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四催化外取热器爆管原因分析
维普资讯
东北电力技术 2008年第1期
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张艳红,徐云启
(东北电力科学研究院有限公司,辽宁 沈阳 110006)
摘要 :大连石化分公司四催化2台外取热器于2002年 11月 18日投入运行。2003年4~8月,2台外取热器先后发生 12次
爆管或泄漏事故,其中下流式外取热器发生5次爆管或泄漏事故 ,气控式外取热器发生7次爆管或泄漏事故 。换热管材质
为 15CrMo,规格为 (1)325mm×14mm,工作部分长 12~14in。通过对外取热器结构、介质流程及爆管外观、金相等综合
分析 ,找出了外取热器换热管爆管的原因,并提出了改进措施。
关键词:过热;腐蚀;热疲劳
[中图分类号]TQ054.4 [文献标识码]B [文章编号]1004—7913(2008)01—0030—05
大连石化分公司四催化 2台外取热器分别是下 管之间 (水一饱和水及蒸汽)一回汽下层联箱一
流式及气控式。2台外取热器 由洛阳院设计,2002 回汽上层联箱一锅炉汽包 。
年 11月 18Et投入运行。2003年4~8月,2台外 1.2 外取热器运行情况
取热器先后发生 12次爆管或泄漏事故,其中下流 2台外取热器设计出力共 133t/h,但长期在出
式外取热器发生5次爆管或泄漏事故,气控式外取 力200t/h工况下运行。运行工况不稳定,运行前
热器发生 7次爆管或泄漏事故。换热管材质为 期存在出力大幅波动现象。而且外取热器热负荷不
15CrMo,规格为 0325mmx14mm,工作部分长 均匀,容器一侧壁温高出另一侧30~40℃,容器
l2~14113.。换热管内介质为水和蒸汽,介质设计 内存在局部热负荷偏高现象。
温度306℃、压力5.0MPa,最高工作温度256℃、 炉水水质不好,凝汽器铜管曾一度泄漏,炉水
压力 4.32MPa。换热管 (外取热器内)介质为催 中杂质含量较高。而且炉水pH值控制不当,在某
化剂和烟 气,最 高工作 温 度 720 ℃、压 力 一 阶段炉水呈酸性 (pH5),在某一阶段炉水又
0.4 MPa。 呈碱性 (pH11)。
1.3 下流式外取热器换热管爆管情况
1 外取热器结构、换热管布置、介质流程
下流式外取热器 2003年4~8月先后发生 5
及爆管情况 次爆管或泄漏事故,爆管时间、爆管制造图号、故
1.1 外取热器结构、换热管分布及介质流程 障处理措施如表 1所示 。根据5次爆管制造图号可
下流式外取热器 (R1103B)规格为 中3300 见,爆管均集 中在催化剂入 口的半圆内。
mmx22261mmx26/36/18mm。共有 34根换热 表 1 下流式外取热器历次爆管情况
管,分三层 由外向内均匀分布 (外层 16根管,中
层l2根管,内层6根管)。每根换热管内有一内套
管,内套管内径为 中100mm。
气控式外取热器 (R1103A)结构与下流式外
取热器 (R1103B)结构基本相同,规格为中2600
mm
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