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整流装置运行改造问题及经验总结
精品论文 参考文献
整流装置运行改造问题及经验总结
(四川省德阳罗江金路树脂公司动力分厂 四川德阳 618000)
摘要:本文针对整流装置运行中所出现的问题,以及其改造的措施等进行了详细的分析,并且对其纯水冷却系统等改造的内容也做了简单的阐述。
关键词:整流装置;运行改造;问题;经验
整流装置的运行和氯碱的生产有着非常直接的影响关系,所以,保证其正常的生产,以及整流装置的运行,就必须要将其内部现存的问题进行解决改善。而且,我国的科技发展水平越来越高,对于各行各业的发展要求也越来越高,所以,对于整流装置中的某一些部分,可以进行适当的改造,让其能够更符合现阶段国家的发展,与此同时还能提高其工作的效率等。
一、整流装置出现的问题及改造措施
1.整流柜的变压器脉冲板等保护元件的安装问题。这些保护元件的安装之所以会出现问题,主要原因为其所安装的位置不利于观察和维修,如果这些保护元件出现问题后,对于后期的维修而言,难度是比较大的,而且对整体的影响也是非常大的。整变与整流的主干是通过直流母排的连接,而变压器脉冲板等保护与案件所安装的地方就在可控硅主柜的内侧,靠近发侧母排侧的绝缘板上的。而且整流电路所使用的接线方式就是并联的,加上主柜内部的空间本身就不大,如果电容发生了炸裂等故障时,就极有可能会导致主柜内发生二次的短路现象。而且,在这些保护元件出现问题时,必须要将高压停止才能够进行更换等维修手段。 所以,这些保护元件应当通过改造,将其位置转移到柜前或者是单独安装在柜的侧板上。
2.主柜用的非标元件会给维修带来不便。所以,在厂家进行配置的时候,要让其根据在使用的设备,将零件逐步的更换为标准的。
3.设计的时候其进出口纯水阀门是采用的截止阀,在进行调试的过程中会导致柜内的排气不畅,使得其压力增加。在进行改造后发现,将截止阀换做50蝶阀之后,这个问题得到了良好的解决。
4.引入整流就地控制屏的信号没有用继电器隔离,使其出现误报警的问题。在整变送高压之后,其主柜的信号板的指示灯不停的闪烁,在试用的期间误报警的问题,出现的非常频繁。主要是因为开关量信号所操作的方式是循环扫描,并没有使用一对一的方式,虽然说传输线是用的双绞屏蔽线,但是现场的干扰信号还是非常的严重。所以,为了保证整流系统的安全问题,就需要借鉴DCS控制系统的经验了,要在主柜上加装16个继电器隔离,然后再给线路提供PLC,将信号干扰的问题解决。按照这个方式进行改造后,其故障得到了解决,并且还增加了整流控制体系的安全性和可靠性。
5.就地控制屏的内部加装了仪表接地铜母线,所有的弱的信号都被仪表屏蔽了,而强的信号则走的电器地。而且,还要保证信号线和电力线在铺装的时候要严格的进行分别放置。
6.整流主柜的脉冲触发信号线使用的是一对一(2 * 1.5)的双绞屏蔽线,不然则会发生信号之间干扰的问题,进而造成可控硅的误触发。
7.电脑发警报的信号是需要三相交电流之间相互差10A的时候。因为装置的除法回路的支路,没有脉冲信号的时候会造成某一支路的不导通,进而是变压器局部的电流值过大,导致绕组局部因温度过高而烧毁。所以,在改造的时候要根据装置的容量以及网侧的三相交电流的相差数值,按照实际的故障值,对整流装置的几个装置分别的进行设置,要保证触发没有信号的时候,能够及时的发出报警故障,从而使变压器局部电流值过大,导致绕线组局部温度过高而烧毁的问题得到消除。
二、改造的内容
(一)纯水冷却系统导电率检测
整个电解整流纯水冷却系统的数量一共是6套,每一套都只是针对的水压、水温等进行现场监测的,并没有对其进行远传检测的保护。一般情况下,纯水的导电率的监测是由整流人员人工的每8小时一次的检测。在2006年的上半年中,电解Ⅱ装置因为纯水电导率偏高,出现了问题,其原因则是因为纯水的供水系统和电解槽之间使用的方式是公用的,电解槽在加纯水反洗的时候,会使纯水中含有盐分,而这些盐水进入到纯水系统中后,会使可控硅的换热块发生电化学腐蚀,使得换热块的马牙口被锈蚀了三分之二,其连接的耐热橡胶管也脱落掉,使得纯水泄露导致电解槽的跳槽,进而使得可控硅被烧毁6个,快熔烧毁了6个,电解Ⅱ装置的B槽停车了大半天。在同一年中,还发生了一起因为纯水冷却器板式的换热器发生侧漏,进而导致电导率上升的问题,幸亏当时巡检的及时,并且及时的进行了合理的处理,才没有造成更严重的后果。这些事故的发生原因是因为电化学腐蚀以及内漏的问题。所以,整流检测控制系统需要将PLC当做是系统的主保护,如果要添加纯水电导率监测,需要先加装一个EM231的模数转换模块,并且还要要求上位机组态软件提供I/O的接
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