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2014驼峰工区QC成果-降低道岔故障率.pptVIP

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关键点 目标 措施 负责人 完成 时间 各种连接销子旷动 消除各连接杆销子旷动 对表示杆连接销加大直径,精确调整 2013.4 配合工务整修第一连接杆处,开程调整使其达标 2013.4 对道岔尖端杆进行调整,使杆件受力均匀,减小磨损 2013.4 椎销加套,克服连接销点接触强度不够的缺点 2013.4 D阶段:这一阶段,我们做了如下实施,请看实施流程图: 对拉杆和表示杆及岔尖连接杆的问题,我们采取了积极的整治措施 认真解决表示杆旷动量,加大销子直径后,进行了精确的调整。 积极配合工务对第一连接杆开程进行了精确达标。 精细对道岔尖轨连接杆进行调整,并对连接销进行改造,改造点接触为面接触,增加销子的强度。 采取了措施后,使连接杆、销子、表示杆严丝合缝,基本消除了旷动量、表示缺口隐患。 对策实施二 整治前:销子磨损大,造成销子点接触,面积减小。 改造连接销 整治前 整治后:将销子改装成锥形,并加装护套以增大接触面,改善承受交变应力能力,将点接触改造成面接触,一方面根据螺丝松紧控制轴套大小,消除连接处的旷动;另一方面,减少日常维护劳动量。 整治后 C阶段: 通过对连接销加套改造整治后,因销孔旷动造成的缺口变化未发生一例,便于随时调整杆件旷动量,达到了整治的目的。 整治后 整治前 A阶段: 密贴杆销子和表示杆销子旷动问题得到了克服,两次循环基本完成了道岔的整治工作,道岔运用质量得到了提升,取得了明显的效果。 P阶段:针对管内道岔缺口为1.5±0.5mm和4±1mm两种标准,制造简易测量工具。 关键点 目标 措施 负责人 完成 时间 调整方法 细化调整方法 利用1.5mm、4mm铁丝做成了调整标尺 4月 用标尺调整后的道岔缺口是否达标 细化调整方法 制定对策三 1.5mm探尺 4mm探尺 D阶段:这一阶段,我们做了如下实施,用铁线做成1.5mm、4mm探尺,以便在检修测试时有标准,,有效减少了目测法带来的测量误差。 C阶段:通过制作探尺使职工在检修测试作业时有标准、有尺度,便于测量,确保数据准确。 A阶段:用1.5mm、4mm铁丝做成了调整标尺,并在现场道岔进行了试验,确认用标尺调整后的道岔缺口完全符合标准。 P阶段:针对个别职工技术不过硬的特点,特制定了相应的对策,请看对策流程图: 关键点 目标 措施 负责人 完成 时间 维修质量低 全员提素 学习ZD7道岔工作原理,对规对标 4月 组织岗位技术练兵,提高维修质量 编写教案,实施培训 全员提素 制定对策四 维修质量低 学习ZD道岔工作原理 加强技术演练学习编写教材 提高 停轮修质量 精检细修,认真测试,做好记录,使电气特性和机械强度全面达标。 每月定期检查停轮修质量,纳入当月考核,奖惩分明。 结合岗位练兵,对教材知识进行消化,请技师对道岔标准化调整演练,为道岔故障处理积累维修数据。 针对新职工人员多的特点,每月认真组织ZD道岔工作原理及维修标准的学习,并定期进行留题试问。 D阶段:这一阶段,我们做了如下实施,请看实施流程图 对策实施四 CA检查总结阶段: 由于上述对策的实施,全组成员维修技能提高,检修质量、排除故障能力明显加强。 阶段检查四 1设备质量 整治前:道岔故障率高 整治后:道岔故障率降低为14.2% 外部表现 整治前:道岔故障造成自动溜放作业错道,追勾。整治后:未发生一件因道岔故障造成自动溜放错道、追勾问题,提高了自动溜放的控制精度。 通过四次PDCA循环和九个月的考验,使道岔设备质量大为改观,达到了小组预期目标,取得了明显效果。 内部表现 效果检查 2、对策实施前后ZD道岔故障件数对比柱状图 从图中我们可以看出,整治前故障由整治后的21件下降到3件。 * * * 2014 小组名称 西宁电务段驼峰 工区QC小组 攻关课题 降低道岔故障率 成立日期 2008年 注册 日期 2013.1 注册号 宁电09-30 课题起止日期 2013.1- 2013.12 课题类型 攻关型 小组成员 9人 活动 次数 24次 QC教育时间 48小时 活动 频次 每月 两次 运用工具 调查表 甘特图 排列图 柱状图 因果图 统计图 流程图 姓名:技术职称:高级技师 组内分工:技术指导 姓名:技术职称:高级工 组内分工:技术监督 姓名:技术职称:技师 组内分工 技术实施 姓名:王春波 技术职称:技师 组内分工:技术实施 姓名:马:技师 组内分工:技术实施 姓名:童技术职称:技师 组内分工:信息处理 姓名:李 技术职称:技师 组内分工:协助实施 姓名:赵技术职称:技师 组内分工:现场收集 小组概况 姓名:许 技术职称:高级工 组内分工:资料汇总

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