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张子敏等:平顶山一矿高产高效工作面瓦斯抽放技术分析
平顶山一矿高产高效工作面
瓦斯抽放技术分析
张子教 时晓华
(焦作工学院 瓦肠地质研究所,河南 焦作 45401犯)
摘 要:通过甘已试抽工作面的瓦斯抽放效果分析,片抽放钻孔L径、钻孔间
距、抽放负压、封孔深度等直接影响瓦斯抽放率的固素进行了研究改进。探寻
了戊组煤层钻孔瓦斯涌出规律,并捉出了适合戊组煤层的合理瓦斯抽放参数。
关健词:高产高效之声作面 瓦斯抽放
0 引 盲
平顶山一矿为低瓦斯矿井,随着开采强度的增大,特别是高产高效工作面产t的大
福度提高。回采工作面绝对瓦斯涌出f已达17.04mfmin,仅命加大风RI已无法解决回
采期间瓦斯超限问题。为了有效地降低瓦斯涌出tI,I平顶山一矿在戊一21171“双高面.
开展了本煤层抽放瓦斯试验工作。由于该项试验处于探索阶段,抽放瓦斯系统浓度仅为
6%一12%,抽出率为5.9%。在对戊一21171工作面抽放试脸效果总结、分析的基础
上,又对戊一21131高产高效工作面进行了瓦斯抽放研究。
121171工作面瓦斯抽放状况分析
根据相邻工作面的回采实践,21171工作面从中切眼至开切眼段瓦斯涌出f较大,
所以抽放孔布I在该段范围内,分别在机巷和风巷施工钻孔260个,钻孔的孔径为
63mm,平均孔深67.3m,钻孔皆平行于煤层顶板布ti,孔间距平均lom,封孔方式
主要采用聚氮脂材料固孔,封孔深度为5m,封孔长度为1m。共计13个月抽出瓦斯
16.8万耐,抽出率仅为5.9%,因此对影响抽放效果的因紊进行了分析研究。
1.1钻孔IIE径
抽放实践表明:增大抽放孔径可以有效地提高瓦斯抽放f。当抽放孔径提高1-3
倍时,瓦斯抽放f可提高2.5一3.5倍。
21171工作面抽放钻孔直径较小,仅为63mm,直接影响瓦斯抽放f且排粉不杨,
当发生塌孔或钻孔产生应力变形时极易造成堵孔、钻孔压死,使得有效抽放孔长减少.
从而严重影响抽放效果。
1.2 钻孔同距
平顶山一矿戊组煤层实侧透气性系数a=0.11mz/MPad,属于低透气性煤层ni。
21171工作面钻孔间距为10m。两孔间易造成抽放空白区.使工作面瓦斯抽放率偏低。
·239 ·
瓦 斯 地 质 新 进 展
1.3 抽放负压
抽放负压是瓦斯抽放管理的重要指标。21171工作面孔口抽放负压普遍偏低,甚至
有50个钻孔抽放负压在0.05-0.13MPs之间,这也是影响抽放效果的主要原因之一。
1.4 封孔深度
根据岩体力学可知,巷道开掘后,其周围产生松动圈。21171工作面巷道宽度为
4.5m,实测围岩松动圈宽度达6--8m,松动圈内裂隙增多,煤层透气性增大,封孔深
度为5m,封孔段处于煤体松动圈范围之内,易导致抽放短路,形成漏气,使瓦斯浓度
降低。
2 21131工作面瓦斯抽放研究
2.1 工作面概况
21131工作面走向长2063m,倾斜长176m,平均垂深为560m,回采范围内戊组
煤层有三个分层,平均总厚度为6.75m,其中戊。煤为2.3m,戊,煤为1.35m,戊,0煤
为3.1m.煤层直接顶板为泥岩,厚度为3m;老顶为砂岩,厚度为20.3m;底板为砂
质泥岩,厚度约14m。工作面采用走向长壁倾斜分层综合机械化采煤,分两层开采,
全部垮落法顶板管理。工作面实测煤层瓦斯压力为0.75MPa;吸附常数a二29.3377,
G=0.0469;中切眼外段瓦斯含量为2.6m/t,里段为4.4.It,里段瓦斯含量明显高
于外段,这是由于里段直接顶板为泥岩、外段直接顶板为砂岩、瓦斯保存条件不同所
致。
2.2 钻孔布3及抽放系统检测
针对21171工作面瓦斯抽放存在的问题,根据21131工作面瓦斯地质条件进行了抽
放瓦斯设计。
2.2.1 钻孔布Z
由于中切眼里段瓦斯明显高于外段,所以确定从中切眼至开切眼进行抽放。根据设 .
计方案和生产安排,从中切眼沿走向至开切眼方向400m内钻孔间距布置为5m,其余
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