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第十五届全国尿素厂年会论文资料集
水溶液全循环法尿素新技术应用总结与探讨
刘志臣
(山东联盟化工股份有限公司 寿光市262700)
山东联盟化工股份有限公司有两套水溶液全循环法小尿素装置,经过多年的技术改造,
2004年之前每套装置的生产能力达到了年产150kt,吨尿素蒸汽消耗1500
kg左右。为了进
一步扩大生产能力和降低蒸汽消耗,2004年5月至10月,对其中一套尿素装置进行了较大
的技术改造,取得了令人满意的结果。在全面总结这次改造的基础上,2005年1月至5月,
对另一套尿素装置进行了改造。目前,二套尿素装置年生产能力达到450
kt以上,蒸汽消耗
达到了令人满意的效果,氨耗也略有下降。下面对改造内容和运行效果做一小结。
1 主要改造内容
1.1 甲铵反应热的利用
我们采取的措施有三方面:
(1)设双一吸冷却器并加大其换热面积,将在一吸冷却器内所产生的甲铵反应热量通
过加热软水与铜洗工段构成热力网络,见图l。
(2)一吸冷却器内甲铵反应热加热软水,软水去溴化锂制冷系统并构成循环,流程见
图2。第一套尿素按流程(1),第二套尿素按流程(2),尿素系统向外移出的热量相当于吨尿素
少用蒸汽150
kg左右的热量。
图1尿素——铜洗热力网络 图2尿素——溴化锂制冷工艺
(3)增加二分加热器。利用甲铵反应热加热去二段分懈尿液,减少二段分解蒸汽用量。
器。仅靠本设备加热二分液难以提高到140℃,为保证二段分解工艺,仍保留二分加热器,
但二段分解蒸汽用量可大幅度下降。中、低压分解流程见图3。
1.2采用预分离——预精馏流工艺
在尿素合成塔后增设预分离器。出合成塔的反应熔融物,经减压降温后首先进入预分离
第十五届全国尿素厂年会论文资料集
器,在绝热条件下进行气液分离,含氨高的约123C预分气进第二个一吸冷却器气液混合物
入口,在一吸冷却器中回收甲铵反应热量,然后进一吸塔,而含c02较高的预精馏塔出气
进一段蒸发热能回收段与二甲液混合反应后,甲铵反应热加热去一段蒸发器尿液,然后分别
经两级一吸冷却器进一步降温后进一吸塔。工艺流程见图4。采用此流程,吨尿素降低蒸汽
耗约100kg。
;‘体去一吸冷
汽
I热器
图3中、低压分解流程 图4预分离——预精馏工艺
1.3回收蒸汽冷凝液热量
当尿素产量增加时,中压系统尿液分解所用蒸汽量加大,蒸汽冷凝液量相应加大,这时
蒸汽冷凝液槽常常会超压,为解决蒸汽冷凝液槽超压引起的安全问题,需开冷凝液槽放空,
将低压蒸汽通过总放空管排入大气,造成低压蒸汽的浪费。为解决这个问题,我们采取两个
措施:一是将一分加热器冷凝液槽的蒸汽冷凝液送入闪蒸加热器加热尿液,以减少蒸发系统
蒸汽消耗;二是增设0.6 MPa
MPa蒸汽冷凝液膨胀槽,膨胀出低压蒸汽供深度水解用。原0.4
蒸汽冷凝液槽膨胀的0.28MPa低压蒸汽供保温用,流程见图5。
1.4设二段分解气降温器
水溶液全循环法尿素流程中,二分塔出气(约107℃)直接去二循一冷凝器。从二甲泵
出口的二甲液(约42℃)去一段蒸发热能回收段入口,与预蒸馏塔来的气体混合形成气液
混合物,在一蒸热能回收段形成甲铵液并放出热量来加热尿液。为了降低进二循一冷二分气
温度以减少二循一冷循环冷却水用量,并提高入一段蒸发热能回收段的一甲液温度以减少一
段蒸发加热器蒸汽用量,我们增设了二段分解气冷却器,使
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