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活动注汽锅炉集中供水装置研制

活动注汽锅炉供水系统优化 马春阳(辽河油田公司冷家油田开发公司) 摘要:通过对活动注汽锅炉使用工业深度处理软化水的分析,查找出问题的关键,从而改进其现场工艺,实现了活动注汽锅炉节省占地面积、搬迁拆装方便快捷、降低现场设备管理难度,研制了集中供水装置。现场应用证明,改善工艺后,集中供水装置提高了工作效率,降低了耗电量,节能效果显著。 关键词:活动注汽锅炉;集中供水装置;供水系统优化 石油与天然气化工 第8、9期 油田的稠油开采中,大量的使用工业用水。无论是开发注水还是注汽用水,其采用的都是工业深度处理软化水。这种水的利用,有效减少工业污水的外排,减少地下水的开发使用,是一项利国利民的好事。然而用于注汽的活动锅炉,因原设备配备有软水处理装置,在现场闲置不用,给设备管理和运行带来了诸多不便。此项研究就是围绕活动注汽锅炉供水工艺技术革新开展。 1活动注汽锅炉供水系统概述 活动注汽锅炉供水工艺(图1)配备的水处理装置是为了向锅炉提供合格的软化水,以保证锅炉安全运行。随着油田污水处理的能力加大,活动注汽锅炉已经逐步使用这种深度处理污水,即工业用软化水。其工艺流程只是在水处理装置上,加装了一条用来旁路软水器的管线(图2),用以避免工业软化水进入软水器,从而造成对软水器内部树脂的污染[1]。 图1 活动注汽锅炉供水装置工艺流程示意图 图2 水处理装置旁路流程 这样的应用改造可以达到使用工业软化水的目的,但也带来了以下几方面问题: 1)闲置的水处理装置需要进行管理和维护,增加了员工的工作量和作业区的管理成本; 2)水处理装置不用,但是还需要占用较大的面积,给活动注汽锅炉现场标准化管理带来困难; 3)冬季生产中,因软水器中的树脂保存温度在10℃以上,而且水处理间面积较大,需要耗费大量的电采暖。 这些问题给现场设备管理和运行成本带来困难,因此需要对活动注汽锅炉的现场供水工艺进行改进,以达到高效利用设备,合理简化工艺,有效降低能耗的目的。 2 改进方案 活动注汽锅炉应用工业软化水后,现场设备由:水处理间、卸水间和储水罐几部分组成。通过在现场的论证,应用工业软化水后,现场只使用2台供水泵、2台卸水泵和卸水槽这几个设备。要通过简化工艺,改变现有配备,使得应用工业软化水能够满足现场供水使用,达到高效低耗的目的。 将现有的供水泵、卸水泵、卸水箱组合为一体,形成集卸、供水集中的装置,这样不但省去了水处理装置,而且能够缩小占地面积,简化工艺流程连接,有效提高现场规范化管理条件。 图3 集中供水装置设计图 2.1结构一体化 新型注汽锅炉集中供水系统,是由卸水槽和水泵房安装在一个撬座上,占地面积20.7㎡(6.9m×3m)。并将供水泵、卸水泵都安装在水泵房内,方便操作和日常运行管理。 2.2优化工艺 1)集中供水装置去掉了软水器及其附属装置,将整个水处理间的设备只保存了供水泵,其水处理间统一由设备管理部门进行专业化集中管理; 2)卸水槽扩大了原有2m×2m×1m的尺寸,改为3m×3m×1m的设计,在卸水容量上增加了接近5m3储水量; 3)水泵由两用两备,通过工艺流程优化,改为两用一备的设计。通过工艺流程和设备优化,利用阀门对供水和储水流程进行切换,达到备用泵既可以作为供水泵的备用设备,又可以作为卸水泵的备用设备(图4)。 图4 优化水泵工艺流程 2.3优化供配电系统 集中的供水系统也将配电箱设计在水泵房内,这样的设计只需要1根电缆线即可,减少现场拆装电缆的数量,实现集中供电。 另外,水泵房面积在12m2(3.9m×3m),由于泵房面积较小,冬季采用2KW一用一备的电暖气,即可达到采暖温度,能够可靠保障设备的正常运行。 3 方案实施 该设计方案经过论证后,由专业工程人员进行测绘和安装。在活动锅炉的现场,对外部管路连接方式、整体高度、基座高度,以及照明系统进行了调整和改进,使其更加适合现场安装和工作需求。 图5 活动注汽锅炉集中供水装置 4 应用效果 活动注汽锅炉集中供水装置设计制作完成后,首先在现场进行试运行。 4.1效果评定 1)占地面积减少。设备由原两套(水处理间和卸水泵房)共计50m2,改为一套21m2的储供水泵房。减少占地面积接近30 m2。极大改善了现场土地紧张,设备安置受限的状况,提高现场标准化、规范化的有利条件; 2)卸水槽的扩大,使卸水槽容积增加5m3,提高了卸水能力,为注汽锅炉稳定供水带来保障; 3)一体化的设计,极大提高了搬运、安装速度,在减少了搬迁费用的同时,缩短了安装时间,增加了注汽量; 4)设备工艺优化,减少了1台备用水泵,不但减少了设备的维护管理工作量和费用,而且能够进一步降低设备的成本投入; 5)集中化的设备安装,使得设备空间得以缩小,从而使得采暖面积减少,冬季只需要1台2KW电暖气即可使水泵房

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