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热力设备主要部件失效分析专家系统在爆管分析中的应用-国电兰州热电有限责任公司2号锅炉高温段过热器爆管情况分析
维普资讯
甘 肃 电 力 技 术
热力设备主要部件失效分析专家系统
在爆管分析中的应用
一 国电兰州热电有限责任公司2号锅炉高温段过热器爆管情况分析
杨景建 张 听 苗 兴 赵明忠 袁 芳 李玉鹏 孟艳茹 岳 月
(甘肃电力科学研究院 甘肃省兰州市 730050)
【摘 要】 利用宏观与金相结合的分析方法,分析了国电兰州热电有限责任公司2号锅炉高温段过热器爆
管原因,并通过失效分析专家系统对爆管进行综合分析。结果表明,此次爆管为长期过热,长时过热导致金
属组织严重球化,大量碳化物聚集在晶界,产生大量蠕变孔洞及晶间裂纹,晶间裂纹的积聚与扩大产生宏观
裂纹,导致爆管。
【关键词】 高温段过热器 失效分析 软件辅助分析 长时过热
1 爆管概况 平行与破 口的管子轴向裂纹,氧化皮较厚,无剪切
唇,可见金属晶粒,管子胀粗率为0.95%。根据 以上
据国电兰州热电有限责任公司技术人员介绍,
数据及断口形貌,说明管子破裂前不曾发生过明显
此次爆管的原始管段为乙数第39根高温过热器后体
的塑性变形,具有典型的长期过热爆管的宏观特征,
迎火面外圈下弯头,原始爆破 口吹坏前体乙数第 37、
属于结晶状脆性断口。
38、39、4O、41排的1、2、3号弯头及42排外圈下
弯头;前体又吹坏后体乙数第38、4O排外圈下弯头。 3 金相组织分析
对割除的弯头进行初步外观检查后,发现后体乙侧
对39排向火侧裂纹尖端及背火侧进行金相组织
数第 41、43排弯头均存在大小不一的表面裂纹。
分析,向火侧存在两条基本平行的较长裂纹,裂纹
2 断口宏观分析 形态均为沿晶裂纹,裂纹内部存在氧化层,说明裂
纹存在时间较长,属于明显的长期过热蠕变裂纹形
高温过热器管规格为 42×5mm。第 39排爆口
态。39排背火侧组织形态基本完好。
长度 130ram,爆 口最大开度 lOmm;经测量爆 口附近
区域管径横向42.3mm,纵向4.2.4mm,椭圆度在合格
范围;爆口处外壁氧化皮厚度 0.70ram,内壁氧化皮
厚度 0.56ram,爆口处最大周长为 130.48mm,折算管
径为 41.55ram,无明显胀粗;外弯厚度 4.48ram,内
弯厚度 6.1mm,无明显减薄。后体第 43排外圈下弯
氧化皮纵向开裂,外壁氧化皮厚度达到 0.86mm,内
壁氧化皮厚度达到0.50ram。
爆 口具有以下特征:开口不大,断裂面粗糙不
39排向火侧两条裂纹全貌 25x
平整,破 口边缘为钝边,不锋利,破 口边缘有众多
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热力设备主要部件失效分析专家系统在爆管分析中的应用
39排向火侧主裂纹尖端 1O0X
43排向火侧裂纹 200×
39排向火侧较小裂纹尖端 lOOX
43排向火侧裂纹200~
39排背火侧组织 250x
对 43排 向火侧进行金相组织分析,发现多处平
行的蠕变裂纹。裂纹形态均为沿晶裂纹,在裂纹周
围组织中存在大量蠕变
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