无浆液外排的条件下,脱硫设计有氧化风系统。
如果氧化系统设计存在问题或氧化风量不足时,亚硫酸盐的氧化效果过低,势必降低了烟气中SO2的吸收,降低了脱硫效率;同时,由于亚硫酸盐物质本身存在的特性,在一定程度上将会造成对石灰石粉颗粒的包裹现象,降低了石灰石的利用效率;同时增加了石膏脱水的难度,降低了石膏品质;我厂原设计氧化风系统为喷枪式,分为四组管枪由吸收塔底部搅拌器处喷入,但由于空气的扩散特性所决定,造成了吸收塔内部浆液氧化区间的局限性,亚硫酸盐溶液氧化量过低,不但白白浪费了大量的氧化空气,增加了氧化风机的电耗,同时在我们的运行过程中,时常出现脱水困难的现象;本次增容改造中,我们将氧化风系统改造为在吸收塔内高7米处位置,铺设为管网式系统,增加了氧化区间,增容了氧化风机单机容量,并在氧化风机入口母管处配制了可调性电动调门,我们在运行过程中根据不同负荷、不同煤质的条件下对给风量进行调整;我们并及时对吸收塔浆液液位进行了认真的标定,通过运行实验,在运行浆液不溢流的前提下,我们将吸收塔液位控制在12.5米左右运行,极力增加了浆液的氧化区间;通过近一时间的运行观察,氧化效果良好,石膏晶体形成效果良好,脱水透水性有了极大的改善,同时降低了脱水真空泵的运行压力,减少了脱水电耗,提高了氧化风系统运行时的风量的利用率,降低了脱水系统的耗电量。
三、控制运行浆液杂质的浓缩倍数
浓缩倍数是对溶液中各种杂质离子含量大小程度的一个反应,浓缩倍数越高,杂质含量将会越高。当杂质的含量达到一定的浓度值时,部分离子杂质就会生成一定量的酸液,造成对吸收塔内部设备的腐蚀;有部分离子生成的络合物,还会对SO2与CaCO3的反应起到抑制作用,这将会降低浆液运行的脱硫率;所以对于吸收塔内杂质离子的控制对于我们降低环保风险尤为重要;针对本厂的水质、石灰石粉的品质以及煤质情况,通过长期的实验我们发现,当检测CI-含量超过45000ppm时,也就是说达到了本厂冷却塔循环水CI-含量的80倍左右,此时脱硫率的调整就会出现极为困难的现象;针对这一现象,我们及时制定了各种解决方案,改造了脱硫废水处理系统,利用各种手段增加脱硫废水的处理量,及时降低脱硫浆液中杂
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