优化炼钢、连铸工艺论文.doc

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优化炼钢、连铸工艺论文

优化炼钢、连铸工艺 [摘要]:本文详细分析了炼钢、连铸工艺对钢铁料消耗的影响,有针对性的采取措施后,钢铁料消耗明显降低。 [关键词]:优化工艺 降低钢铁料 中图分类号:o224 文献标识码:o 文章编号:1009-914x(2013)01- 0064-01 前言 炼钢厂的生产成本中钢铁料消耗占生产成本的80%左右,同时钢铁料消耗是体现炼钢生产指标、经济指标、操作水平和资源利用及管理水平的一项综合性指标。降低钢铁料消耗,有利于稳产、高产和降低成本,是钢铁企业加强管理,完善管理体系,节能降耗,体现经济效益的一项重要指标。通化钢铁第二炼钢厂优化工艺操作,系统优化转炉、连铸各生产环节,强化钢铁料管理,有效降低了钢铁料消耗。 1影响钢铁料消耗的因素 1.1钢铁料结构 钢铁料消耗是指每生产一吨合格连铸坯所消耗的钢铁料。钢铁料消耗由两部分组成:一是钢铁料消耗的收入项,包括高炉铁水、外购废钢、生铁块等含铁原料;二是钢铁料消耗的支出项,包括合格连铸坯、钢铁料在冶炼过程中的化学损失和物理损失、钢水在浇注过程的损失、连铸坯质量不合格的损失等。 1.2钢铁料消耗的影响因素主要是: 1)钢铁料在冶炼过程的化学损失,主要是钢铁料中有碳、硅、锰、磷、硫、铁的氧化损失,在吹炼的整个过程,吹炼初期si、mn迅速被氧化到很低,继续吹炼不再氧化,尤其是si几乎全部氧化。所以碳、铁的氧化损失对钢铁料消耗影响较大。 2)钢铁料在吹炼过程的物理损失,主要是转炉吹炼中形成乳化渣,渣中混有铁珠;其次转炉吹炼过程中的喷溅损失机及在吹炼过程中,产生大量含有氧化铁、金属铁和其它颗粒细小的铁粉与炉气一起排出炉外。 3)铁水的含渣量,铁水渣量中sio2、s等含量较高,如果入炉铁水含渣量大,会增加白灰的消耗,造成转炉冶炼过程中渣量增大,会增加渣中的铁损,并且容易造成喷溅,增加钢铁料消耗。 2降低钢铁料消耗的途径 通过以上分析,我们可以看出影响钢铁料消耗的各因素,针对影响钢铁料消耗的因素采取措施,降低钢铁料消耗。 2.1炼钢工艺分析及措施 2.1优化入炉冷料结构 通化钢铁第二炼钢厂转炉的冷料结构为生铁和废钢,如何增加钢水量是降低钢铁料消耗的一个重要环节,为此第二炼钢厂结合实际经验,并根据热平衡的计算,对原有的冷料结构进行优化。 1)增加入炉烧结矿的量,烧结矿中含有tfe在55%左右,导入炉内的铁可以直接炼成钢,增加钢水量,同时烧结矿中含有feo是一很好的化渣剂和氧化剂。为了尽量增加烧结矿量,提高烧结矿的还原效果,减少对吹炼过程中影响,在吹炼前期、中期,烧结矿全部加完,在保证化渣效果和减少喷溅的前提下,尽量保证烧结矿早加和均匀加入;吹炼中期,采用分批少量加入,避免中期集中加入造成喷溅;吹炼后期严禁加烧结矿,避免烧结矿加入过晚,造成熔化、还原效果差,炉渣的氧化性强,降低脱氧合金化效果,目前烧结矿消耗达到17kg/t以上,对降低钢铁料消耗和石灰消耗有很大的促进作用。 2)少量增加入炉渣钢量,转炉冶炼过程中产生15%左右的钢渣,由于钢渣中含有6%—8%的钢粒和大块钢渣,经磁选等方式可以回收其中的80%以上的废钢,磁选出的废钢可以作为转炉原料,降低钢铁料消耗。 2.2采用高拉补吹工艺 转炉炼钢的终点控制通常有“高拉补吹法”和“增碳法”两种操作方法,通化钢铁第二炼钢厂原转炉终点碳采用拉低碳操作工艺,一次性拉碳至0.04—0.05%,通过增加渣中的tfe含量来提高脱磷的效果,操作比较简单,此种方法钢水的过氧化现象严重,渣中的【feo】含量相对高,铁耗高。如果终点温度偏低,或者p、s含量高时,需要补吹,将进一步增加渣中的tfe含量,增加金属铁的氧化,降低钢水收得率。通化钢铁第二炼钢厂推行高拉补吹工艺,此工艺的吹炼终点是按照钢种的碳含量进行拉碳,根据取样结果,决定点吹的时间,以达到终点要求。这种操作使终点钢水氧含量和终渣(feo)低,转炉渣中(feo)含量每降低1%,钢铁料消耗就会相应的降低0.78kg/t,提高终点碳含量,减少后吹炉次。通化钢铁第二炼钢厂首先在优碳钢(20、35、45钢)上实行高拉补吹工艺,终点碳含量按照钢种碳含量进行拉碳,拉碳情况见图1。 图12010年、2011年优碳钢拉碳率情况 2.3优化造渣工艺,降低石灰消耗 石灰是转炉造渣的主要原料,石灰熔化需要大量的feo和热量,石灰用量大,钢铁料消耗自然会增加,因此降低石灰消耗是降低钢铁料消耗的一种手段。 1)石灰加入量的控制,为了精确控制石灰加入量,避免不必要的浪费和加入量的不准确,首先提高计量系统的准确性,其次是根据铁水的温度和si含量及钢种计算石灰的加入量,规范石灰加入制度,有效的避免了石灰的浪费和提高了石灰加入量的准确性,降低了石灰消耗。2011年

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