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智能电极调节系统在电弧炉的应用

摘? 要 介绍了SIMELT AC NEC智能电极调节系统、二次开发及应用效果。?关键词 人工智能? 电极控制? 电弧炉? 应用??中图分类号? TP273? 文献标识码? B?莱钢50t超高功率电弧炉原电极调节装置采用西门子SYMADYN C模拟控制系统,由于设备老化,频繁影响生产。同时,限于当时技术,其性能已无法满足炼钢向快节奏、高产量和低成本发展的需要。?通过调研和比较,引进了西门子SIMELT AC&NEC智能电极调节系统,包括数字电极调节器(AC)和基于神经元网络技术对AC进行实时优化的智能系统(NEC)两主要部分(图1),并结合系统特点和生产需要,完成二次开发并成功应用。??一、数字电极调节器(AC)?1.硬件功能?用于三相交流电弧炉的数字电极调节器(AC),主要由控制系统、二次电流(弧流)检测回路、二次电压(弧压)检测回路、液压阀驱动回路、人机接口系统(HMI)和通讯接口等组成。控制系统是AC调节器的核心,由S7-400 PLC和其他辅助设备组成。 电弧电流检测回路由3只罗氏线圈、1只罗氏积分器和特殊屏蔽的端子箱等构成。?弧压信号从二次短网取出经电压检测箱获得,并通过特殊电缆与系统连接。检测箱配有互感器、浪涌吸收回路、熔断器和滤波器,以防护过电压冲击、保证信号质量。?AC调节器需要同电炉(炉控)PLC、NEC、HMI等进行通信,系统采用MPI接口连接所有设备。?2.软件功能?系统先对弧压、弧流信号的实际值进行滤波,计算出阻抗的实际值,再与阻抗设定值(通过设定表给出)相比较。两值的偏差(输出值)经D/A转换和放大板放大,通过调节液压阀开度使电极升降。?系统通过比较弧流的实际值与设定极限值算出偏差,通过PI调节器进行积分,积分器对正负控制值具有不同时间常数。输出信号经过限幅,叠加到阻抗控制回路,控制电极使冶炼电流不超过设定的极限值。?如果阻抗实际值在给定的时间内小于设定的极限值,则认为该相电极短路,然后被快速提升。?为减少对变压器调压开关触头的烧损,当切换抽头调整二次电压时,AC自动调节阻抗以降低冶炼电流。?为防止电极在下降过程因接触非导电炉料而折断,系统通过控制器采集液压回路压力信号。当信号达到设定值而电极电流又很小时,该电极自动抬起再重新落下。若电极连续三次未起弧,则发出报警通知炉前人员处理。?液压阀的正、负开度与正、负驱动电流或电压的关系一般设计为线性,但在接近零点的区域存在死区。为获得更好的控制特性,系统对死区进行补偿。?二、智能优化系统(NEC)?AC调节器工作在静态的阻抗设定值上,设定值一般在调试阶段确定并储存于系统。通常只在生产状态有较大变化或炉体尺寸发生变化时进行修改。但在实际生产中,电炉当前的最优操作点取决于电炉的实际状态和原料的具体状况,两者都在不断变化。因此,单独使用静态设定点的AC不能满足电炉优化运行的需要。?NEC的智能部分包括分析模型和神经元网络两部分,称为混合模型。前者用于分析和表现电炉电气特性,后者用于分析(学习)各电气参数与模型参数间的关系,调整分析模型的参数。系统根据各个变量的变化寻找变量之间内在的联系,不断算出最优的工作阻抗值,并送入AC调节器(图2)。?通过智能系统的在线实时调整,实现了在满足设备约束条件下,最大限度使用三相电极的输出功率和电炉冶炼的整体优化。?1.系统的构成?NEC的硬件包含SIMATIC RACK PC 840工控机等,WinCC和NEC优化软件在该机运行,相关的过程信号通过数据采集卡或从Win CC读取。通过分析计算,NEC找到最优操作点,送入Win CC系统,再由Win CC将数据送入AC调节器。?2.主要功能?(1)计算最优操作点?从电气的角度分析,三相交流电弧炉是一个非对称、非线性和具有自由中性点的星形用电设备。其等效电路如图3所示。回路的实际阻抗值与冶炼过程密切相关且不断变化,传统的调节器(如:AC)工作在静态设定值上,不可能准确反映出这些变化。?另外,任一相的实际阻抗值主要取决于全部只相的电弧长度。传统调节器对三相电极分别进行单独控制,在对某相电极单独修正时,会引起全部三相电气参数的改变。这样会降低电炉有效功率的输入、增加调节损失,还会引起三相电流的不平衡及对炉衬不均衡的热辐射。?智能优化系统可以补偿传统电极控制的动态非对称所带来的缺陷。系统根据每一相阻抗的变化给出一个三相阻抗的预补偿修正值,并计算出最优的操作点,然后通过AC对三相电极进行同步调节。从而减少了因单电极调节所带来的功率损失、使三相功率平衡并输出最大的允许功率。?(2)炉衬热分布优化?在冶炼过程中,电弧在融化炉料的同时还把部分能量辐射到炉衬,从而造成炉衬局部过热、缩短了耐火材料使用寿命。NEC内部有一个热分布模型,可根据炉体冷却水的回水温度,对炉内情况进行模拟,可有效的避免炉衬过热

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