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水口水电站6号机组活塞杆断裂情况及原因浅析
林家洋
(福建水15/发电有限公司,福建闽清350800)
【摘要】本文详细介绍了水口电厂6号机组转轮体活塞杆两次断裂情况,分析了产生断裂的内在原因和外部影
响因素。电站通过研究讨论采取了有效的防范措施,以期避免同类事件再次发生、延长机组的使用寿命。
【关键词】转轮活塞杆断裂AGC方式
1水口水电站水轮机主要参数
厂有限责任公司制造。水口电厂6号水轮机于1995年11月投产发电。
水轮机主要参数
型号:ZZA315一LJ一800
额定转速:107r/rain
最大水头:57.8m
设计水头:47m
最小水头:30.9m
设计流量:468m3/s
额定功率:204MW
最高效率:95。1%
转轮直径:8m
叶片数:6
最大轴向水推力:26570kN
飞逸转速:211.6r/min(协联),250r/min(非协联) .
2 6号机组活塞杆两次断裂情况
油槽油位呈明显下降。停机检查发现泄水锥上有一长620mm的裂缝,且裂缝处钢板凸出,漏油严重,检
查发现活塞杆中心轴从M540螺母与操作架结合处断裂,掉至泄水锥内。桨叶全开过程中,4号耳柄挤到
断件处。挤破泄水锥造成漏油,断件偏心引起机组运行振动摆度偏大。当时处理时将螺母结构改为卡环
式结构。
处于4号耳柄处。现象与第一次基本一致。本次断件偏心质量比第一次小,因此,观察到的运行振动摆
度情况比第一次轻些。
第二次活塞杆断裂后。对水轮机转轮进行了详细地检查试验。在无水情况下.进行桨叶全关一全开
过程试验,分别在每一片桨叶枢轴正下方与尾水锥压板处作一记号,记录每片桨叶原始位置,专人监视
记录桨叶在该开度下的实际位置。比较六个桨叶在全关、全开过程开度均匀性,并根据动作灵活性.了
l105
第一届水力发电技术国际会议论文集(第一卷)
图1活塞杆卡环结构 图2 6号机活塞杆卡环结构断裂位置
解内部传动机构装配情况。测量桨叶在全关全开过程桨
叶与轮毂、桨叶与转轮室在各角度的间隙配合情况.发
现六个叶片在260时,叶片与围板之间没有间隙.出现严
重挤压现象,如图3所示。无法继续开启达到桨叶全开。
操作架与活塞杆接合处通过测量下移脱开约26mm.通过
换算相当于桨叶实际开度为2.150。另外四号桨叶匹配的
铜瓦外圈被挤出一毛边,检查外围发现2、4、5号桨叶
有明显渗油点,这与之前运行中发现油位下降相一致。
3 6号机活塞杆断裂原因分析讨论
图3桨叶接近全开时与泄水锥压板挤压痕迹
3.1设计方面
按水口电站的水头范围,通常叶片数为7~8。轮毂比取O.50~0.55或者更大些较为合适。但水口电站
为提高能量指标,选用6个叶片,并取轮毂比为O.50,以改善空化性能。这种参数选择在当时尚属首次。
因为轮毂比值偏小,又加上运输原因,转轮体高度受限,致使转轮体、叶片轴瓦以及传力部件等应力设
计均偏高,特别是活塞杆与操作架。从几年来机组运行可得到证实,七台机叶片枢轴大铜瓦比压高.磨
损相当快。1、2号机日立公司生产的操作架沿键槽处基本裂透,6号机活塞杆两次断裂。安全系数比较
低,这是产生断裂的内在因素。
3.2制造方面
叶片的加工方法与其运行直接相关,由于受当时加工条件
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