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提高外胎硫化胶囊使用次数的措施
提高外胎硫化胶囊使用次数的措施
118轮胎工业2010年第3O卷
Experimentalinvestigationonthelateralstiffnessoftire
WANGBi—yu,SUNYah—qin,YANGMao—lin,WANGYong—cheng
(1.BeijingResearchandDesignInstituteofRubberIndustry,Beijing100143,China;2.ChinaNationalTyreQualitySupervisionandIn
spectionCenter,Beijing100143,China)
Abstract:Thelateralstiffnessoftirewasmeasuredthroughindoorstaticstiffnessmeasuring
equipment.Theeffectsofpackingtime,slipboardvelocity,capplycordelasticmodulus,verticalload
andinflationpressureonthelateralstiffnesswereinvestigated,andtherelationshipoflateralstiffness
atstaticstateandthatatdynamicstatewasstudied.Itcametotheconclusionsthatthepackingtime
wasanimportantfactorinfluencingrepeatabilityoflateralstiffness;increaseofcapplycordelastic
moduluscouldeffectivelyimprovethelateralstiffness,andSOon.
Keywords:tire;lateralstiffness;packingtime;slipboardvelocity;capplycordelasticmodulus
提高外胎硫化胶囊使用次数的措施
中围分类号:TQ336.15文献标识码:B
为进一步提高设备自动化水平,降低劳动强
度,提高产品质量,贵州前进橡胶有限公司用胶囊
硫化机逐步替代了平板硫化机.公司自行设计安
装的250t,180t和120t胶囊定型硫化机在使用
初期存在硫化胶囊易损坏,使用次数低等严重问
题,导致生产成本居高不下.为此,公司成立攻关
小组,分析导致硫化胶囊报废的原因,通过改进技
术和管理手段提高硫化胶囊使用次数,取得了良
好效果,现将有关情况简介如下.
1原因分析
因内表面氧化裂口,夹缘裂口,表面掉块和挤
压而报废的硫化胶囊占报废硫化胶囊总量的
89.4%,这些问题解决了,就可显着提高硫化胶囊
使用次数.
1.1内表面氧化裂口
胶囊硫化机使用的蒸汽加热装置中无除氧装
置.由于水在102℃左右时就会有氧气析出,而
硫化胶囊中循环水温度高达169~175oC,高温下
析出的氧气与硫化胶囊内表面发生氧化反应,造
成硫化胶囊热氧腐蚀严重.
1.2夹缘裂口
夹环装置边缘锋利,与之相对应的硫化胶囊
夹缘部位被不同程度地割坏,产生裂口.
1.3表面掉块
ML1107水基型隔离剂配比不当(隔离剂与
水的配比为1.5:1),导致硫化胶囊胶块粘附在
外胎胎里.
1.4挤压
由于硫化机上热板越接近中心缸,密封圈越
热,为了预防中心缸头密封圈加速老化,停机时要
求合模,但合模后模具压坏胶囊现象比较严重.
2解决措施
2.1安装热水除氧装置
蒸汽加热装置中安装直热式热水除氧装
置,除氧热水经循环泵送到硫化机组,然后再
返回除氧加热器;同时补充水泵将水送到除氧加
热器,整个系统便于操作,压力和温度稳定,除氧
效果好.
2.2合理设计夹环装置
修改夹环装置加工图纸,对胶囊夹环边缘采
取倒圆角设计,使之比较圆滑,倒圆角半径为2
mm,并要求模具厂严格按照图纸加工模具.此
外,规定操作工安装硫化胶囊前必须检查胶囊夹
环边缘,如果边缘比较锋利,则应通知机修工对其
进行打磨修理后才能安装硫化胶囊;对更换好的
硫化胶囊,必须经技术人员验收后才能投入生产.
2.3调整隔离剂配比
将ML1107水基型隔离剂与水的配比从
第2期轮胎工业
1.5:1调整为2.5:1,虽然增加了成本,但在解
决硫化胶囊掉块的同时提高了外胎质量.此外,
采取使用备用硫化胶囊的方式将备用硫化胶囊均
匀擦涂隔离剂,使之渗透在硫化胶囊表面形成隔
膜,增强润滑性.
2.4改进工艺操作
将硫化胶囊由原来的自然收缩状态统一摆放
成凹型,这样空机合模后就不会损伤,压坏硫化胶
囊,虽然操作难度增大,但通过加强员工培训可以
实现.此外,对更换规格换下的硫化胶囊不能任
其摆放呈夹持
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