提高预制梁板表面混凝土质量QC资料.docxVIP

提高预制梁板表面混凝土质量QC资料.docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
提高预制梁板表面混凝土质量QC资料

降低预制梁板表面气泡率QC小组成果汇报一、工程概况本项目研究的课题为K7+775牛耳膀1号小桥和K8+560牛耳膀2号小桥的预制箱梁,共预制13m简支箱梁28榀。其中边梁8榀,中梁20榀。中梁底宽80cm,顶宽124cm,高85cm;边梁底宽80cm,顶宽147cm,高85cm。在梁板的预制过程中,由于操作、原材、天气等多方面的因素导致箱梁拆模后腹板混凝土表面气泡较多,严重影响混凝土表观质量,为减少气泡孔数,提出该课题。二、QC小组概况小 组 名 称注册登记时间注册登记号活动时间小组类型降低预制梁板表面气泡率2015年12月01日TH-QC2015012015.12.01至2016.01.26现场型组 长刘 劲序号姓名性别文化程度职务组内分工QC培训情况1刘劲男大学本科组长制定方案40学时2陈国民男大学本科副组长制定方案40学时3屈建平男大学本科组员实施方案34学时4杜 勇男大学本科组员实施方案34学时5夏灿林男大学本科组员实施方案34学时6周景峰男大学本科组员实施方案34学时7颜世厚男大学专科组员实施方案32学时8王 笑男大学专科组员资料收集28学时三、计划活动时间表序号项目2015.12.01-102015.12.11-312016.01.01-01.261现状调查2分析原因3制定对策4对策实施5效果检查6巩固措施7总结四、选题理由合同要求,业主城投公司发文要求提高预制梁板质量,创造精品工程。选题理由施工现状,首批预制箱梁表面气泡较多,不符合项目部质量管控要求。社会大环境要求,随着经济发展和工艺进步,外观问题已经上升为质量问题。五、现状调查首批箱梁拆模后,项目部组织工程部、安质部、试验室、物资设备部对箱梁进行全面验收检查,发现腹板外露面混凝土表面气泡较多,具体统计如下:梁板表面气泡率分布现状调查情况表序号梁板编号检测面积检测点数1K8+560左0720cm*50cm202K8+560左0620cm*50cm183K8+560右0120cm*50cm234K8+560左0520cm*50cm225K8+560左0120cm*50cm17六、课题目标通过现状调查和分析,结合本项目的实际情况,我们决定把“每0.1平方米气泡降至10个”作为本次活动的目标。七、原因分析小组通过现场调研,结合对预制梁板表面混凝土产生气泡有影响的各种因素,利用鱼刺图对原因进行了详尽的分析,并确定主因。混凝土表面气泡多 主因确认表序号末端原因确认内容确认方法标准负责人完成日期1振捣棒配置不合理钢筋过密处振捣棒大小是否合适,振捣棒配备是否足够现场调研振捣棒移动间距不大于振捣作用的1.5倍陈国民周景峰2015.12.062塌落度不合理塌落度是否过大,难以将水分完全赶出去现场调研根据设计要求,塌落度应满足140-180之间周景峰屈建平2015.12.063模板质量模板清理打磨是否到位现场调研模板表面平整度允许偏差5 mm杜 勇夏灿林2015.12.064脱模剂质量使用的脱模剂质量是否符合要求现场调研使用专门脱模剂,不得使用废机油杜 勇王 笑2015.12.065混凝土质量配合比是否符合要求,运送至现场的混凝土是否合格现场调研水灰比含量应控制在3%以内,砂子的空隙率宜小于40%杜 勇夏灿林2015.12.066操作方法不合理振捣作业是否符合规范要求现场调研插点间距控制在30cm时间控制在15~30s附着式振捣器控制在1.5min以内陈能力颜世厚2015.12.067交底不到位是否已对作业人员进行交底,交底是否到位现场了解施工人员应100%交底作业,熟知工艺要求杜 勇屈建平2015.12.02其次按计划表逐条确认是否要因:确 认 一:振捣棒配置不合理。标 准:振捣棒移动间距不大于振捣作用的1.5倍。实际情况:在施工中振捣采用附着式振捣器为主,在钢筋过密的地方未采用型号较小的30棒辅助振捣,导致部分部位振捣效果不能满足要求。结 论:振捣棒配置不合理是主要原因。确认二:塌落度是否过大,难以将水分完全赶出去。标 准:根据设计要求,塌落度应满足140-180之间。实际情况:每车浇筑的混凝土料试验室都做了塌落度检测试验,对于达不到要求的混凝土料不得使用在箱梁上,确保混凝土塌落度符合设计要求。结 论:塌落度不是主要原因。确认三:模板质量。标 准:模板表面平整度允许偏差5 mm。实际情况:模板存放不规范,导致表面锈蚀,一次打磨效果有限。结 论:模板质量是主要原因。确认四:脱模剂质量。标 准:使用专门脱模剂,不得使用废机油。实际情况:使用合格的脱模剂,并在模板表面均匀涂刷。结 论:脱模剂质量不是主要原因。确认五:混凝土质量。标 准:水灰比含量应控制在3%以内,砂子的空隙率宜小于40%。实际情况:混凝土配合比经过多次试验检测合格,并报监理审批,水灰比、砂子空隙率等符合要求。混凝土到

文档评论(0)

xcs88858 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8130065136000003

1亿VIP精品文档

相关文档